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相似文献
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1.
分析了利用合成弛放气富产部分甲醇的可行性,提出了合成弛放气回收利用的新途径,并对利用弛放气生产甲醇工艺进行了技术分析。  相似文献   

2.
正本发明提供一种甲醇合成弛放气回收并部分制备氢气产品的处理工艺。甲醇合成弛放气首先经过第一段膜分离处理,从大量的弛放气中制备氢气量足够的渗透气进入PSA,第一段膜分离渗透气经进一步提纯得到高纯  相似文献   

3.
合成放空气中含氨约8—9%左右,而弛放气中氨的百分含量更大。合成放空气的气量约为合成补充新鲜气量的8%左右,如遇气体成份不好,放空气的气量还要大。因此,回收合成放空气和弛放气是增产节约的一项重要措施。根据合成放空气和弛放气中的氨极易溶于水而氢和甲烷等可燃气体不易溶于水的性  相似文献   

4.
对于35/3.82高低差速床锅炉回收弛放气燃烧运行技术进行系列研究试验与应用,提出35t容量小型工业锅炉回收弛放气燃烧安全稳定运行的最高限量,解决了甲醇装置2000m^3/h弛放气的出路,论述了锅炉回收弛放气燃烧技术在节能减排方面的突出效应。  相似文献   

5.
简要说明了气头肥与甲醇联产装置及其甲醇合成过程中的弛放气的合理用途,重点介绍甲醇合成弛放气(现在作燃料)用于合成氨作原料后经济价值的提升。  相似文献   

6.
《中氮肥》2020,(3)
新能凤凰(滕州)能源有限公司2×360 kt/a甲醇合成系统产生的甲醇弛放气经水洗塔洗涤和气液分离后送往膜分离氢回收系统回收氢气,若弛放气中甲醇含量超标,膜分离氢回收系统的氢回收率会明显下降,普里森膜分离器的使用寿命大大缩短,因此生产中须严格控制弛放气中的甲醇含量。简要介绍新能凤凰甲醇合成系统的工艺流程及其甲醇合成系统弛放气的特点,详细介绍新能凤凰甲醇合成系统几起弛放气中甲醇含量超标典型事故及其处理措施,通过事故案例分析指出,每一个化工操作工及相关技术管理人员都应该意识到工艺指标把控的重要性,只有通过精细化的工艺指标管控才能确保系统的优质运行和设备的安全服役。  相似文献   

7.
《中氮肥》2017,(2)
吉林石化公司化肥厂300 kt/a合成氨装置增设抽氢气、抽合成气装置后,空分单元存在富余中压氮气,从氮压机三段出口引出一股氮气并入化肥厂中压氮气管网回收利用,因2股氮气存在压差,增上减压阀后实现了氮气并网;原设计合成弛放气为过热炉F1301提供燃料气,但由于燃料气降压后出现气液夹带现象,合成弛放气无法正常投用,几经摸索,增设气液分离器后,实现了合成弛放气的回收利用。  相似文献   

8.
一、概述在氨厂合成工艺过程中,为了避免合成气循环回路中惰性气体(氩、甲烷等)的积累,使合成反应率不致下降,必须连续地排放一部分循环合成气。这种排放的循环气称为弛放气,亦称为合成氨尾气。对于典型的现代氨厂,每吨氨产品的弛放气排放量约为180~240Nm~3。弛放气的组成随采用的合成氨流程及操作条件而异,如表1所示。  相似文献   

9.
谢辉 《中氮肥》2013,(2):36-38
我公司目前拥有固定床制气合成氨装置3套,总产能为450kt/a;粉煤加压气化制气合成氨装置1套,产能为200kt/a。在合成氨生产中,合成放空气[H2含量(体积分数,下同)约为58%]及氨罐弛放气(H2含量约为60%)直接排放到大气,既造成浪费又污染环境,多数厂家采取不同的工艺方法对这部分气体进行回收。以下对我公司合成放空气及氨罐弛放气的回收情况作一介绍。  相似文献   

10.
《中氮肥》2019,(6)
兖矿鲁南化工有限公司8台循环流化床锅炉点火方式采用常规的预燃室流态化床下点火(0~#轻柴油),虽相较于其他主流点火方式具有比较优势,但也存在影响除尘器滤袋使用寿命、环境污染严重、易出现燃爆事故等缺点;而其甲醇合成系统弛放气送锅炉掺烧后仍有富余弛放气送火炬焚烧(连续)排放。为节能减排,鲁南化工对其中1台75 t/h循环流化床锅炉(调节炉,用于平衡生产负荷,启停较频繁)实施了弛放气点火技改。简介弛放气点火系统的构成、控制逻辑与安全保护装置等,详细介绍弛放气点火技改项目的实施及运行情况。本技改项目投用后,甲醇合成系统富余的弛放气得到充分利用,实现了锅炉点火期间烟尘的达标排放,节约了燃油(柴油)费用,具有良好的经济效益、环境效益,下一步准备陆续在其余7台循环流化床锅炉推广此项改造。  相似文献   

