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根据德国青泽Z360机台的结构状况,对机台进行了节能改造,取消原10 kW的工艺排风风机,改用2台2.2 kW的风机分别安装在机台的车头和车尾,工艺排风也由原来的从车头排改为从两头排,并在车尾处增加一只吸风箱,使得工艺排风的负压由原来的740~1 100 Pa改善为900~1 000 Pa,缩小了车头、车尾负压的差异,使其基本相同。改造后,降低了吸棉功率,节约了耗电量,成纱指标也较为一致,提高了产品质量。 相似文献
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细纱机高效吸棉风机的节能应用 总被引:1,自引:1,他引:0
断头吸棉装置是细纱机不可缺少的重要组成部分,我公司使用的吸棉风机长期以来一直存在着效率低、耗电高的弊病.为解决这一问题,我们试用了JYXM-Ⅱ型高效节能吸棉风机,并与FA506型细纱机原配的吸棉风机进行了对比,结果如下: 相似文献
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用风机将籽棉从货场或仓库吸进加工车间,送入清花机,我们叫它货场吸棉系统。中型(3-4台轧花机)轧花厂,大都使用6-30-9风机。额定转速1645转/分,功率22瓦。是单机容量最大的耗能“大户”。笔者在长期的生产实践中,摸索出该系统三项节能措施。 相似文献
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分析了细纱机吸棉风机功能及常用吸棉风机电耗大的原因,通过改进设计的XMF细纱机吸棉风机,取得节电降耗30%的效果。 相似文献
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<正>风道式电加热器是轧花厂目前应用较为广泛的一种烘干热源。虽然不同厂家生产的电加热器结构原理大同小异,但是检修及操作人员仍应认真阅读产品说明书,了解具体结构和电气控制原理。在设备检修过程中重点检查加热管、接线端子、空气过滤器、温度传感器、风机轴承、接触器、继电器、仪表等关键元器件是否能够正常工作。在轧花生产过程中,通过感官检查主机外壳温度、风机噪声大小、控 相似文献
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在实际生产中,F1520型细纱机经常存在着因笛管堵塞而导致绕胶辊、绕罗拉增多,还易出现相邻锭位连续断头等现象,增加了值车工的工作强度,严重影响着质量及生产现场.为此,我们对吸棉笛管及连接管进行了改造.改造前后吸棉笛管连接. 相似文献
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细纱机上的吸棉装置,是重要部件之一。目前有两种形式:一是集体吸棉,大多为老式细纱机所采用。二是单机吸棉装置,它不需大功率风机配套,故障率低,节棉效果好,有较稳定的吸入率,还能控制电耗,因此新式细纱机都采用这种形式。单机吸棉装置是由吸棉电机、吸棉网罩及吸棉箱体所组成,并要求其箱体不漏风,吸棉网罩无破 相似文献
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对大多数轧花厂来说处理轧花废弃物是件麻烦和增加成本的事情。处理棉花加工的废弃物或说下脚料有些棘手并且需要加工场地。然而富有改革精神的轧花厂厂主们和其他一些人都已证实轧花废弃物对家畜的饲养、轧花烘干用热能、生产活性碳、建筑材料、发电、改良土壤等事物都具有使用价值的。 相似文献
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二次吸棉在棉花加工厂的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
我厂是1991年新建的棉花加工厂,由于当时受到各种条件的局限,设计外吸棉管径为Φ280mm,风机为5—29—11型6.5G高压离心风机,风量为7400m3/h,全压为5071(Pa),电机型号Y160L—2,功率为18.5kW,最远吸程为110米,年收购加工籽棉5000吨 相似文献
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众所周知,外吸棉管网是指将籽棉从货场吸到清花车间的管网。由于从货场到车间的距离较远,造成外吸棉管网吸程较远,所以一般选择的风机型号过大,动力消耗过高。还有的厂家外吸棉管网采用多个风机串联使用,给管道的安装与使用带来了麻烦,也出现了“大马拉小车”等浪费能源的现象。下面就有关问题谈谈自己的看法:一、外吸棉管网本身阻力较大外吸棉管网一般采用6-30型中压离心式通风机。依靠风机产生的负压作用,将籽棉从货场沿管道吸到清花车间的外吸棉卸料器上,通过卸料器的作用将籽棉卸落下来,含尘空气进入除尘室除尘。从管网的… 相似文献
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现有细纱机的吸棉笛管始终都以充足的吸力进行工作。但断头少时,并不需要充足的吸力。因此,这时吸力仍保持充足的话,就白白浪费了电能。为了在断头少时适当变换风机的转速,曾使用过变速电机或在电机和风机之间安装一只无级变速器,但这些设备由于不能充分利用现有细纱机的风机箱,所以投资费用很大。 相似文献
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