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1.
解晓芳 《导弹与航天运载技术》2010,(3)
2010年5月6日21时,NASA在新墨西哥州的白沙导弹试验场成功进行了猎户座飞船发射中止系统的试验。此次试验模拟了火箭在发射台上出现紧急情况时发射中止系统的工作情况:即发射中止系统点火,将猎户座乘员舱推进至1828 m的高空,调整姿势后,乘员舱迅速与发射中止系统 相似文献
2.
李思思 《导弹与航天运载技术》2008,(6)
2008年10月23日,欧空局在意大利撒丁岛的试验场成功完成了织女火箭三子级发动机Zefiro 9A的首次点火试车。Zefiro 9A发动机将在2009年织女火箭飞行鉴定试验前完成两次点火试车,第2次点火试车将在2009年2月进行。 相似文献
3.
李思思 《导弹与航天运载技术》2009,(4)
6月24日,俄罗斯化学自动化设计局成功完成了先进液体燃料火箭发动机14D23(又称RD-0124A)的系列点火试车。该发动机为二级型联盟号2-1b和安加拉火箭提供动力。RD-0124A发动机共经历了超过180多次的点火试车。此次试车中,发动机在极限工况下点火,验证了发动机的高可靠性。 相似文献
4.
陈允宗 《导弹与航天运载技术》2011,(4):62
普.惠-洛克达因公司于2011年7月14日在NASA斯坦尼斯航天中心A-2试验台进行了J-2X发动机激冷及点火综合试车,点火试车持续1.9 s。此次试车是J-2X发动机试验项目的首次热试车,整个试验项目计划使用7台J-2X发动 相似文献
5.
解晓芳 《导弹与航天运载技术》2012,(4):9
6月29日,美国航天推进集团在位于尤比特的航空技术试验站对55.88 cm的飞行级石蜡/液氧混合固体火箭发动机成功进行了11 s的点火试车。本次点火试车是一系列点火试车中的第5次,也是时 相似文献
6.
李思思 《导弹与航天运载技术》2008,(6)
2008年11月14,ATK公司在犹他州厂房成功进行了动能拦截器(KEI)一子级固体火箭发动机的静态点火试车。KEI一子级火箭发动机计划进行5次静态点火试车,此次试车是其中的第4次。KEI具有极高的机动性能,可在各种天气条件下进行发射,此次试验模拟了发动机在低温发射环境下的性能,验证了推力矢量控制(TVC)系统的性能。TVC用于控制发射后的导弹以及发动机的推力和弹道输出信号。 相似文献
7.
《导弹与航天运载技术》2015,(4)
<正>6月25日,未来将用于SLS火箭的新型RS-25芯级发动机在斯坦尼斯航天中心A-1试验台进行了首轮8次试车中的第4次点火试车,点火时间650s,是目前为止点火时间最长的一次。此前的3次试车分别在今年的1月、5月和6月初完成。未来 相似文献
8.
9.
李思思 《导弹与航天运载技术》2008,(3):45
2008年3月27日,欧洲新型织女运载火箭在意大利撒丁岛试验场成功完成了二子级固体发动机Zefiro 23的静态点火试车。这是Zefiro 23发动机的第2次试车,也是最后一次试车。整个试车持续75 s,燃烧推进剂超过24 t,在发动机工作14 s时,发动机推力便达到了930 kN。 相似文献
10.
李思思 《导弹与航天运载技术》2009,(2)
SpaceX公司于3月7日对法尔肯9火箭上面级发动机隼成功进行了全工况点火试车。试车时间持续6min,消耗液氧,煤油推进剂45t。试验中新型隼发动机的真空比冲达到3351.6m/s,发动机的真空推力约为392kN。 相似文献
11.
固体火箭推进剂低温下点火瞬间高速加载的耦合作用可能会导致推进剂结构发生破坏,针对此问题,利用推进剂中止熄火的原理,设计了一种中止压力可控模拟点火冲击试验装置,以点火药燃烧产生的燃气对推进剂进行模拟点火冲击。点火压力根据药室容积和点火药量之间的计算公式确定,中止压力通过爆破片破片压力控制。通过对点火冲击过程的压力与时间和升压速率与时间关系曲线分析,得知点火压力和点火方式对点火药燃气的升压速率影响较大。多次重复试验表明:该加载方法中止压力可控,压力偏差<±5%;弱点火时升压速率为2 000 MPa/s,强点火时升压速率达到5 000 MPa/s, 高于通常发动机点火的升压速率;可作为固体火箭推进剂模拟低温点火冲击的研究手段。 相似文献
12.
