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1问题的提出小型回转窑技术改造方案中,为了确保窑尾风机不超温安全运行,大部分采用增湿塔降温方案。增湿塔投资40~50万元,并且袋除尘器的保温、增湿塔水量自动控制部分电耗、水耗等运行费用也较高;增湿塔的工况阻力约1.1kPa,也增加了风机电耗。2问题的解决我厂是Φ2.5m×40m泾阳型窑,预热器在1993年改造成三旋二钵一分解室,窑尾风机改为1825SIBB24热风机,风量为80000m3/h、全压5.76kPa、工作温度280℃,最高瞬时温度350℃。2002年元月在窑改造中,自行设计了斜装式300m2管式散热器,代替原用增湿塔。该散热器安装示意如图1。管径Φ210mm,… 相似文献
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我公司2000t/dNSP生产线废气处理采用Φ7.5m×30m增湿塔配42/10/3×8/0.4型158m2电除尘器。增湿塔在使用过程中雾化不好,起不到降温、增湿效果,进电除尘器气体温度经常在170℃以上,保证不了电除尘器的正常运行,窑尾粉尘排放无法达标。如果加大喷水量达到电除器入口温度要求时,增湿塔常出现湿底、挂壁等现象,系统又无法正常运行。为了改变现状,公司于2002年对其进行了改造。1增湿塔喷水系统存在的问题1.1喷枪性能不好原喷水系统的喷枪是回流式,但不能实现线性调节,因该喷枪仅在特定回流量时有较好雾化效果,现场只能当做压力式喷枪使用,采用… 相似文献
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我厂窑尾增湿塔(Φ5m×24m)布置在高温风机后,中卸生料磨所需热风在高温风机与增湿塔间抽取。该增湿塔入口温度一般在320~350℃,近年来出口温度高达230℃左右,对窑尾电除尘器造成较坏影响,远远达不到环保要求。经分析引起增湿塔出口温度过高的因素主要有:1)增湿塔底水泵压力不稳定。水泵为柱塞泵,共有3台,一般开2台,1台备用。水泵经多年运转后性能下降,即使更换一些零配件都难以维持正常压力,而且维修工作量相当大,往往是修好后二三天又出故障。另外易损件价格昂贵,据统计2001年度用来维修水泵所花易损… 相似文献
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我公司2500t/d 干法生产线废气处理采用Φ8.5m ×34m 增湿塔,配套使用30/12.5/3×10/0.4-BS930型155m 2电除尘器。使用过程中增湿塔增湿降温效果不理想,进电除尘器气体温度经常在200℃以上,电除尘器无法正常运行,并且增湿塔湿底、湿壁和流泥浆等现象频繁发生。为此,公司于2004年9月对增湿塔系统进行了改造。1存在的问题1)喷枪雾化效果不好增湿塔原喷水系统采用高压回流式喷枪,由于其喷水量的大小只能通过电动执行器调节回水阀的开度来改变水流量,当水量从大向小调节时,喷枪内水压降低,喷雾的颗粒会成倍增大,尽管喷头喷出了大量的水,但在设… 相似文献
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国投海南水泥有限公司现有1条2 000t/d熟料的窑外预分解窑水泥生产线,其增湿塔(Φ7.5 m×30 m)原雾化系统采用回流式喷枪,经两年半的运行后,其雾化效果变得较差,致使窑尾电收尘器进气温度偏高,严重影响电收尘器的正常运行,且经常造成增湿塔底部湿底堵料. 相似文献
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广州市珠江水泥有限公司1989年2月投产的新型干法水泥生产线,窑尾配套静电除尘器。原设计生产能力为熟料4000 t/d,2000年进行提能改造,同时新增了1座Φ6.25 m×38 m的增湿塔。现熟料生产能力为5000 t/d。1原窑尾静电除尘器改造的原因(1)原静电除尘器设计的排放指标是100 mg/Nm3。由于产能的提高,造成窑尾静电除尘器的负荷增大,虽然新增了增湿塔,但是废气排放浓度时有超标。 相似文献
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我公司窑尾增湿塔规格为Φ7.5×30m,因增湿塔底部出口温度低,尤其是冬季气温低,时常出现“湿底”现象。螺旋输送机被湿物料堵死,此时必须停车人工进行处理,这样不但影响生产,而且造成整个系统漏风,使增湿塔内部含尘气体的流速有所改变。鉴于上述情况对螺旋输送机的出料口进行更改,拆除原输送机左右两端的电动翻板阀,加大了出料口的大小,经增湿塔出来的物料进入螺旋输送机后,在管腔堆积达到一定程度后,经螺旋叶片的推动从顶部溢出,这样物料在输送机内始终处于一种松散状态,也自始至终充满着整个输送机,同时也起到稳料锁风的效果。应注意与壳… 相似文献
