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减少乙烯装置火炬排放量方法的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
近十几年来,乙烯装置的设计规模日趋大型化,新装置的设计规模一般都在年产乙烯六十万吨以上,甚至达到一百万吨乙烯;原有乙烯装置的扩能改造也使整个装置的年生产能力达到六十万吨到一百万吨乙烯规模. 相似文献
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投资80亿元的广州乙烯装置已建成投产,但是由于广州乙烯是小乙烯(15万吨/年),不是规模装置(国外乙烯装置通常是年产30万吨以上),广州乙烯的单位产出所付出的能耗物耗比太乙烯高很多。这样广州乙烯和国内大乙烯竞争就处于劣势。特别是中国加入WTO以后,广州乙烯和国外乙烯相比就更难竞争。因此是否能够减少能耗、物耗,把广州乙烯单位产品成本降下来,这是广州乙烯能否走出困境,继续生存下去的重要因素。乙烯装置能耗大,它的设计和技术改造,重要课题之一就是降低能耗。本文就广州乙烯裂解装置压缩系统的节能措施做了一些… 相似文献
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1993年11月,我们利用去日本学习DCS的机会,参观了座落在大阪羽衣市的大阪石油化学工厂(OPC)。OPC是一个与燕山乙烯装置相类似的乙烯工厂,它包括原设计30万吨/年的乙烯装置和裂解汽油加氢单元。OPC乙烯装置采用美国Lummus公司专利技术,该装置1970年投产运行,至今已有 相似文献
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一、开工率 1.设计情况吉化公司乙烯装置系上海金山年产11.5万吨乙烯装置的翻版,是由吉化公司设计院设计的。设计规定的年运行时间为315天,全年允许停工时间50天(包括大修和其它故 相似文献
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乙烯装置分离冷区工艺流程复杂,技术难度高,是全装置工艺设计的关键.以某200 kt/a乙烯挖潜改造、1100 kt/a乙烯装置改造和1190 kt/a乙烯装置改造为例,着重论述了顺序分离流程冷区改造的工艺技术特点,对深冷及脱甲烷系统、制冷系统和碳二分离系统的工艺改造方案进行了说明,分析了各装置在具体改造方案上的工艺技术... 相似文献
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某800 kt/a乙烯装置采用国产裂解技术及环保低能耗乙烯分离技术。对该分离流程进行了介绍,从急冷系统增设密闭蒸煮、乙烯精馏塔压控、乙烯直送下游装置、乙烯球罐减排、低温原料冷量回收5方面进行了设计优化。有效提高了乙烯分离流程的灵活性、先进性,减少装置的非必要排放,降低了运行成本,实现了装置生产更环保、节能。 相似文献
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大庆裂解汽油加氢装置改造是大庆30万吨/年乙烯装置达标改造项目的一个组成部分。乙烯装置原设计以轻烃为主要裂解原料,但自1986年开车以来,轻烃逐渐减少,而代之以柴油和石脑油。裂解原料的重质化使裂解汽油量大幅度增加,从原设计的 相似文献
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大庆30万吨/年乙烯装置采用美国SW公司专利技术,由日本JGC公司承包设计。1986年6月投产,1990年9月国家正式验收。它是我国第一套以油田轻烃为主要原料的大型乙烯装置,主要产品乙烯、丙烯产量逐年 相似文献
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1 概况辽阳石油化学纤维公司化工一厂的乙烯装置是1973年由法国 TECHNIP 公司设计,并成套引进的装置,原设计的生产能力为7.28万吨/年乙烯。1985年,辽化公司依靠TECHNIP 公司,对该装置进行了一次改造。改造后,以大庆石脑油为原料,裂解炉在“4+1”运行时,装置生产能力可提高到9万吨/年乙烯。但改造完成时,裂解原料却由原设计的大庆石脑油变为以辽河石脑油为主,大庆石脑油为辅。因此,乙烯的单程裂解收率从29%下降到24%,乙烯产量也从9万吨/年,跌落到7万吨/年。 相似文献
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乙烯装置脱甲烷塔系统的操作压力对降低装置所需要的总压缩功率是一个非常重要的参数,早期的设计采用高压单塔脱甲烷,最新的设计采用低到中压的双塔脱甲烷工艺,这种工艺显著地减少了乙烯装置所需要的能量。1 基础条件可以认为,一个乙烯装置由两部分组成,第一部分是热区,原料在热区内发生裂解。为了在热区有效地利用能量,必须在最新设计中采用短停留时间裂解炉。第二部分是冷区,在冷区内,裂解气被分离成各种产品。冷区的 相似文献
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大庆30万吨乙烯装置裂解气压缩机驱动透平是由美国通用电气公司制造的。该机组自1986年开工以来一直运行良好。为了扩大乙烯装置生产能力,1992年对其驱动透平进行了技术改造,改造后的设计透平能力可满足年产乙烯35万吨需要。同时,还增加了 相似文献