孙雅平 《导弹与航天运载技术》2008,(5)
9月11日,NASA工程师在马歇尔航天中心成功进行了阿瑞斯1火箭上面级气枕沉底发动机热点火试车。此次试车是第1批发动机试验中的首次试验,达到所有预期试验目标,使NASA在美国新航天运输系统研发道路上又迈进了一步。第1批发动机试验将对4台发动机进行试验,试验时间持续到2009年。第2批试验将从2009年2月开始。 相似文献
13.
李思思 《导弹与航天运载技术》2009,(3)
2009年4月2日,由于地面设备问题,日本H-2B大型运载火箭一子级2台主发动机LE-7A的静态点火试车时间在连续2次推迟后,最终于当地时间4月2日下午2点在种子岛航天中心吉信发射场2号发射台顺利进行。在完成倒计时序后(首次倒计时演练),发动机成功点火并持续工作10 s。初步试验数据显示,试车期间发动机性能稳定。试车中,火箭一、二子级均使用实际飞行部件,旨在对火箭一子级推进系统、火箭与新发射台间的连接进行验证。新发射台由H-2A火箭发射台改建而来,迄今为止未进行过发射。 相似文献
14.
曲晶 《导弹与航天运载技术》2006,(3):47-47
2006年4月17日,由美国国家航天局(NASA)、工业界和美国空军组成的团队对液氧/甲烷发动机成功进行了点火试车。此次液氧/甲烷发动机点火试验是美国迄今为止持续时间最长的一次,试验时间长达103S。这次试验对下一代航天飞行技术研发领域来讲具有里程碑意义。 相似文献
15.
16.
丁文华 《导弹与航天运载技术》2010,(6)
2010年11月10日,轨道科学公司和航空喷气公司在NASA斯坦尼斯航天中心成功进行了AJ26液体火箭发动机的热点火试车,初步数据评估显示所有预定目标均已实现。AJ26发动机由航空喷气公司研制,用于轨道科学公司研制 相似文献
17.
上面级氢氧发动机的真空点火与起动过程是一个复杂的动态过程,与地面相比,由于受真空环境的影响,发动机推进剂预冷、充填、雾化与燃烧等一系列物理和化学过程将发生很大变化,存在海平面试车无法考核的技术盲点,影响发动机工作可靠性。因此,国内外对上面级氢氧发动机均进行过广泛而深入的高空模拟试验研究,以考核和验证发动机真空点火、起动的可靠性,其中以J-2发动机开展的高空模拟试验最具代表性。 相似文献
18.
为研究膏体推进剂火箭发动机点火工作特性,推导了膏体推进剂燃面变化模型和各阶段燃面方程,编制了发动机点火特性参数计算程序,计算了不同输运管道孔径以及膏体推进剂初始堆积量下瞬态燃烧室压力。设计了膏体推进剂火箭发动机热试车试验系统,成功进行了点火试验,分析了膏体推进剂火箭发动机点火工作过程中四个阶段的特性。结果表明:燃烧室平均压强的计算结果与试验数据吻合较好,计算误差小于5.7%,该计算程序适用于膏体推进剂火箭发动机点火特性参数计算;膏体推进剂初始堆积量增加一倍,初始压力峰值平均增加42.8%;输运管道孔径减小60%,初始燃烧时间平均减小66.5%,余药燃烧时间平均下降26.1%。发动机点火试验时,减小膏体推进剂初始堆积量,可降低燃烧室初始压力峰、增大稳定燃烧时间,另外减小输运管道孔径,可明显增大发动机稳定燃烧时间。 相似文献
19.
针对某型氢氧膨胀循环发动机直接换甲烷技术可行性进行研究。在氢氧膨胀循环发动机系统构成的基础上,通过启动仿真计算分析液氧/甲烷膨胀循环发动机上的启动特性,确定试验方案,进行点火试验。依据试车数据,进行比较分析,对仿真模型进行修正,为后续液氧/甲烷膨胀循环发动机的研究奠定理论基础。 相似文献
20.
曲晶 《导弹与航天运载技术》2006,(3):12-12
2006年4月18日,新型阿里安5ECB运载火箭低温上面级Vinci发动机M2样机完成试车。发动机点火为16次,累计时间350S,已达到预计运行所需工作时间的一半。 相似文献