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从CAK6150经济型数控车床x轴和刀架的重复定位精度,x轴导轨的直线性及滚珠丝杠的精度,主轴轴承精度,系统刚度,主轴装卡工件的动平衡,刀具、卡具的定位和变形等方面对制约其精度的原因进行了分析,并做了相应的改进和调整,达到了用户的要求. 相似文献
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电动刀架是数控车床非常重要的部件,电动刀架出现故障将使整个数控车床无法正常工作。深度剖析数控车床电动刀架的故障现象及诊断的方法,能高效快捷地排除故障。 相似文献
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列举了CAK36s在生产实际使用中表现出来的17例典型故障现象进行分析研究,提出了一些诊断维修方法. 相似文献
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吴绪子 《机械工人(冷加工)》2004,(3):51-52
三、驱动板故障的检修 模块常见的故障主要是:端口Y10、Y9输出的电平不正常。由于驱动板安装在CNC系统箱里,且系统箱又很小,驱动板相互之间的位置又很近,如果不拔出驱动板,将无法用万用表或示波器检测驱动板的故障点。但拔出驱动板后,又不能准确判断驱动板的故障。笔者建议采用如下的检修方法: 相似文献
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我校一台用于教学的CK0630数控车床出现了刀架不能正常回零的故障。即按下“ZZRO”键后,CRT上显示出正常内容,再按下“X”键后,刀架也能沿x方向正常回零,并且在CRT上显示出正确的坐标x=400.00;最后按下“Z”键,刀架只能高速接近粗定位点,而不能正常回零,并且出现了抖动现象,在CRT上也不能显示此时刀架的z向坐标。若不用手动退出或关掉电源,刀架将一直抖动下去。 相似文献
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吴绪子 《机械工人(冷加工)》2004,(2):56-58
一、CAK6150数控车床 CAK6150是沈阳第一机床厂生产的经济型两轴(X、Z轴)数控车床。车床系统采用中国航天总公司泸州数控研究中心的2385—1T。X、Z两轴的驱动采用三相反应式步进电机130BF04(12Nm、步距角0.6°)、130BF03(18Nm、步距角0.6°),刀台有六工位和四工位两种,分直立式和 相似文献
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在数控车床的使用过程中,自动回转刀架常常会发生故障。现以我单位使用的常州生产自动回转刀架为例,介绍我们曾经遇到的回转刀架故障和排除措施。 相似文献
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经济型数控车床的调试是优化整机性能的必要工序,在数控车床工作中,电网电压不良会不同程度干扰数控系统;使步进电动机、驱动系统的可靠性差;电动刀架受到电源相系的制约;变频器会干扰计算机、驱动系统的正常工作.所以,必须解决来自各个方面的问题,才能使整机工作在最佳技术状态. 相似文献
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结合实践中CK6140数控车床出现的加工尺寸超差的现象,就数控机床的故障诊断和排除进行初步的分析与探讨,能够较好地解决实际中出现的同类问题. 相似文献
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对刀的实质是确定随编程而变化的工件坐标系的程序原点在机床坐标系中的位置。对刀问题处理的好坏,直接影响到加工零件的精度和数控机床的操作。因此本文在研究数控车床坐标系统的基础上,重点探讨了几种实用的对刀方法和刀具补偿在对刀过程中的应用。 相似文献