11.
郑弦  吴高杰 《煤化工》2016,(4):10-13
介绍了一种采用非催化部分氧化(POX)转化的工艺,即将甲醇合成回路弛放气中的甲烷转化为H2和CO并最终回到反应器以增产甲醇的技术。分析了该工艺与其他传统甲醇回路弛放气处理工艺方法相比所具有的优势。采用该工艺,可达到增加甲醇合成产量、降低产品能耗和新鲜气单耗的目的。  相似文献   

12.
<正>湖北三宁化工股份有限公司采用优质低温精馏工艺,对各类合成弛放气进行全流程整合,与湖北和远气体有限公司合作建设合成弛放气资源综合利用项目。经过整合后的弛放原料气经过除油、脱氨、过滤、提取液氨、精脱氨碳等工序进行深度分离,每年可得到产品液化甲烷(LNG)3.5万吨,同时副产液  相似文献   

13.
С.  ВЛ 张国铬 《中氮肥》1989,(3):122-123,108
降低合成氨生产装置能耗的途径可以分有下列几种。从合成循环弛放气中分离氢气并使氢气返回系统中,这种系统包括近10年来开发并完善的所有过程。分离弛放气使用两种方法来实现——低温过程和借助美国孟山都公司和联邦德国林德公司研制的中空纤维聚合物隔膜来分离气体。从弛放气中分离氢气已在  相似文献   

14.
介绍了用膜分离方法从合成甲醇弛放气中回收氢气的情况.  相似文献   

15.
南京栖霞山化肥厂是以石脑油为原料的30万吨合成氨厂,合成弛放气经氨吸收后全部作为预脱硫工序的加氢气。由于该厂合成气压缩机多次损坏,被迫限速运行,系统负荷仅为设计能力的70~80%,从而利用压缩机的前后工序能力较富余这一有利条件,尽力降低原料石脑油的消耗。据此,在保证预脱硫加氢量的前提下,将多余弛放气返回一段炉作原料。该厂已经于1980年2月12日开始部分弛放气返回一段炉。这一措施上去后,石脑油消耗平均每吨氨降低24公斤。1981年该厂回收弛放气1183万标米~2,节约石脑油2338吨,全年实际节约75万元。  相似文献   

16.
《中氮肥》2019,(5)
陕西陕化煤化工集团有限公司100 kt/a 1,4-丁二醇(BDO)系统设计加氢反应器富氢弛放气和BDO出料槽富氢弛放气经火炬系统焚烧排放,不仅造成弛放气中H2的浪费,而且弛放气中醇类物的排放还造成环境污染。通过对该弛放气进行分析及试验,确定可采用冷冻分离技术将弛放气中的H_2与杂醇分离,并对将弛放气回收至BDO系统变压吸附装置入口或回收至合成氨系统变换工段入口2个方案进行比较,最终确定将弛放气中的H_2回收至合成氨系统,实现"变废为宝"。回收装置投运后,减少弛放气放空量约400 m~3/h,年节约标煤718. 336 t,实现了节能减排、降耗增效。  相似文献   

17.
液氨吸收法弛放气二次氨合成工艺流程较之其他提氢流程,工艺简单,操作能耗低。若再用吸收分离出的贮槽气深冷法提氩,则较之一次弛放气深冷法提氢和氩,处理量少,等温节流效应致冷量多,操作能耗低,而装置投资不足后者的一半,故可使经济效益大增。  相似文献   

18.
董越茂  焦东雄  乔春红 《煤化工》2011,39(6):24-26,30
介绍了山西焦化股份有限公司甲醇生产中甲醇弛放气的利用情况,对弛放气用于掺烧燃气锅炉的理论燃烧温度和过量空气系数进行了计算和分析;并介绍了弛放气用于掺烧燃气锅炉时弛放气接出位置的确定、所采取的输送方式、减压方式等技术措施,实践证明甲醇弛放气掺烧对燃气锅炉系统基本没有不良影响,具有较好的社会和经济效益。  相似文献   

19.
李雁 《化肥设计》2013,(3):24-26,34
介绍了合成氨装置弛放气连续排放的3种流程及排放弛放气流程的模拟方案,并从工艺的角度分析了弛放气中氨回收的可行性。  相似文献   

20.
李文汉 《沈阳化工》1998,27(1):23-24,37
论述了中空纤维氮氢分离膜的应用以及从合成所弛放气中回收氢。  相似文献   

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