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888法脱硫技术是在888脱硫催化剂应用基础上,根据888脱硫催化剂的特点,我们经过多年的实践不断优化总结形成的一种脱硫方法,是现有湿式氧化法脱硫较为成熟先进的方法。在氮肥生产过程中主要用在半水煤气脱硫及变换气脱硫。[第一段] 相似文献
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对MSQ-3型脱硫催化剂在变换气脱硫中应用的效果作了总结,对有关问题进行了讨论。 相似文献
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简要介绍了H100络合铁脱硫催化剂的脱硫机理、技术特点、投加控制方式。100 kt/a合成氨装置变换气脱硫系统使用H100络合铁脱硫催化剂后,不仅脱硫后气体中H2S含量显著降低,而且解决了变换气脱硫塔压差大、堵塔、带液现象,填料非常干净,延长了变换气脱硫塔的使用寿命。 相似文献
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一、概述PDS 脱硫催化剂是东北师范大学开发的高效催化剂。这种催化剂除适用于某些石油产品脱硫工艺外,还适用于天然气、城市煤气和合成气的湿法脱硫。作为湿式氧化法脱硫的催化剂,只需在碱性溶液中加入微量(2~10ppm)的 PDS 催化剂就可以起到明显的催化作用,不须再添加其他助催化剂。我厂于1987年5月1日起,将 PDS 催化剂用于半水煤气和变换气加压 ADA 脱硫过程中,其脱硫效果明显提高,净化用料消 相似文献
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平顶山飞行化工(集团)有限责任公司一期是以煤焦为原料,年产80kt合成氨,联醇年产20kt,采用栲胶法脱硫,中变串低变,变脱,热钾碱法脱碳,联醇,铜洗精炼后送至氨合成流程。联醇装置的生产负荷通过调节变换气和脱碳净化气中的CO和CO2含量来控制。联醇催化剂采用C207铜基催化剂,在甲醇生产中催化剂的使用寿命短是个严重的问题。在联醇厂中催化剂的使用寿命一般是2~3个月,致使催化剂更换频繁,成本上升,能耗增加。引起催化剂活性衰退的主要原因是净化气中的有机硫和无机硫。2001年因甲醇价格上涨,公司决定重新开启甲醇系统,为了降低甲醇系统生产成本,延长甲醇催化剂的使用寿命,公司决定对净化系统进行工艺技术改造,在压缩机四段入口前脱碳后上精脱硫,进行原料气的三级脱硫。 相似文献
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888脱硫催化剂在我公司的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对平顶山飞行化工(集团)有限公司栲胶脱硫工艺中存在的问题进行分析,提出采用888脱硫催化剂脱硫,半水煤气脱硫塔出口H2S合格率可达98%以上,减轻了变换气脱硫塔负荷,年节约300余万元. 相似文献
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对公司焦炉煤气脱硫装置由改良ADA脱硫催化剂替换为新型脱硫催化剂脱硫工艺效果进行比较,证明采用新型脱硫催化剂替代ADA和V2O5等药剂是完全可行和经济的。 相似文献
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本文介绍了PDS脱硫催化剂的基本催化性质、特点、硫容及对有机硫氧化的催化活性;根据全国一些中、小氮厂的使用情况和测试数据,对PDS液相催化剂与湿法脱硫溶液的腐蚀问题进行了剖析;并以重油气化、加压变脱的45 000吨/年甲醇装置采用PDS和ADA脱硫的技术经济进行了比较;从而得出结论并提出建议。 相似文献
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通过采用W801纯碱法水煤气脱硫、有机硫中温水解、变换气脱硫、有机硫常温水解、精脱硫综合技术,使合成气总硫含量长期保持在0.01×10-6以下,保证了甲醇催化剂高活性、长周期运行. 相似文献
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我公司合成氨厂二净化车间变换气脱硫由ADA法改为DDS脱硫,实际生产按DDS脱硫贫液中的酚类物质(以对苯二酚计)含量相应加减DDS催化剂辅料的加入量。设计方提供的测定DDS脱硫液中酚类物质含量的方法是4-氨基-安替比林直接光度法, 相似文献
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湖南金信化工有限公司年产合成氨72kt、尿素130kt,扩建工程上马之前,半水煤气一直采用加压A.D.A法脱硫,脱硫塔采用的是喷激型全空塔。由于使用时间长,塔内壁腐蚀严重,所以,无论是脱硫效率还是生产安全保障均较差。特别是脱硫效率在90%以下,当进口半水煤气中H2S大于1000mg/m^3时,出口H2S含量即高达100mg/m^3以上,严重制约了我公司生产,给中变及粗醇催化剂造成极大危害。为解决这一问题,我公司决定利用改扩建机会将半水煤气加压A.D.A脱硫改为常压栲胶脱,并且决定常压栲胶脱硫在整个合成氨、尿素扩建工程竣工前先期投运。 相似文献
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氮肥厂湿法脱硫催化剂的选择及“888”的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了化肥厂选择湿式氧化法脱硫催化剂的基本原则,并介绍了由东北师范大学试验化工厂研制开发的“888脱硫催化剂”在半脱、变脱工艺中良好的应用情况。 相似文献