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我院设计的2050mm六辊不可逆铝带冷轧机的卷取机采用三台直流电机串联的传动方案。其高速档为单电机传动,而且其它两台电机不脱开联接。本文针对这种情况校核单台电机的输出力矩是否能够满足卷取张力的要求。 相似文献
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基于对无刷直流(BLDC)电机的工作和控制原理的分析,提出了无刷直流电机的双闭环自适应模糊PID控制方案。采用模糊控制逻辑实现PID控制器参数的在线自整定,详细说明了自适应模糊PID控制器的设计方法。算法简单有效,易于实现无刷直流电机交流伺服系统的全数字化。用Matlab/Simulink对系统进行了仿真,仿真结果显示系统具有良好的静动态性能,和较快的响应速度。 相似文献
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为提高精轧机前辅助辊道的稳定运行效率,选用型号为YGP315L-8的专用辊道交流电机代替原设计中的直流电机,将运行中容易损坏的减速机去除,并采用可伸缩式十字轴式万向联轴器连接电机与辊子,改造后,电机及辊道使用寿命提高到4个月以上。 相似文献
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主要阐述变频器对大功率直流电机冷却风机电机控制的实际应用.采用变频器控制,既保证了大功率直流电机的冷却效果以及换向极氧化膜的保护,同时节能显著. 相似文献
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介绍了热轧厂F0上辊4100kW直流电机温升的测试结果。结合电机的设计和运行现状,详细分析了电机温升高的原因。提出了改善电机温升分布、增大冷却器的冷却水流量和降低绕组温升的措施。 相似文献
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使用ANSYS Maxwell和ANSYS Workbench软件对武钢DW系列无取向硅钢片进行磁性能与力学仿真分析。电磁仿真结果表明:0.35 mm硅钢片较0.50 mm硅钢片高频铁损最大降低了48.9%,电机平均效率可提升0.8%。说明采用薄规格硅钢可显著降低铁心损耗并明显提升电机效率,而相同厚度硅钢对电机效率影响不大。力学仿真结果表明,不同厚度硅钢片转子最大应力均为磁桥处,且随着转速提高而显著提高,当转速大于12 000 r/min时,转子最大应力与转速呈2.06次方关系;同时,当磁桥宽度小于1.6 mm且逐渐减小时,最大应力值显著增加。综上可知,使用薄规格、高强无取向硅钢可满足电机高效率、高转速发展要求。本研究可为新能源驱动电机用无取向硅钢研发和电机结构优化设计提供一定参考。 相似文献
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文章介绍了宝钢初轧厂1^#轧机5000kW直流电机温升的测试结果。结合电机的设计和运行现状,详细分析了电机温升高的原因。提出了改善电机温升分布、改进风路结构和降低绕组温升的措施。 相似文献
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针对传统电机分析和设计方法的不足,介绍了瞬态电磁场的有限元计算方法,运用Ansoft软件建立了永磁无刷直流电机的电机本体模型和控制电路模型,对此样机的磁密矢量、转矩脉动等性能进行了分析与动态仿真,有助于提高电机分析计算的准确性,缩短研发周期. 相似文献
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1.事故起因1989年2月平整机组在停产断电时,因辅助传动联锁失灵,造成开卷机马达风机已停但电机磁场仍处于满磁接通状态。11h后,忽闻开卷机2台大电机有焦味,立即检查,发现电机的磁场绕组绝缘烧焦,补偿绕组绝缘变色,电枢温度记录仪显示97℃。事后,对此西门子设计的大电机控制系统进行了分析,认为该系统设计有以下问题: 1.1 过去直流电机的辅助传动都是用硬布逻辑电路来设计的,现改用微机控制后使工作量大为减少,且具有更改系统方便,调试简单等特点。但在设计微机控制程序时要 相似文献
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莱钢冷轧薄板单机架主传动电机采用了直流电机,传动控制系统采用的西门子6RA70直流调速系统。针对6RA70系统在控制系统中应用出现的相关问题进行了改造。 相似文献
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宝钢轧机主传动电机全为西门子、BBC、日立等公司的产品,它们虽仍以直流电机为主,但已开始采用西门子公司提供的交交变频供电、矢量控制的交流传动,代表了当前轧钢电机的发展方向。所用直流电机全为可控硅供电,F级、甚至H级绝缘,尽量系列化和通用化以提高互换性。由于这些公司的精心设计,取用了许多新结构、新材料,使电机具有较高的经济技术指标,代表了70年代未、80年代初的世界先进水平,为提高我国电机制造水平、发展轧钢生产提供了榜样。 相似文献
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根据现场多年的检验经验,通过分析直流电机的结构,介绍了轧钢厂直流电机的定子绕组、转子绕组和整流子的维护方法,并着重介绍了充子的氧化膜的形成和整流子车削的工艺标准,在直流电机设备管理方面,通过建立电机设备档案,强化电机状态检测,加强检验人员的业务培训,提出了一套先进的管理模式。 相似文献
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容量为数万千瓦的大型同步机,其起动十分重要。现在使用的此类大型同步电动机,常使用晶闸管起动装置,根据“晶闸管电机”的原理,用类似直流电机加速的方式来 相似文献
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无刷直流电机(BLDCM)选用传统的PID控制方法存在着调速精度低、转矩脉动大、抗干扰能力弱等缺点,模糊PID控制方法能够克服以上缺点。在电机的电流滞环控制模块中,转速调节部分包含电流限幅处理,因此会出现积分饱和,致使系统超调量大。模糊PID控制虽然能够一定程度减低超调量但不能消除。针对上述问题,设计了一种抗饱和模糊PID控制方案。从仿真结果可以得出该方法能够消除系统的超调,同时使系统保持较好的动、静态性能和鲁棒性。 相似文献