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介绍了国内首家浆式进料沸腾炉冶炼烟气制酸系统生产运行几年来的技术改造情况,为今后高温,高三氧化硫含量的冶炼烟气制酸工艺设计与生产提供了可靠的依据。 相似文献
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对杭州富春江冶炼厂制酸系统的工艺流程,设备规格作一介绍,对生产中暴露出来的问题及时改进和完善:增加一台石墨间冷器,一台外换热器,两只内换热器阀门,将普通丝网除沫器改为抽屉式丝网除沫器,并减少丝网截面积,改造后除雾沫效果明显,转化率提高。 相似文献
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云南铜业股份有限公司硫酸四系列由北京有色冶金设计研究总院设计,采用艾萨炉熔炼的烟气制酸,处理烟气量100000m^3/h,φ(SO2)7.982%,年产硫酸150kt。制酸部分采用绝热增湿稀酸洗涤,“3+2”ⅤⅣⅠ一ⅢⅡ两转两吸工艺流程,尾气经处理后排放,整个系统采用浙大中控的JX0300XDCS集散控制系统控制。自2002年艾萨炉投产后,在生产中暴露出不少工艺、设备缺陷,2005年1月系统检修时对硫酸装置进行了进一步技术改造,改造后装置运行正常,产生了较好的经济效益和环境效益。 相似文献
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1项目概况谦比希铜冶炼有限公司硫酸分厂210 kt/a铜冶炼烟气制酸项目是100 kt/a粗铜项目的配套工程,由中国恩菲工程技术有限公司负责设计。主产品为w(H2SO4)93%硫酸,在烟气浓度允许时可生产部分w(H2SO4)98%硫酸。2006年下半年项目完成初步设计,当时硫酸分厂主要设备是按照100 kt/a粗铜产能配置的。100 kt/a粗铜装置混合制酸烟气设计条件见表1。 相似文献
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20 kt/a锌冶炼烟气制酸系统的技术改造 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍20kt/a锌精矿酸化焙烧烟气制酸系统所存在的问题,结合生产实际进行工艺核算,提出新的设备配置和催化剂装填方案,以达到30kt/a硫酸生产能力。由于资金所限,装置仅进行了部分改造,收到预期效果。 相似文献
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主要介绍了山东省国大黄金冶炼股份有限公司金精矿制酸装置的工艺流程和特点,该装置采用浆法加料酸化焙烧,原矿不必干燥,矿损小,生产稳定,净化采用文-填-电-电稀酸洗流程,2年的运行情况表明,工程设计,建设水平高,综合工艺指标先进,经济效益较好。 相似文献
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重点论述金隆铜业有限公司制酸系统两次扩产改造的具体实施办法。第一次主要是通过挖潜改造(增加接力风机和换热设备等),使硫酸生产能力由375 kt/a提高到459 kt/a。然后,部分建设第二套装置(共用一套净化系统,分别形成两套干吸和转化系统),使硫酸生产能力提高到638 kt/a。一年来的生产实践表明,第二次扩产完成后,制酸系统主要技术经济指标均达到或超过设计值,目前新系统日产硫酸平均为1 200 t,转化率达到了99.83%,两套制酸系统综合电力消耗下降到74 kWh/t,顺利实现了扩产降耗的目的。 相似文献
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660kt/a铜冶炼烟气制酸装置工艺简介及改进措施 总被引:2,自引:2,他引:0
主要介绍江铜集团贵溪冶炼厂新建660kt/a铜冶炼烟气制酸系统的概况、工艺流程、工艺特点、设备规格和生产控制,对主要工艺技术及新设备进行评述,同时介绍了在实际生产过程中遇到的一些问题及采取的改进措施。近一年来,该系统运行平稳,各项技术经济指标也基本达到设计要求。 相似文献
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230 kt/a烟气制酸系统的运行及改造情况 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍230kt/a诺兰达炉铜冶炼烟气制酸装置的运行及技术改造。装置采用稀酸洗净化、ⅣⅠ-Ⅲ Ⅱ“3 1”两转两吸工艺流程,运行中发现板式酸冷却器堵塞、电除雾器腐蚀、气体换热器积酸和漏气等现象,通过更换为阳极保护管壳式酸冷却器、在电除雾器前增设湍冲洗涤器、调整换热管的喷铝成分等措施,收到良好的效果。 相似文献
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高浓度冶炼烟气制酸新工艺与应用实践 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了高浓度SO2制酸工艺在阳谷祥光铜业有限公司烟气制酸装置中的应用,以及在运行中采取的一些改进措施。该装置处理烟气φ(SO2)16%~18%,一期和二期装置总产能为1 700 kt/a。装置投入运行以来,生产稳定,指标先进。实践表明,该工艺在投资、环保、能耗、运行成本等方面具有明显优势。 相似文献
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介绍了200 kt/a锌冶炼烟气制酸装置工艺流程、DCS系统组成及控制参数、控制要求。利用DCS系统实现对沸腾炉、废热锅炉、收尘净化工序、转化工序、干吸工序重要参数进行检测、控制,通过设备联锁和PID控制,确保装置安全稳定运行,提高了生产效率、减轻了工人的劳动强度。 相似文献
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针对奥斯麦特铅熔炉烟气流量和浓度呈周期性变化的特点,提出采用一转一吸工艺制酸,然后通过离子液脱硫技术对制酸尾气进行处理。离子液再生解吸出的高纯度二氧化硫液化后储存,需要时气化后加到进入转化器的烟气中,以获得φ(SO2)6%以上的稳定烟气,保证制酸系统的稳定运行。 相似文献