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为了降低生产成本,解决绝热垫影响工人健康的问题,采用自动喷涂,将缸套毛坯铸造模具末端直角改为均布环槽的半圆弧,将涂料挂在半圆弧区域,保证毛坯不出白口且具有良好的脱模性。在缸套毛坯大端的挡门板上车出很多螺纹,来保证大端的脱模性和保温性能。 相似文献
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宋修准 《机械工人(热加工)》1990,(9):33-34
采用金属型离心铸造生产硼铸铁气缸套,缸套毛坯凝固时间t的合理确定,对避免缸套的坍流、缩松等缺陷,保证其内在质量,有较大作用。 1.基本生产情况 我厂以195、6102QA型气缸套为主,同时还生产695、2105、300、 相似文献
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邹广明 《机械工人(热加工)》1999,(7):6-7
我厂是生产硼铸铁缸套的专业厂家,缸套型号主要有6102、6110A、6105及出口大型缸套等十余种,其年生产能力为100万只。生产的硼铸铁缸套材质强度按气缸套标准JB/T5082要求不低于HT200牌号,硬度≥210HB。但随着市场竞争的日益激烈,用户对缸套产品的内在质量要求愈加严格,他们要求缸套的耐磨性要达到14万km左右,高于通常的10万km大修期。为此,我们利用正交试验的方法, 相似文献
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《轴承》1965,(5)
轴承成品油封的防銹性能,是轴承出厂质量的重要项目之一,过去我厂用的四槽热油封是40年代水平的苏联老工艺,几年来的实践证明,这种油封方法主要有如下一些缺点。 1.第一槽用油酸钠溶液,其清洗及置换性能不强,而且它的水份会被带到下工序的槽中。 2.锭子油加热到105℃除水,易使油液老化,水珠会集于槽底,很难蒸发干净。 3.工业凡士林防銹有效期不长(过去只保证六个月,现要求超过一年)。 4.由于是热油封方法,因此冷却包装周期长,占用生产面积大。 由上述可见,这种落后的工艺方法,显然与当前提高产品质量的要求是不相适应的。从1964年下半年起,我厂逐步推行目前国内较好的204-1冷油封的工艺方法。但新 相似文献
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严继斌 《机械工人(热加工)》2010,(15):71-72
气缸套是柴油机的重要零件之一,它的质量将直接影响到柴油机的使用寿命。通常情况下,采用离心铸造方法生产制造。离心铸造生产的气缸套经常出现白口缺陷(即莱氏体、渗碳体组织,宏观观察断口呈白口或麻口),其金相组织表现为针状、骨骼状的不合格组织。 相似文献
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为了提升离心铸造气缸套应用水平,要结合实际应用要求和标准提升具体问题具体分析的能力,并强化质量问题的处理效率,有效结合离心铸造气缸套力学性能标准完善应用方案,并避免缩松缺陷等问题产生的不良影响.本文分析了离心铸造气缸套质量问题,然后提出了应对处理的建议. 相似文献
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杨文 《机械工人(热加工)》1997,(2):6-6
我厂生产的气缸套是采用离心铸造的中磷铸铁薄壁缸套,主要供EQ6100汽车发动机使用。由于受资金等因素的影响,毛坏铸造后一般存放一周甚至一天即投入加工,很少存放一个月以上,得不到自然时效和人工时效,造成缸套在车削加工中途或最后阶段突然出现开裂。一般是横向整周不规则断裂或横向大半周断裂,也有纵向断裂的,断口呈银灰色。缸套两端的裂纹,部分夹杂有1~2mm的白口。对裂纹处进行 相似文献
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朱建中 《机械工人(热加工)》1997,(12)
离心浇注用的铸模,一般根据不同铸件的特点设计,通常分单层模套和双层模套。图1是一种典型的双层铸模。这种形式的双层铸模,用内模浇注的铸件长度受外模所限制,不能超越,而且在更换内模时颇不方便。 相似文献
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张新富 《现代制造技术与装备》1996,(1)
1.问题的提出 我单位采用卧式离心浇注机及成筒浇注的方法生产泵套。在生产过程中,铸件毛坯的内孔出现微观夹杂,其深度距表面十几毫米,有的竟达到15mm,极大地影响了毛坯的质量,从而也影响了产品的产量和质量,并使产品成本提高。分析产生这种缺陷的原因,认为:由于铸模的转速低,离心力不足,未能使较轻的熔渣浮 相似文献