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振动系统工作在谐振频率处则其工作效率最高,但由于受到负载、温度等因素的影响,其谐振频率往往会发生漂移,为了实现对振动系统工作频率的自动调节,提高系统的工作效率,提出采用搜索振动系统速度阻抗的方法,在无需安装检测谐振频率传感器的条件下,实现振动系统谐振工作点的自感知,并能快速、方便地自动跟踪系统的谐振频率。设计了超磁致伸缩振动器,并给出了振动器机械阻抗的表达式;在分析超磁致伸缩材料磁-机耦合关系的基础上,建立了超磁致伸缩振动系统的速度、阻抗及所受外力的自感知模型;在研制的实验系统上,验证了振动系统谐振频率自感知方法的可行性与正确性。 相似文献
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凝固速率对稀土超磁致伸缩材料定向凝固取向的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对稀土超磁致伸缩材料定向凝固过程的分析,在现代凝固理论的基础上,结合凝固设备的热传导特点,导出了制备具有〈112〉择优取向的Tb-Dy-Fe合金样品的必要控制条件,并运用该条件检验和分析了定向凝固Tb-Dy-Fe合金样品取向,结果表明,在约100K/mm的温度梯度条件下,直径小于11.5mm的Tb-Dy-Fe合金样品,在200μm/s以下的凝固速率都能获得轴向〈112〉取向。随样品直径增大,凝固速率应该减小。在低于100μm/s凝固速率时,直径20mm样品也获得了整体轴向〈112〉取向。更大直径的样品要求凝固设备的加热速度和冷却强度与之相匹配。 相似文献
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利用四参量模型系统研究了由超磁致伸缩(GMS)薄膜材料制备的多层悬臂梁的弯曲问题,其中包括GMS/NMS(非磁衬底)、GMS/GMS、GMS/NMS,GMS等悬臂梁体系.针对此3类悬臂梁研究了它们的弯曲挠度等弯曲特性与构成悬臂梁的各种参数的关系,为进一步设计和优化新型悬臂梁体系给出了一些建议性结论.计算结果表明,GMS/GMS双层悬臂梁,其挠度最大值总是大于具有相同几何结构的其它悬臂梁体系。当在悬臂梁系统中需要使用非磁衬底时,较软而且较薄的衬底有益于得到更大的弯曲挠度,相比之下,两层薄膜较硬,因此薄膜不宜过厚.两层磁致伸缩材料的最优厚度比主要由两层材料的弹性模量比决定,即较软的薄膜需有较大的厚度。由于弯曲后悬臂梁自由端位移向下.因此较硬的磁致伸缩薄膜2(沉积在衬底下表面上的薄膜)有益于增加GMS/NMS/GMS3层悬臂梁的挠度. 相似文献
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本文介绍了一种超磁致伸缩稀土换能器测量系统,并应用此系统对超磁致伸缩稀土换能器进行了测试,得到了满意的结果。 相似文献
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径向浮环动静压轴承稳定性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以径向浮环动静压轴承为研究对象,针对轴颈和浮环建立了统一的动力学方程,用Routh-Hurwitz准则推导了径向浮环轴承的稳定性判据。用有限元法计算了某结构高速径向浮环动静压轴承的刚度系数和阻尼系数,在此基础上得到了不同偏心率下的失稳转速。由计算结果可以看出,浮环轴承具有极佳的稳定性,且随着偏心率的增加,失稳转速迅速提高。文章在高速浮环轴承稳定性整体建模和分析方面有较大的参考意义。 相似文献
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圆锥滑动轴承-转子系统中金属橡胶阻尼器力学性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对金属橡胶材料优良的阻尼性能,设计了应用于圆锥滑动轴承-转子系统中的金属橡胶阻尼器,制备了专用实验台,在其既承受转子不平衡力等径向载荷又承受轴向载荷作用下,研究了轴向力对金属橡胶阻尼器刚度及能量耗散系数的影响,得到了金属橡胶阻尼器刚度、阻尼性能随变形幅值及轴向载荷的变化关系式,为金属橡胶阻尼器在圆锥滑动轴承-转子系统中的实际应用奠定了基础。 相似文献
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为描述主动电磁轴承的支承特性,通常是沿袭传统机械轴承支承的刚度阻尼概念,称之为等效刚度和等效阻尼。由于电磁轴承的支承特性与其控制策略有关,因此确定电磁轴承的等效刚度和等效阻尼值相对困难。已有的电磁轴承等效刚度和阻尼测试方法大多是基于单自由度模型的,难以用于实际多自由度电磁轴承-转子系统的刚度阻尼测量,甚至无法实际操作。针对上述问题,首先从理论上分析了采用等效刚度和等效阻尼概念表示电磁轴承支承特性的描述局限性和适用范围,然后提出了一种基于多自由度转子模型的对电磁轴承等效刚度和等效阻尼进行直接测量的方法。实验结果表明该方法能够实时地对电磁轴承-转子系统的等效刚度和阻尼值进行准确识别,其结果可以作为电磁轴承动力学特性研究的依据。 相似文献
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主动磁悬浮轴承支承旋转机械的减振性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对旋转机械的振动噪声问题,在对轴承工作特性及系统振动传递特性进行理论分析的基础上,提出了采用新型主动磁悬浮轴承取代传统机械轴承以实现整机减振降噪的设想.以某工程试验样机为研究对象,利用有限元软件考察了轴承的刚度变化对该样机轴承座机脚振动不平衡响应的影响,进而开展了专门的振动对比实验来对主动磁悬浮轴承的减振性能进行实际评估.结果表明:减小轴承刚度的思路对于降低旋转机械的机脚振动确实可行;相比于机械轴承,采用主动磁悬浮轴承支承对于减小整机振动水平具有显著实际效果.相关结论可为拓展主动磁悬浮轴承技术的应用领域和场合提供重要思路及数据支持,同时也为其今后的工程化实用奠定研究基础. 相似文献
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进行了将采用双闭环控制的Buck-Boost矩阵变换器用于异步电机调速系统控制的研究,设计了基于Buck-Boost矩阵变换器的异步电机调速控制策略.该策略根据异步电机的给定转速,基于矢量控制原理获得异步电机对应的输入电压,并以该电压作为Buck-Boost矩阵变换器的参考输出电压,再通过对Buck-Boost矩阵变换器采用双闭环控制策略使其实际输出电压与其参考输出电压保持一致,从而实现异步电机的实际转速对给定转速的准确跟踪,达到准确控制异步电机转速的目的.该控制策略的控制效果通过仿真得到了验证.仿真分析结果表明,异步电机采用基于Buck-Boost矩阵变换器的调速控制策略可取得良好的动态和稳态性能以及四象限运行特性,因而具有较好的应用价值. 相似文献