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分析了车灯产品在生产过程中产生缺陷的原因,运用Moldflow进行熔接线、翘曲和冷却系统的模拟。根据模拟结果,优化了产品,避免了缺陷的产生。通过总结生产实践经验,在生产工艺、产品设计及模具设计各方面提出解决车灯产品的缺陷方法,有效地减少了产品缺陷,提高了产品质量和生产效率。 相似文献
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《特种铸造及有色合金》2016,(2)
介绍了高强度液压转向器长壳体压铸件的开发过程,针对产品特点分析了缺陷成因,提出了消除铸件缺陷的措施。运用MAGMA软件进行了工艺设计优化,并通过产品试制及批量生产进行了验证。 相似文献
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管材挤压模产生缺陷的原因及其改进措施 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了连续挤压模的生产工艺过程,在生产中产生缺陷的原因及采取的措施,通过调整设备系统及生产工艺参数,有效地减少了制品的某些缺陷,生产出品种繁多的产品。 相似文献
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《中国铸造装备与技术》2016,(5)
针对潍柴动力生产的气缸体铸件裂纹缺陷问题,从产品结构及铸造工艺性两个方面分析了产生缺陷的原因。通过采取优化产品结构、增设热补偿冒口、延长铸件保温时间等综合措施,并借助铸造仿真软件Magmasoft对措施实施前后的应力进行了比较,通过改善有效地解决了气缸体铸件裂纹缺陷。 相似文献
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氧化类夹杂引起冷轧产品表面缺陷的观察与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
《铸造技术》2016,(1):62-66
氧化物类夹杂是引起冷轧钢板及延伸产品表面缺陷的重要原因,由于从炼钢到轧钢工艺路线长,产生各类夹杂物的可能性较多,产生缺陷的表现形式也是形态各异,容易引起各种误判。从氧化类夹杂引起冷轧钢板及延伸产品表面缺陷的角度出发,通过一系列的分析手段找到各缺陷的产生原因。 相似文献
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36×117型磁选机轴承端盘在生产中主要用来密封。原来的铸件生产采用砂型造型工艺,但工艺上的缺陷导致产品的合格率低,密度差,且存在气孔质量缺陷。经过技术攻关,变原来的砂型造型为砂型、金属型混合造型。造型工艺改进后,产品合格率大幅度提升,气孔质量缺陷得以改善,确保了产品的工期及后续加工。 相似文献
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《铸造》2017,(11)
砂型铸造企业往往缺失或弱化产品缺陷追责、批次追踪等环节,铸件缺陷追责追踪与批次处置环节中常常忽略多重缺陷原因组合分析与处置,从而导致质量追溯困难。针对上述问题,笔者提出了串并联式质量追责追踪模型,该模型将缺陷产品诊断、追责、批次追踪及处置等关键节点进行串联,构成完整的质量追溯链;并从生产、工艺和原材料三个方面对缺陷产品进行并联追责追踪分析,对在制、入库和发货不同状态产品进行并联处置。结合铸造企业管理系统———华铸ERP,将该模型应用于一家典型的中小型砂型铸造企业,解决了企业管理中缺陷铸件批次追踪与处置困难的追溯难题,并强化了铸件缺陷的原因追责,为铸造企业加强质量追溯管理提供了参考。 相似文献
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针对钛制产品焊接要求焊材具有较高纯净度,以及焊接时易污染、易产生缺陷等特点,比较全面地分析论述了焊接中缺陷产生的原因及防止缺陷产生应采取的措施。钛制产品采用手工TIG焊方法,焊丝选择、焊前及焊接间清理及保护显得十分重要,本文就此示范了一些常规的处置方法,通过生产实践证明,取得了较好的效果 相似文献
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针对风镐缸体铸件存在的缺陷,分析了原铸造工艺及产生缺陷的原因,找出ADI风镐缸体铸件铸造过程中的难点,提出了改进工艺方案,并通过加强熔炼及热处理的操作规范性,减少了铸件缺陷的产生,提高了产品的质量和合格率,降低了生产成本. 相似文献
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本钢FTSR以薄规格产品为主,在轧制薄规格产品时F2机架振荡严重,不仅对机上设备及液压管路造成伤害,而且工作辊表面氧化膜沿轴向剥落严重,成品板面上形成振痕缺陷。通过对机架振荡分析找出振荡原因,并采取有效措施,不仅减轻了轧制薄规格时机架振荡,而且避免了产品缺陷,保护了设备完好。 相似文献