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江苏灵谷化工有限公司(简称灵谷公司)总部原有2套合成氨系统,1套为φ1000mm老合成系统(简称老系统),规模为年产80kt合成氨;另1套为φ1200mm新合成系统(简称新系统),规模为年产120kt合成氨。老系统设备陈旧、管路复杂、系统阻力大,尤其是催化剂已严重老化(设计寿命为3年,实际已使用了5年半),严重影响了生产,也不利于安全与节能。 相似文献
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江苏泗洪化工有限公司原合成氨生产能力为2.5万t/a,主要产品为碳酸氢铵。为改变产品单一的现状,适应市场需求,公司对合成氨装置进行了改造,并新增1套PSA脱碳系统及联产甲醇装置,现生产能力达到合成氨5万t/a,甲醇1万t/a。合成氨系统扩产改造,主要围绕1 000 mm矮胖型氨合成塔及 相似文献
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我公司合成氨系统于2003年7月进行扩产改造,造气工段由富氧连续气化工艺改为恩德粉煤流化床气化工艺,新上2台恩德粉煤气化炉,干煤气产量达到8000m^3/h,合成氨日生产能力可达550t。系统原有的2台Ф1000mm氨合成塔(1#塔内件为一轴二径,2#塔内件为双层对流),最高日产量只能达到420t,已经不能满足生产需要。 相似文献
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江苏灵谷化工有限公司在2002年间建设的“11·18”工程中,合成氨工艺采用南京国昌公司设计的NC型Φ1200mm一轴二径氨合成工艺。经多年实施和运行表明:节能效果良好,而且产量大幅度提高。2004年又新增1套Φ1800mm合成系统,目前合成氨总生产能力已达230kt/a。本文就NC型Φ1200mm一轴二径氨合成工艺作如下简要总结。 相似文献
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对NC型轴径向氨合成塔内件的使用情况作了介绍,并与原三套管内件的使用情况及效果作了比较,指出了存在的问题,介绍了改进措施。 相似文献
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我厂原合成氨年生产能力为6万t,经1992年配套改造达8万t。随着化肥新技术的不断发展,在投资不多的情况下对现有生产装置进行适当改造,合成氨年生产能力可提高至12万t。但氨合成塔能力偏小。我们通过对国内外各种氨合成塔内件考查、分析、论证,决定选用南化研究院研制的NC型中1200氨合成塔内件,该塔于1998年2月22日升温还原结束,投入正常生产。1改造前的情况1.1改造前的流程及设备简况在采用NC型氨合成塔内件以前,合成是典型的后置锅炉流程,氨合成塔内件是YD型十1000全轴向冷激式内件。合成图主要设备见表1。表1合成图主要设备一… 相似文献
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该文系Φ1000二轴一径型氨合成塔内件第一次使用后的小结。文章介绍了改造前、后的氨合成系统工艺流程;二轴一径合成内件的特征;合成系统辅助设备配套改造情况以及二轴一径内件的应用情况。该内件已使用三年多,认为其技术先进,结构新颖,设计合理,调节手段较多并方便,运行可靠。 相似文献
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从工艺路线的选择、触媒装填、升温还原等方面介绍JR1000氨合成塔内件的应用情况。该内件投运后,触媒反应活性良好,经济效益显著。 相似文献
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介绍Φ12 0 0mm低压轴径向节能型氨合成塔的特点 ,催化剂的装填及升温还原情况 ,运行情况及操作注意事项 相似文献
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介绍Ф1200mm低压轴径向节能型氨合成塔的特点,催化剂的装填及升温还原情况,运行情况及操作注意事项. 相似文献
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介绍φ800矮胖塔配JR内件的基本结构、工艺流程、触媒填装、测温点布置、内件特性、升温还原,以及各种不利因素干扰触媒活性状态下仍可强化生产的情况。 相似文献
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介绍氨合成塔技术改造的主要节能措施,进行合成塔内件改造和反应余热器改造, 合成塔技术改造特点,节能效果与经济效益,并提出了一进一步改造的设想。 相似文献