共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
负压法地层解堵增注工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
负压法地层解堵工艺是一项新的解堵增注技术。它是借助一种专门装置-井下负压发生器(专刊号90220032、1)对地层产生可控制的、周期性的负压,以解除地层堵塞。经河南油田现场试验应用证实,该技术与酸化解堵工艺具有同等效果,而施工费用仅为酸化解堵工艺的三分之一。它主要适用于油层污染、堵塞的注水井的解堵增注。 相似文献
3.
多次降压法注水井油层解堵工艺有机地将喷射理论应用于注水井油层解堵,是利用物理方法处理油层的新型无伤害油层处理技术。它解决了酸化解堵工艺复杂、所需原材料多,施工费用高及伤害油层、污染环境等问题。它是解除钻井、完井和作业过程中泥浆、洗井液、压井液、残余液等对油层的污染以及注水水质不合格造成的地层堵塞,恢复和增强渗透能力的有效方法。 相似文献
4.
多次降压法注水井油层解堵工艺有机地将喷射理论应用于注水井油层解堵,是利用物理方法处理油层的新型无伤害油层处理技术,它解决了酸化解堵工艺复杂,所需原材料多,施工费用高及伤害油层,污染环境等问题,它是解除钻井,完井和作业过程中泥浆、洗井液、压井液,残余液等对油层的污染以及注水水质不合格造成的地层堵塞,恢复和增强渗透能力的有效方法。 相似文献
5.
自生CO2解堵增注技术在张店油田的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对张店油田属高凝油油藏,原油具有高含蜡、高凝固点的特点,利用自生COz解堵增注具有的酸化解堵、热解堵、CO2气体作用等多种增注性能,能够解除各种油层污染堵塞,现场应用取得了较好的增注效果,证明自生CO2解堵增注技术能在地层条件下产生的大量高温高压CO2气体,可以提高高凝油油藏残余油的流动能力,降低注水压力,是值得在高凝油藏解堵增注中进一步推广应用的技术。 相似文献
6.
7.
百色油田注水井不返排酸化技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
百色油田属中低渗油田,具有构造复杂、地层压力低、注入水水质不稳定的特点。为降低酸化解堵成本,针对存在问题及不返排酸化对配方的要求,在室内开展针对性试验。研制出适合油田注水井和转注井的2个系列的不返排酸化解堵配方,介绍了配套其他工作液及不返排酸化施工工艺参数。从2001年至2003年在百色油田进行不返排酸化31井次,成功率100%,注水压力平均下降3·16MPa,吸水指数平均提高1·85m3/(d·MPa),平均增注倍比为2·98。 相似文献
8.
9.
在采油生产中已成功推广了振动解堵、酸化压裂解堵、注蒸汽、注水等增产技术。为了进一步提高这些技术的作用效果,开展了复合振动增产、增注技术的研究,即,振动-化学复合解堵技术、振动-注水复合增注技术等。概述了复合振动增产、增注技术的研究现状及发展趋势,以便引起人们的重视,促进研究和推广应用该技术。 相似文献
10.
振动-酸化复合解堵增注技术在莫北油田的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解决莫北油田低渗、强敏感性储层注水井欠注问题,通过对莫北油田注水井欠注原因的分析,提出了振动-酸化复合解堵增注技术。探讨了振动-酸化复合解堵增注技术的解堵增注机理,介绍了振动-酸化复合解堵增注技术的现场施工工艺。通过室内岩心酸蚀实验,优选酸液体系,在莫北油田的注水井应用了振动-酸化复合解堵增注工艺技术。应用结果表明,振动-酸化复合解堵技术工艺效果比单纯的酸化工艺效果要好,可起到明显的 解堵增注效果,并能延长增注有效期。 相似文献
11.
超深稠油注水井生物解堵研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
鲁克沁油田是一个深层稠油油田,进行常温注清水开发,取得了较好开发效果。但随着油田累计注入量增加,注水压力已接近地面系统压力,水井欠注日趋严重,采用常规酸化进行降压增注有效期短,经济性差。本文针对稠油水井堵塞机理研究,提出了生物解堵工艺,通过应用,效果显著,为稠油油田水井降压增注提供了一条新的技术思路,具有广阔的推广及应用前景。 相似文献
12.
多轮次解堵井趋向于深部污染,将常规基质酸化和酸压结合形成了高压注酸解堵技术。通过优选高温缓蚀剂MC-16,优化有机缓速酸配方,各添加剂配伍良好,无沉淀、分层现象,技术成功应用于渤海高温深井砂岩储层深部解堵,降压增注显著。B-09酸化后视吸水指数增加85.7倍,在其他3个油田井应用视吸水指数增加均在51倍以上,表明该技术能够有效地解除多轮次解堵后深部伤害,对于类似海上油田解堵具有很好的借鉴意义,应用前景广泛。 相似文献
13.
