共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
深孔钻削切屑形态的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过试验研究了φ14 mm的YT15刀片BTA钻、涂层刀片BTA钻和陶瓷刀片BTA钻在不同切削参数的切屑形态和切屑容屑系数λ(λ为单位体积金属的切屑所具有的容积)对排屑的影响,试验表明,切屑容屑系数越小排屑越好,而且C形切屑的切屑容屑系数最小,对排屑最有利。 相似文献
2.
3.
《机械工人(冷加工)》1975,(2)
加工车床主轴的深孔,我厂一直是以麻花钻装在普通车床的尾座上,经过多次退刀排屑进行的。采用这种方法,不仅劳动强度大,而且效率低(约120分钟钻一个孔)、质量差。针对以上问题,后来,我们试用了喷吸钻,取得了较好的效果。下面把试验情况简作介绍。 相似文献
4.
利用枪钻法进行深孔钻削 总被引:1,自引:0,他引:1
江庆辉 《机械工人(冷加工)》2004,(6):46-48
目前钻削孔径为2~30mm甚至到40mm的深孔普遍都已采用枪钻法进行加工。浅孔有的也采用这种加工方法。在适宜的加工方式下,利用它自身制导定心的特点,一次连续进给即可达到需要钻、扩、铰工序才能保证的加工质量:孔径精度IT7~IT9,表面粗糙度尺。0.04~3.2μm,孔中心线每 相似文献
5.
6.
7.
8.
9.
采用硬质合金单刃钻头在壳件零件上钻削孔数繁多的深孔时,切削稳定性要求高,这主要是因为钻头崩刃而可能使孔遭到破坏,又因为清除残留硬质合金颗粒的劳动量较大和刀具成本高所造成的结果。这这种钻头工作性能影响大的是机床——夹具——刀具——零件系统刚性和钻头在导套内的精确同心度以及当零件不旋转时钻头的轴线也需和机床主轴旋转轴线重合。深孔钻削不稳定的特性来源于硬质合金和被加工材料质量的不均匀性,因实际上没有预先进行质量的检查。切削过程中通常注意观察排出切屑的变化,主电动机消耗电流及冷 相似文献
10.
11.
瑞典山特维克(SANDVIK)公司是世界著名的硬质合金刀具制造厂商。近些年来,他们在发展各种可换刀片硬质合金刀具方面取得很大进展。在深孔加工方面研制的各种BTA深孔钻头和T-MAX喷射钻头居世界领先地位。现将该公司两次来我厂进行技术座谈和现场切削表演中有关新型深孔钻头的情况介绍如下,供参考: 相似文献
12.
“BTA”是美国镗削和套料加工协会的简称──编者。深孔加工时,必须将切屑从孔内排出。对L/D(孔深/孔径)超过5的孔来说,只要排屑能力差,无论怎样提高刀具系统的性能(如使用能重切削和大走刀进给的刀具)都是毫无意义的。因此,前人采用了各种排屑法(也称为深孔加工系统),由于加工精度、效率的关系,经淘汰只剩下三种系统,即枪钻系统、喷吸钻系统、BTA系统。 最近日本冶金株式会社把被称为DF系统的深孔钻削应用于生产取得了很好的效果。下面把DF系统和上述三种系统进行比较并加以说明。 各深孔加工系统的共同点,第一是用高压冷却液使切屑排… 相似文献
13.
14.
15.
16.
本文提出并研究了深孔钻削加工中切削堵塞的线监控问题。提出了用机床主轴电机功率在线监测切屑是否发生堵塞的新方法和排屑过程的优化方案。并研制了适用于深孔钻削加工的切屑排屑优化系统。 相似文献
17.
18.
19.
利用错齿BTA深孔钻削切屑弯曲变形规律,对导致错齿BTA内排屑深孔钻切屑断裂的影响因素进行了分析,通过试验研究了错齿BTA深孔钻削切屑的变形断裂随刀齿钻削半径、钻削工艺参数、断屑台尺寸的变化规律。研究结果表明,刀齿钻削半径对切屑厚度影响很大,随钻削半径的增大,各刀齿切屑厚度增大,切屑厚度最大值点均位于刀齿切屑大径边缘且中心齿、中间齿、外齿的切屑厚度最大值依次减小;与转速相比,进给量对切屑厚度和切屑应变增量的影响更大,随进给量增大,切屑厚度增大,切屑应变增量增大;随断屑台宽度减小、高度增大,切屑应变增量增大,断屑条件改善。 相似文献
20.
通过试验对3个切削刃BTA深孔钻削过程进行了研究,主要分析了在特定的深孔条件下切屑变形和钻削力的情况.通过对测试系统所得到的试验数据进行评估和证实,阐述了BTA深孔钻轴向力的组成和切屑变形、刀具磨损以及钻削力之间的关系.研究结果表明,钻头的内刃在切削过程中产生的切屑变形最大,3个切削刃(内刃、中间刃、外刃)的切削力和切屑变形的总体变化趋势是相同的. 相似文献