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热轧中、高碳窄带钢硬度偏高,不利于冷轧加工。通过对该产品大量硬度测试和数据采集,分析硬度偏高的原因,提出了热轧后温降速度影响中、高碳窄带钢硬度的观点。采取针对措施,有效地降低了热轧中、,主碳带钢的硬度。 相似文献
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深入调查了中国HRB400/400E和HRB500/500E高强度热轧钢筋的质量现状。从不同地区的钢筋生产厂和使用场所取样分析了高强度热轧钢筋成分、宏观金相、微观组织和截面硬度。按照钢筋化学成分范围,目前中国高强度热轧钢筋可归为4类,即含钒钢筋、低钒钢筋(<0.02%钒)、20MnSi钢筋和C-Mn钢筋。宏观金相和微观组织观察结果表明,只有含钒钢筋能完全满足热轧钢筋的组织要求,其他3类钢筋截面基圆外围均出现非铁素体-珠光体组织的表面硬化层。基于高强度热轧钢筋的质量分析结果,提出了热轧带肋钢筋国家标准GB1499.2—2007的修订建议。 相似文献
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通过在连轧生产线上试验51CrV4弹簧扁钢的开轧温度、终轧温度对热轧硬度的影响,探索降低51CrY4弹簧扁钢热轧硬度的工艺。得出开轧温度1100±20℃,终轧温度880~920℃,成品轧机轧制速度3.5m/s。其热轧硬度达标。 相似文献
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根据产品的用途和用户专业化的需求,结合国家标准,系统分析了中碳钢种中50Mn热轧带钢技术要求,重点研究了该钢种的化学成分设计、加热工艺、轧制工艺和层流冷却工艺。在新天钢联合特钢650热连轧带钢生产线上,采用堆冷坯加热→全连续轧制→层流冷却→卧式卷取→堆冷工艺,进行了50Mn热轧带钢大生产实践。生产实践结果表明:50Mn-1和50Mn-2抗拉强度分别为747~800 MPa和800~864 MPa,总脱碳层深度分别为19.10μm和24.15μm,产品力学性能和总脱碳层深度指标符合国家标准和技术协议要求,金相组织为铁素体+珠光体,成品尺寸、板形及表面质量良好,满足用户后续加工的要求。 相似文献
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为降低CrMo钢热轧硬度,进行了CrMo钢连续冷却相变试验,研究了高温相变时间、优化了轧制工艺、控制CrMo钢加热温度,采用了冷床加保温罩等措施,将CrMo钢的热轧硬度控制在了220~260 HB。 相似文献
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为进一步掌握在线余热淬火处理对钢轨组织性能的影响关系和机理,采用扫描电镜对热轧态钢轨和在线余热淬火处理后的钢轨进行了全断面的组织观察,利用维氏硬度仪和拉伸试验机对比分析了在线余热淬火对钢轨力学性能的影响。结果表明,在线余热淬火和热轧态钢轨全断面的组织全部为片层状珠光体组织,但淬火轨珠光体片间距明显较小,热轧态钢轨珠光体片间距为0.113~0.284 μm,淬火轨片间距为0.076~0.148 μm。热轧态钢轨全断面显微硬度相差不大,在线余热淬火钢轨显微硬度普遍较热轧态钢轨高。在线余热淬火可以有效提高U75V钢轨性能,热处理后钢轨抗拉强度和伸长率分别较热轧态提高16.6%和20%,有效改善了钢轨的使用性能。 相似文献
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简要地综述了金属硬度及其测定方法。目前 ,金属硬度试验方法共有六个国家标准。这六个国家标准包括了所有软硬金属的试验方法。同时 ,按试验力状态 ,将这六个国家标准分为两种 ,静态试验力或动态试验力硬度试验方法。动态试验力国家标准试验方法可测定一些大型工件的硬度 ,拓宽了硬度试验方法的应用范围 相似文献
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文章介绍了棒线材生产线采用切分轧制工艺,热轧带肋钢筋横肋顶端出现平面缺陷问题,该缺陷导致成品热轧带肋钢筋横肋高度不达国标.通过从切分轧制工艺孔型系统、轧制参数、工艺备件、调整方法等多方面入手,解决了切分轧制热轧带肋钢筋横肋顶端出现平面现象,从而提升了切分轧制热轧带肋钢筋成品质量,确保了热轧带肋钢筋产品符合国家标准. 相似文献
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分析某批20CrMnTi圆钢进行剪切加工时因热轧态硬度偏高造成开裂、崩口的原因,介绍实施的改造锯床锯片冷却水的水路、提高冷床的保温性、限定下冷床钢温、按下限控制淬透性元素含量、按上限控制开轧温度等改进措施,使热轧态硬度内控合格率达96%。 相似文献
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通过对热轧中厚板在不同深度上进行布氏硬度的测定 ,表明测量深度对硬度的明显的影响 ,并指出获得稳定值的必要性。金相观察证实了表面脱碳层的存在是产生硬度值不稳定的原因。 相似文献
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含Ti热轧钢板的优点: ①普碳钢中加入少量的Ti以后,由于改变了S化物夹杂的形状(原来是MnS,其硬度低,在热轧过程中容易拉长,加Ti以后则变为Ti的硫化物,其硬度高,在热轧过程中不易变形,热轧后多呈纺锤形,因而降低了钢的缺口敏感性,使横向塑性和韧性提高)。钢的冷加工性能特别好,B=35,d=0,180°的横向冷弯几乎全部合格。 相似文献