共查询到18条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
合成氨催化技术与工艺进展 总被引:6,自引:0,他引:6
Fe1-xO催化剂体系的发明,使合成氨催化剂的活性有了飞跃性进步。采用Fe1-xO基A301催化剂可实现低压合成氨工艺,其合成回路吨氨能耗可降低1.30GJ。钌催化剂的发明则有可能成为真正突破经历了近一个世纪的铁催化剂。以钌催化剂为基础的KAAP工艺开发成功,每吨氨的生产成本可降低2.2~6.6美元,节能1.20GJ。由于钌的稀有和昂贵,在可以预见的时间内,钌催化剂不可能立即取代铁催化剂。采用超临界技术有可能实现非平衡限制氮加氢技术的设想。 相似文献
2.
3.
Fe1-XO基氨合成催化剂的化学特性及其工业应用 总被引:3,自引:2,他引:1
Fe1-XO基催化剂具有特殊维氏体相结构、高铁比、易还原、还原出水少且时间短、低温低压下活性高等特点。为充分发挥Fe1-XO基催化剂的优异性能,对其工业上的应用进行了分析讨论。 相似文献
4.
5.
综述了主要合成氨催化剂(传统熔铁催化剂、Fe1-xO基催化剂,钌基合成氨催化剂)的研究和工业应用情况,并展望了其发展的趋势。 相似文献
6.
7.
CuO助剂对铁铬系CO高温变换催化剂性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
考察了CuO的不同前驱体对铁铬系CO高温变换催化剂反应性能的影响,研究发现,CuO助剂可改善催化剂的低温活性,以硝酸铜的加入形式效果较为显著。对样品进行了XRD、BET、H2- TPR和XPS表征,结果表明, CuO助剂进入了Fe3O4的反尖晶石结构的八面体空隙,置换Fe2+与Fe3O4发生相互作用,改变了催化剂的还原特性,使Fe2O3还原为Fe3O4的还原温度降低了100 ℃左右。铜在催化剂的表面以Cu(OH)2、CuO和Cu2O三种形态存在,因Cu2+取代Fe2+的八面体配位单元,致使配位场稳定化能降低,催化剂表面容易产生O2-缺位,所产生的新的活性中心极易吸附OH-,使催化剂在低汽气比条件下参与CO变换反应,具有高活性且遏制烃类副产物的生成。 相似文献
8.
焙烧条件对乙苯脱氢催化剂耐水性能影响的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
考察了焙烧条件对乙苯脱氢制苯乙烯催化剂耐水性能的影响。提高焙烧温度及延长焙烧时间有利于提高催化剂耐水浸泡能力,减缓水浸泡前后催化剂机械强度下降和磨耗率上升趋势。其原因可能是热处理条件的改变促进了Fe2O3和K2O间的相互作用,形成了大量对水十分稳定的多铁酸钾KFe11O17固熔体,从而提高了催化剂的耐水性,并能与比表面、孔结构、XRD、Mōssbauer谱测定结果较好地关联。 相似文献
9.
在实验室和工业侧线装置上考察了FA-Ru型氨合成钌催化剂与铁系A202型催化剂的性能差异,以及铁催化剂和钌催化剂联用工艺与单铁催化剂工艺对氨合成效果的影响。结果表明,FA-Ru催化剂在低温(375~425℃)、低压(10~15 MPa)、低氢氮比(R=1.5~2.3)和合成气高氨浓度(10%~16 %,体积分数)条件下,活性比A202催化剂相对提高44%~75%。铁催化剂与钌催化剂混装工艺的氨合成率随着钌催化剂装量的增加而增加,比单铁催化剂的氨合成率提高24.5%~44.8%。铁催化剂串钌催化剂工艺的氨合成率同样随着钌催化剂装量的增加而增加,比单铁催化剂的氨合成率提高27.7%~58.8%。对于铁、钌催化剂联用的氨合成工艺,在实验条件下,当钌催化剂用量达铁催化剂用量1/2以上时,催化剂的最高活性点温度降至400℃。工业侧线实验表明,FA-Ru催化剂在13.0 MPa、10000~15000 h-1条件下的氨合成率可达到铁催化剂在相同空速、26 MPa 压力下的水平。根据不同工况,铁催化剂串钌催化剂生产工艺比单铁催化剂生产工艺氨合成率可相对提高43%~56%。 相似文献
10.
对存放在不同环境下的Fe2O3-K2O系乙苯脱氢催化剂的稳定性进行了研究。在潮湿环境下贮存30天的样品,其机械强度下降50%,磨耗率上升至新鲜样品的7~9倍,脱氢活性降低1/2。热重分析结果表明,潮湿环境中存放的样品,会大量吸收环境中的水分,导致催化剂在脱氢反应过程中钾的流失,从而引起了催化剂性能的劣化。 相似文献
11.
钌基氨合成催化剂研究进展 总被引:9,自引:0,他引:9
钌基催化剂被称为继铁基催化剂之后第二代氨合成催化剂。文中介绍了钌基氨合成催化剂的载体、钌的母体化合物和促进剂的研究进展以及在钌基催化剂上氨合成反应动力学。 相似文献
12.
13.
14.
15.
活性炭表面改性对钌基氨合成催化剂的影响 总被引:8,自引:0,他引:8
研究了活性炭经HNO3进行表面改性后对Ru/AC催化剂的影响。利用表面官能团滴定、N2物理吸附和CO化学吸附方法对催化剂进行表征,并对催化剂进行氨合成活性评价。结果表明,活性炭经适量的HNO3改性处理后,中孔有所增加,更主要的是增加了表面羧基,使活性炭的亲水性得到提高,从而提高了以水溶液浸渍法制备的Ru/AC催化剂的活性以及Ru的分散度;但过量HNO3的改性处理会使活性炭表面不稳定基团增加,这些不稳定基团会降低Ru/AC催化剂的活性以及Ru的分散度。用5 mol·L-1的HNO3进行改性处理可以达到最优的效果。 相似文献
16.
17.