大庆杏南油田注水井压裂酸化效果预测模型研究 总被引:2,自引:0,他引:2
水力压裂与酸化技术是油气井增产、水井增注的一项重要技术措施,对于低渗透油田,通过压裂、酸化技术提高注水井增注强度,不仅可以提高单层的注入量,而且可以调整层间矛盾,因此,对保持地层压力,提高采油速度和采收率都具有十分重要的意义。通过对注水井压裂、酸化前后注水量递减规律的分析,在对大庆杏南油田189口注水井注入量的变化进行统计基础上,建立了注水井注水量与各种主要影响因素的函数关系,通过拟合计算证明该模型适应杏南油田注水井压裂、酸化效果的预测。 相似文献
14.
15.
曙光油田针对传统的复合解堵技术(如高能气体压裂)存在作用时间短、峰值压力低的缺点,采用气动力深穿透增油增注技术,即热气压造缝技术与油层深部低伤害热气酸解堵技术相结合,对传统的复合解堵技术进行了改进,提高了油层的渗透率.经现场施工证明,该技术能够有效地解除近井地带及油层较深部的无机颗粒及有机物引起的堵塞,对于具有一定产能,产量快速下降的油井.增产增注效果良好. 相似文献
16.
高升油田难采储量区块和注水区块开发过程中,由于油藏埋藏深、储层物性差、粘土含量高、储层受伤害等原因,注汽和注水困难,蒸汽吞吐和水驱油效果差。针对高升油田长期以来存在的主要问题,进行了强穿透活性解堵技术的研究。应用表明强穿透活性解堵剂可有效解除油层污染,提高近井地带储层渗透率,降低注汽和注水压力,增加注汽和注水量,提高区块开发效果。 相似文献
17.
《石油机械》2019,(10):94-100
埕岛油田注水井在开发过程中出现了分层改造效果不均衡、注水管柱分层可靠性差以及解堵有效期短等问题,达不到注足水和注准水的要求。针对以上问题,通过采用机械分层酸化、氮气泡沫暂堵分流酸化、酸化及挤压改造一体化等选择性解堵技术,提高了解堵增注的针对性;通过采用大通径分层防砂技术、精细分层技术以及测调一体化分注技术等,实现了长寿高效精细注水;通过采用杂双子表面活性剂与微乳增注剂等长效解堵增注技术,提高了解堵增注有效期。措施后,注水井精细分层达到7层,在井寿命超过3 a,注水压力保持在7 MPa左右。新技术的成功应用为埕岛油田的高效开发提供了有力的技术支撑,保证了海上原油稳产,可在油田全面推广。 相似文献
18.
《新疆石油地质》2019,(3)
东河油田东河1-10H井东河砂岩CⅢ储集层物性差,含水率高,水平段长,压力系数低,在钻井和修井过程中存在储集层污染现象,采用常规酸化技术因酸液在储集层中分布不均匀、残酸返排不彻底等,导致油层酸化效果差。基于此,提出了泡沫酸化解堵技术,并进行了泡沫酸岩心分流实验。结果表明:泡沫酸起泡和稳泡性能良好,泡沫对水层有较强的封堵能力,对油层封堵能力较弱;高渗岩心与低渗岩心的分流量由注泡沫酸实验前的19.0倍降低到实验后的1.7倍。东河1-10H井现场应用泡沫酸化解堵技术取得明显增产效果,有效解除了东河1-10H井储集层污染,为油田水平井增产降水提供了技术支撑。 相似文献
19.
东河油田东河1-10H井东河砂岩CⅢ储集层物性差,含水率高,水平段长,压力系数低,在钻井和修井过程中存在储集层污染现象,采用常规酸化技术因酸液在储集层中分布不均匀、残酸返排不彻底等,导致油层酸化效果差。基于此,提出了泡沫酸化解堵技术,并进行了泡沫酸岩心分流实验。结果表明:泡沫酸起泡和稳泡性能良好,泡沫对水层有较强的封堵能力,对油层封堵能力较弱;高渗岩心与低渗岩心的分流量由注泡沫酸实验前的19.0倍降低到实验后的1.7倍。东河1-10H井现场应用泡沫酸化解堵技术取得明显增产效果,有效解除了东河1-10H井储集层污染,为油田水平井增产降水提供了技术支撑。 相似文献