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据《特许公报》,平1-43818,1989.9,22报道有两种生产双取向电工钢板的方法:一种是按重量%计,由含Si1.8~4.8%,Al_(sol).0.008~0.048%,其余为Fe及不可避免的杂质所组成,以40~80%压下率冷轧,并在横向以30~70%压下率冷轧,接着在750~1000℃温度作短时退火后,再在900~1200℃温度最终退火。在上述以30~70%压下率最终冷轧后进行短时退火,或在最终退火工序产生二次再结晶之前的升温过程中,进行氮化处理,使材料的 相似文献
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冷轧工艺对SUS430铁素体不锈钢塑性应变比r值的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
试验分析了宝新不锈钢公司生产的SUS430(C≤0.12%,Cr16%~18%)铁素体不锈钢冷轧和退火工艺对塑性应变比r值的影响,该钢单次冷轧压下率80%或两道次轧制每道次压下率为60%时具有较高的r^-值,且随退火次数增加,钢的r^-值也增加。 相似文献
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Zr-Sn-Nb-Fe合金加工过程中再结晶退火处理研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以Zr-1.0Sn-1.0Nb-Fe合金为研究对象,对其挤压管坯、一次冷轧管坯及二次冷轧管坯进行真空退火处理,并采用偏光显微镜对每道次退火后的金相组织进行观察分析,研究了不同挤压温度以及不同退火制度对Zr-Sn-Nb-Fe合金再结晶退火处理的影响。结果表明:同一加工态下,600℃的挤压管坯在640℃/2 h退火发生再结晶程度大于640℃的挤压管坯,再结晶温度随挤压温度的降低而降低;在600℃的退火温度下,延长保温时间对锆合金再结晶程度影响不大;对挤压管坯、一次冷轧管坯的最佳退火温度为600℃/2 h,二次冷轧管坯的最佳退火温度为580℃/2 h或590℃/2 h。 相似文献
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本专利为高磁感取向硅钢片的生产方法,其特点是,在热轧板高温连续退火后的冷却中,连续或分段对整个钢卷轧向进行可变冷却,以使对钢卷轧向热轧精轧的高温部位进行急冷,低温部位进行缓冷。一次冷轧轧成最终板厚。本专利的目的是提供一种工业性生产方法,生产出轧向具有均匀优良磁性的高磁感取向电工钢板成品,其要点:将含Si<4.0%、C<0.085%、酸溶铝0.010~0.065%、总N0.003~0.010%的钢水,连铸或模铸后开坯轧成板坯;经热轧轧成热轧板卷;高温退火后进行急冷;一次冷轧轧成最终板厚;在湿氢保护气体中进行连续脱碳退火,进一步在 相似文献
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一个具有沿轧向B_8特性不低于1.90wb/m~2高磁通密度晶粒取向电工铜板或钢带的生产方法。本方法包括热轧、使AIN析出的连续退火、冷轧至最终厚度、脱碳退火和最终退火。其冷轧包括压下率在81~95%之间的最终强冷轧。 相似文献
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改变冷轧道次变形率研究其对TA18钛合金管材组织和拉伸性能的影响。用金相显微镜观察了其微观组织形貌,用Instron 1185拉伸试验机测试了拉伸性能。结果表明:冷轧态TA18钛合金管材显微组织为纤维状;冷轧第三、四道次管材的晶粒取向程度弱于第一、二道次,抗拉强度和屈服强度较低,但延伸率大幅提高;经过750℃/90 min再结晶退火后所有TA18管材晶粒为等轴状晶粒,组织取向消失,同时由于细晶强化作用,使第一、二道次退火后的TA18钛合金管材保持了相对较高的强度和延伸率。由于第三、四道次冷加工态性拉伸能指标与第一、二道次退火态较为接近,因此存在通过连轧的方式来简化工艺流程的可能。 相似文献
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5056合金薄壁管冷加工工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了5056合金薄壁管的冷加工性能及退火制度对其冷加工性能的影响。结果表明,与5A05、5A06等高镁铝合金相比,5056合金薄壁管冷加工时的道次加工率大,冷轧时可达70%左右,冷拔时达20%以上,两次退火同总的冷拔变形量可达30%以上;对于由热挤压提供的管坯,在冷轧前可不进行坯料退火;冷加工管材的表面质量好,不易出现裂纹、裂12等缺陷。通过实验,确定了合理的冷加工生产工艺。 相似文献
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介绍了稜方取向的,导磁率在10奥斯特下至少为1850 G/Oe的硅钢生产工艺,该工艺包括下列工序:冷轧硅钢,最终冷轧前将冷轧硅钢在760~927℃下退火15秒至2小时,用大致相当于静止空冷的迷度冷却退火的硅铜,然后至少用80%的压下量冷轧冷却后的硅钢。 相似文献
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周永益 《有色金属材料与工程》1989,(6)
日本一项专利(63—125635)提出一种供制备换热器散热片用的铝合金,其成分为(%):Mn 0.8—1.5;Si 0.5—1.3;Sn 0.05—0.15;以下元素中的一种或二种:Zn 0.1—1.0;Mg 0.1—1.0;Zr 0.03—0.15;余为 Al。用此铝合金制成的锭子加以850℃的扩散退火(时间8小时),再经过多次热轧和中间退火,最终退火后进行冷轧,压 相似文献
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针对国产690合金成品管晶粒组织均匀性控制差的问题,引入不均匀因子Z评定组织均匀性,设计单、双道次冷轧和退火实验.实验结果表明:690合金荒管经变形量50%的单道次冷轧,在1100℃下保温5 min的中间退火处理后晶粒组织最均匀;荒管经一二道次变形量依次为50%、70%的双道次冷轧,两道冷轧工序之间采用1100℃保温时间5 min的中间退火,最后在1060℃下保温5 min或者1100℃保温3 min进行固溶处理获得的组织均匀性最好. 相似文献
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高磁感晶粒取向硅钢是通过具有准确的(110)[001]晶粒取向来获得的。为了改善取向度需要一个大的最终冷轧轧压下率。为了使材料在最终退火中完成二次再结晶,增强抑制正常晶粒长大是必要的。后面的条件是由本文所叙述的一个由硫或硒与硼和氮组成的抑制系统来提供的。将3%硅钢并含有氮和一定范围的硼,硫和锰以及由硒碲代替硫的实验室试样的磁性进行比较,其工艺包括从热轧厚度直接轧到成品厚度(最大冷轧压下率为88%)以及两次中间厚度的热处理,其最终压下率分别为82%或61%。 相似文献