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我国是世界上优质山羊绒的主要产地,山羊绒制品可谓天然纤维中的纺织佳品,然而在山羊绒精纺过程中所落下的超短纤维,不但细度细、而且质量好,只因为长度太短,致使纺纱困难而作为下脚料另作它用,这是一种资源浪费。1997年,我们开始研究羊短绒纺织技术,即将羊绒超短纤维与可溶性维纶混和纺纱,织造后在水中加热,使维纶粘合于布料核心或全部溶解维纶,最终生产出拉伸佳、触感柔软的新颖毛织物———核心维纶粘合的双面羊绒织物和纯细羊绒织物。1 原料检测情况1.1 超短羊绒纤维羊绒超短纤维原料含油量为1.65%;平均细度为12.6μm,变异系数17.3;… 相似文献
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应用水溶性维纶纺CJ/V7.3tex纱 总被引:2,自引:2,他引:0
我公司在生产CJ/V7.3tex纱时,加入了一定量的水溶性维纶(维纶含量为10%),减少了纺纱过程中各工序制品的棉结,降低了断头,提高了单纱强力,大大减少了生产细号纱的难度,同时也大大改善了最终织物的特性,织物在煮、漂时,水溶性维纶溶于水,使织物的膨松性和透气性得以提高,现将纺纱过程介绍如下。 相似文献
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羊短绒K—Ⅱ实践浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
提出羊短绒K-Ⅱ纺织制衣工艺方法-在羊绒超短纤维中掺和可溶性维纶纺纱、织造、经水热溶解整理后,分别制成核心维纶粘合的双面羊绒织物和纯细羊绒织物,文章对这种纺纱、织造、溶解维纶的工艺等作了实践探索的论述。 相似文献
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探讨利用转杯纺纱机纺制阻燃维纶纯纺纱的可行性及纺纱工艺.通过纺制阻燃维纶纤维69.5tex、90.8 tex、107.4 tex纯纺纱,分析了纺纱中存在的问题,介绍了各工序工艺配置情况及采取的相应技术措施.实践表明,针对阻燃维纶纤维静电严重造成纺纱缠绕的问题,纺纱前要对阻燃维纶纤维加抗静电剂进行处理,梳棉工序适当降低梳理速度、合理配置针布、调整好各部位梳理隔距,并条工序采用处理胶辊并结合重加压,适当降低车速,转杯纺工序降低车速,同时加强各工序车间温湿度管理,可以保证纺纱顺利进行和成纱质量的稳定. 相似文献
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文章对水溶性维纶纤维/羊毛伴纺纱及其织物试样的去维过程进行了研究.试验得出在水温20℃时,保持试样与水同步升温,水溶性维纶纤维/羊毛伴纺纱及伴纺织物的去维率与水处理时间的回归方程皆为二次多项式,其相关系数R2大于0.99,但是其回归方程不同. 相似文献
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随着我国维纶纤维的产量日趋增长,如何用好维纶纤维已成为我国纺织工业当前的重要课题之一。维纶纤维的染色鲜艳度稍差,目前衣着用维纶混纺织物存在着品种少、色泽单调、缩水率大等问题。根据我们长期加工维纶混纺织物的体会,认为只要正确对待以上问题,从混纺比例、织物组织到染整工艺各个环节总结经验,发扬优点,克服缺点,维纶纤维用于衣着方面的前途是宽广的。前处理对于保持和发扬它的优点(白度和强力),提高印染鲜艳度和降低成品缩水率具有决定性的作用。本文拟就维棉混纺织物印染前处理作一些探讨。 相似文献
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选用适当的比例的水溶性维纶纤维与羊绒纤维混纺,可以提高纺纱支数,降低成本。文章主要介绍了羊绒与水溶性纤维伴纺生产羊绒围巾,采用新的尝试在纺纱后去除维纶纤维,然后织造再进行后整理加工羊绒围巾,使围巾获得丰满的手感,弹性十足,悬垂性好。 相似文献
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研究了双活性基活性染料对改性维纶基牛奶纤维织物的染色工艺;讨论了硫酸钠用量、碳酸钠用量、染色温度及固色时间对活性染料上染百分率及固色效率的影响并得出较佳染色工艺;测试了阳离子改性剂HSQA改性后织物的染色牢度并与未改性织物比较,研究发现:改性后汽巴克隆红FN对维纶基牛奶纤维织物的上染百分率、固色效率得到提高,硫酸钠用量大大降低,甚至可不加,缩短了染色时间,提高了染料利用率,节约染料用量近40%.改性维纶基牛奶纤维织物具有良好的耐水洗色牢度,摩擦色牢度与未改性样相比下降1级. 相似文献
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维纶纤维是合成纤维中的一个重要品种,由于维纶纤维的固有特性,存在着染色不鲜艳,色牢度差,织物易于起毛,起球,缩水率大,织物易起皱和价格比纯棉织物高 相似文献
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Tencel维纶混纺高强织物的设计与生产 总被引:1,自引:1,他引:0
探讨Tencel维纶混纺高强织物的生产技术要点。针对织物高强、耐磨、透气的特殊使用要求,在优选原料和纺纱工艺以保证成纱质量的基础上,整经工序采用"小张力,中车速"的工艺;浆纱工序改进浆料配方,采用"两高一低"上浆工艺并严格控制浆纱张力;织造工序合理设置喷气织机工艺参数,使产品各项质量指标都达到了使用要求,织机效率达95%,坯布下机一等品率达85%。 相似文献
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一、前言毛纤维在精梳毛纺纺纱过程中受到剧烈的机械作用,特别在高速纺纱系统中,纤维在高张力下被拉直。这种机械作用的结果,使被加工的纤维损失一些卷曲和卷曲恢复率。众所周知,大部分伸直纤维的松弛发生在织物整理过程中,卷曲的恢复使织物具有 相似文献