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国投海南水泥有限公司现有1条2000t/d熟料的窑外预分解窑水泥生产线,其增湿塔(φ7.5m×30m)原雾化系统采用回流式喷枪,经两年半的运行后,其雾化效果变得较差,致使窑尾电收尘器进气温度偏高,严重影响电收尘器的正常运行,且经常造成增湿塔底部湿底堵料。为此,2000年4月我公司采用NHP型雾化喷嘴代替原回流式喷枪,并取得了显著效果。 相似文献
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增湿塔是干法回转窑水泥生产线窑尾废气处理系统常用的重要设备之一,与窑尾电收尘器配套使用。增湿塔的作用是对窑尾含尘废气进行调质处理即增湿和降温,以满足电收尘器处理废气的要求。一般从悬浮预热器排出的烟气温度约为350℃,从顶部进入增湿塔内,在喷枪喷出的雾化水滴作用下,使烟气温度降低、湿度增加。当烟气温度降到120℃~150℃、烟气中粉尘比电阻降到1011Ω·cm以下时,电收尘器达到最佳运行条件和最佳收尘效果。钢制增湿塔一般由进气喇叭口、气流分布板、直筒壳体、平台、灰斗、出气口、输灰装置、喷水系统和保温层等组成(见图1)。壳… 相似文献
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我厂三台立波尔窑窑尾电收尘器回收窑灰的再利用工程,于1984年建成投产。这是一条完善的熟料工艺生产线,是由一条Φ3×60m干法中空水泥回转窑,尾部带一台20t中压单锅筒横置式水泥窑余热锅炉,供一台3000kW凝汽式汽轮发电机组,余热锅炉尾部安装Φ4×22m钢板焊制顺流式增湿塔,接入板卧式水平单室三电场60m~2电收尘器,与排风机、烟囱等为一条年生产熟料8.5万t的生产线,其 相似文献
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燕山水泥厂700t/d熟料干法生产线,窑尾为Φ6m×20m增湿塔和WY-70三电场电除尘器。自1987年投产至改造前,除尘器不能确保达到排放标准。为迎接2008年奥运会,达到新的环保要求,原窑尾除尘器急需改造。1窑尾除尘系统存在的问题1)回转窑在点火投料长达8h内,看火工只能依靠观看火焰情况和控制工艺参数的手段来判断燃烧是否完全,这样使电除尘器常因废气中CO含量超标停止运行,烟筒排放黑烟。2)当回转窑因意外事故停止供料时,因增湿塔是人工调节喷水量,不能及时跟踪烟气量的变化,使烟气温度及粉尘比电阻值产生… 相似文献
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我厂3~#窑为Φ4.0×80m余热发电窑,窑尾安装一台蒸汽量为32t/h、压力为3.9kgf/cm~2的余热锅炉和一台容量为6000kW/6.3V的汽轮发电机组,将锅炉废汽引入一台121平方米BS780型电除尘器。窑尾烟室收下的窑灰直接入窑,锅炉、增湿塔、电收尘收集下的窑灰经由绞刀、提升机入3~#生料库,然后按比例与生料一起送入窑内(见图1a)。 相似文献
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我公司1000t/d生产线采用Φ3.2m×46m带NKSV分解炉五级悬浮预热器,1992年投产,一直未达到设计能力。为此,2001年11月和2002年7月分两阶段对其进行技术改造,第一阶段安装NSLC离线型分解炉和改造篦冷机,第二阶段在NSLC炉下安装流化床,经过3个月的生产,基本达到设计能力。1烧成系统主要设备烧成系统主要设备见表1。表1烧成系统主要设备设备名称规格型号回转窑Φ3.2m×46m分解炉NKSVΦ4.1m,有效容积120m3预热器C5:2-Φ2700mmC4:Φ3400mm(卧式旋风筒)C3:Φ3700mm(卧式旋风筒)C2:Φ4900mmC1:Φ5200mm篦冷机2.52m×14.4m水平推动增湿塔Φ6… 相似文献
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湖南韶峰水泥集团有1条2000t/d新型干法水泥生产线,其中,出预热器的废气经准7.5m×30m增湿塔调质后,由高温风机送至立磨或窑尾电收尘器。增湿塔喷雾系统采用高压回流方式使水雾化,由进口高压泵提供压力源和水源,该喷雾系统是由德国K H D公司配套进口,塔身为国内分交厂家制作。其主要参数如下:设计尺寸:准7.5m×30m;设计处理风量:440000m3;烟气进口温度:330℃(短时450℃);烟气目标出口温度:180℃(进立磨)、130℃(进电收尘器)。自1996年投产以来,增湿塔存在较多的问题,影响了正常生产,2002年5月公司决定对其进行技术改造。1增湿塔系统存在的… 相似文献
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我公司2500t/d新型干法生产线于2005年建成投产,该生产线增湿塔规格为Ф8.5m×34.0m。为了解决增湿塔湿底堵塞,我厂对其进行了技术改造。 相似文献