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曹新 《精细与专用化学品》2023,(3):14-18
阳离子季铵盐聚合物BHFP-02防膨剂长期应用于海上S油田A区块、B区块注水井防膨作业,防膨缩膨效果优异。从历次现场防膨井施工作业效果反馈,44井次防膨作业效果明显,19井次防膨作业效果不明显。历次防膨作业井中挑选效果不明显的3口井,根据防膨井选井依据,对S油田区块岩芯模拟地层水及标准盐水水敏性实验、地层水速敏及煤油速敏性实验及单井注入量、防膨剂耐冲刷性、防膨率实验、单井设计药剂量及油藏单井配注量等,分析不明显防膨井存在的影响因素。结果表明:S油田储层水敏指数为0.43~0.63,属于中偏强水敏,注入水矿化度低于临界矿化度,防膨井储层存在水敏伤害;S油田A区块地层属弱速敏性,B区储层为弱以及中等偏弱的流速敏感,注水速度应控制在临界流速以下,减小速敏对防膨井储层均影响;对注水量高的防膨井,可优化注水频次和提高防膨剂的吸附能力,来保证防膨井效果及防膨有效期。 相似文献
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夏云棚 《中国石油和化工标准与质量》2018,(3):136-137
本文通过对锦州油田低渗透油藏注水井油层损害机理研究,提出对注水井进行防膨预处理,改善注水水质,防止水敏,速敏,盐敏和机杂引起的油层损害,保证了这些油藏的水驱开发,同时对低孔低渗油藏的开发具有借鉴意义。 相似文献
3.
金家油田沙一段油藏类型属地层岩性油藏,具有油稠、出砂、净总比小、粘土矿物含量高、强水敏等特征。室内实验表明:金家油田原油粘度对温度敏感性强,有良好的热采开发前景。但经过蒸汽吞吐试验后发现,单纯的蒸汽吞吐效果与方案设计指标,以及与类似稠油油藏开发效果对比差距较大,表现为油汽比太低,阶段采出程度少等方面。通过对金家油田沙一段真实岩心的评价实验和填砂模型进行蒸汽伴注防膨剂吞吐实验,摸索不同的驱替方式和注入参数,研究适合沙一段油藏类型的开发方式。通过评价实验表明:在注入体积相同的情况下,岩心在常温蒸馏水和高温蒸汽驱替时表现出不同的渗透率下降,但是高温蒸汽注入时,渗透率下降相对较少。通过对真实岩心加工过的填砂管实验模拟研究发现,通过高温注汽时伴注高效防膨剂SLA S-3能够实现高油汽比,采出程度也相比普通蒸汽吞吐要高14%。目前,注蒸汽伴注高效防膨剂技术已经在金家油田金10-平1井取得良好的应用效果,进而也为下一步解决金家油田沙一段高储低产的开发现状提供了良好的借鉴意义。 相似文献
4.
《中国石油和化工标准与质量》2014,(2)
曙光油田稀油区块1975年投入开发,经过30多年的开采,现已进入开发后期。随着开发的深入,储层的敏感性对开发的影响逐渐显露出来。由于地层中的黏土含量过高,当注入地层中的水质与黏土矿物质遭遇时,会出现水敏效应,出现水化膨胀,进而堵塞地层孔隙,降低渗透率,导致注水井注水压力升高,造成注不进,从而影响稀油开发效果。水井防膨预处理技术采用一种新型黏土防膨剂,能够减少地层粘土表面的负离子,通过电荷进行离子交换,从而使水敏性膨胀粘土转化为非水敏性膨胀粘土,抑制黏土矿物遇水膨胀,保证注水压力的平稳。 相似文献
5.
《化学工业与工程技术》2020,(2):45-48
针对渤海油田储层堵塞的问题,开发了一种适合渤海油田注水井的复合解堵剂MJD-3,并对复合解堵剂MJD-3的溶垢性能、防膨性能、腐蚀性能及综合解堵效果进行了评价,结果表明:该解堵剂对渤海油田注水井储层的有机垢和无机垢的溶解率均可达到90%以上,防膨率可达80%以上,腐蚀速率小于0.25 g/(m~2·h),具有较好的溶垢、防膨及缓蚀性能。同时,该复合解堵剂能使污染后的天然岩心渗透率恢复值达到90%以上,基本恢复至初始状态,起到了较好的解堵效果,能够达到注水井解堵增注的目的。 相似文献
6.
油田开发过程中,粘土矿物容易发生膨胀和运移,为了减少对储集层渗透率的伤害,需要在压裂液中加入粘土稳定剂。本文根据粘土稳定剂的分类和特点,进行体积压裂用粘土稳定剂的筛选试验,确定评价粘土稳定剂的标准和评价方法,研究温度和加热时间对粘土稳定剂的防膨效果的影响,以及对粘土稳定剂的耐水洗性能的评价,从而对粘土稳定剂进行筛选。研究表明:可以采用离心法测定防膨率,可知无机盐类中氯化钾的防膨效果最好,但是长效性差;有机类中聚二甲基二烯丙基氯化铵与乙二胺盐酸盐防膨效果较好。温度及加热时间对粘土稳定剂的防膨效果的影响较小。耐水洗实验方法大体可以说明无机类耐水洗性差,有机类较好;但是其室内评价方法还有待于研究。 相似文献
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渤海油田普遍存在中至强的水敏性.修井液的漏失,容易引起地层粘土颗粒膨胀与运移,导致修井后产能恢复困难.使用环氧丙基三甲基氯化铵与二甲基二烯丙基氯化铵均聚物复配的有机小阳离子聚合物防膨剂BH-FP03,室内评价防膨率达到90%以上.岩心流动实验结果表明,低渗透岩心渗透率恢复值大于90%.现场应用修井后产能恢复期缩短至7d... 相似文献
8.
针对南堡35-2油田的地质条件,在多元热流体吞吐试验前,开展了防膨剂的筛选与评价研究。通过天然岩心全岩心分析发现南堡油田粘土矿物含量达8.2%,其中以伊蒙混层为主,易发生膨胀;通过防膨率、与地层水的配伍性、耐水洗性能、渗透率保留率等实验,筛选评价出高温防膨剂A;在现场4口井的应用结果表明,该防膨剂具有较好的防膨能力,能够满足南堡35—2油田现阶段热栗作业的需要。 相似文献
9.
本文介绍了新型高温防膨剂的现状、实验方法、合成工艺及性能测试。实验表明,通过采用多种功能单体合成的新型抗高温防膨剂具有良好的抗温防膨效果,常温线性相对膨胀度比油田对比样品低33.33%,300℃高温页岩回收率比油田对比样品高40.88%。在常温和300℃高温下,防膨能力均大大优于现有的防膨剂。 相似文献
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低渗透油田开发进入中后期,合理评价注水效果是制定合理精细注水政策的前提和基础。通过地层压力与饱和压力关系分析压力保持水平级别,利用相对渗透率曲线得出含水率与采出程度理论曲线,通过与实际曲线位置关系评价开发效果好坏。利用水驱指数与注采比关系,计算得出不同注采比条件下标准图版,将实际曲线与同类油藏存水率、水驱指数标准图版对比评价水驱开发效果。研究表明,N区块生产能力较好,采液量、注水量差异与地层压力变化保持一致,利用含水率与采出程度关系图版、存水率图版、水驱指数图版评价油藏开发效果较好。 相似文献
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安家庄油田属典型的低渗油田,矿物敏感性表现为中强酸敏和中强水敏,注水后压力上升快,吸水能力差,同时常规酸化措施效果差,针对这一情况研制了一种新型增注剂,增注性能评价实验表明,这种新型增注剂具有较好的缩膨降压增注和提高驱油效率的性能,适用于新投产的注水井;在新型增注剂基础上研发的复合缩膨降压增注体系既可以降低表面张力,防膨降压增注,又具有解堵的性能,适用于长期注水的老井。2015年在安家庄油田实施缩膨降压增注5井次,施工成功率100%,单井注水量平均增加5.4 m3/d,对应油井累积增油量396.7 t,取得良好效果。 相似文献
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根据子长油田的实际情况,通过室内实验确定合适的化学示踪剂,然后分析注水井的监测曲线和周围各井注入水分配情况得出注水井与周边各油井有良好的渗流带,有利于提高油田的注水开发效果。 相似文献
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注水开发稠油生产井劈产方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以多孔介质渗流力学、油气藏开发地质学、油藏精细描述技术、开发动态分析方法、流动单元、油田非均质对策论和油藏流场为基本理论基础,通过对注水开发方式生产的稠油油气藏所表现出的动态特征研究,首次提出了稠油生产井的劈产方法。在已经全面注水开发的稠油油气藏,将由应用该方法所得的计算结果与油藏特征再认识结论对比、综合分析,劈产分析可以揭示油气藏动态特征及其变化规律性,表明本方法可行、合理;本项工作的结果,不仅对实际稠油油气藏的动态分析具有重要意义,而且为注水开发稠油油气藏稳产高产技术的优化设计奠定了扎实的理论基础。 相似文献
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国内大部分老油田,已经进入晚期高含水开发阶段,在后期加密过程中会采用水平井,从而新进水平井与直井形成立体开采形式;在不稳定注水广泛应用的背景下,本文对低渗油藏水平井与直井联合井网进行周期注水数值模拟,整合水平井和不稳定注水的优势,以五点法立体井网为例,确定连续注水转脉冲注水的最佳时机;以连续注入速度为基础,确定最佳注水波动幅度,优选联合井网注入周期,分析立体井网脉冲注水特点;利用流线模型分析立体井网常规注水与不稳定注水剩余油分布特点,从理论上分析五点水平井与直井立体井网脉冲注水效果。 相似文献
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低油价形势下改善稠油热采开发效果对策研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对胜利油田边底水能量强、原油黏度高、油层厚度薄、储层物性差、强水敏等油藏特征,以及稠油油藏热采开发成本高的特点,分析了当前低油价形势下稠油热采无效直井的治理对策。通过研究,提出了强边水油藏一线井提液二线井调剖、优化注汽参数、组合吞吐、分层注汽和氮气补充地层能量等技术措施,有针对性地解决了高含水井、无效益井的问题。现场应用表明,该系列技术对策有效提高了热采直井的开发效果,取得了良好的经济效益。 相似文献
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通过对超前注水、同步注水、滞后注水进行了对比分析,肯定了超前注水的效果.甘谷驿油田西部注水试验已4年多了,4年多来反九点法注采井网,由于井距小、微裂缝发育、主裂缝明显,东西向油井在部分水淹或含水较高,而南北向油井压裂引效措施后产量不理想,稳产期相对较短,因此优化裂缝主向、侧向井距组合,适当调整注采井网,是提高甘谷驿油田西部注水试验井区效果的关键. 相似文献