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苯与乙烯气相烷基化制乙苯用分子筛催化剂的研制 总被引:7,自引:0,他引:7
考察了ZSM-5沸石的硅铝比、晶粒尺寸和改性方法对催化剂活性和稳定性的影响。结果表明,以较高硅铝比和较小晶粒的ZSM-5分子筛为活性组元,再进行适当的水蒸汽改性,可制得具有高活性、高选择性和高稳定性的烷基化催化剂。 相似文献
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研究了3种层次不同的苯和多乙苯烷基交换反应数学模型,包括两种动力学模型和一种可计算在不同条件下多乙苯转化率的经验数学模型,结果表明二级反应动力学模型虽可给出正向及逆向反应速率常数k值,但计算精度低;类二级反应动力学模型既可给出了正向及逆同反应k值,还能使多乙苯转化率的计算平均相对误差降到5%以下,经验数学模型可给出多乙苯转化率与过程变量关系的等值线图。 相似文献
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在苯与乙烯烷基化反应生产乙苯的工艺中,原料苯和乙烯进入烷基化反应器进行基化反应,烷基化反应器出口物流经过一个多乙苯转化反应器后,一部分物流循环回烷基化反应器,另一部分去精馏系统.精馏系统分离得到苯、乙苯、多乙苯和重组分.其中部分苯返回烷基化反应器,剩余苯与多乙苯进入烷基转移反应器发生烷基转移反应,烷基转移反应流出物也去分离系统.该工艺中多乙苯转化反应器的引入,提高了烷基化产物中乙苯浓度,明显降低了多乙苯浓度,减轻了多乙苯塔的运转负荷和烷基转移部分的反应负荷,从而降低了烷基转移部分苯的用量,节省了能耗、物耗.该工艺特别适用于低苯烯摩尔比条件下的苯与乙烯液相烷基化反应生产乙苯. 相似文献
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利用燕化公司和中石化石油化工研究院共同开发的苯乙烯液相烷基化生产乙苯工艺,对燕化公司化工一厂60kt/a苯乙烯装置进行了乙苯单元技术改造,并实现一次开车成功。本文着重介绍了分子筛乙苯工艺工业经过程的一些情况和开车后的运行情况。 相似文献
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由石油化工科学研究院、燕化分公司、湖南建长石化公司、温州双华石化三剂制造厂共同完成的“苯和乙烯液相烷基化生产乙苯成套技术开发”项目,荣获国家科学技术进步奖二等奖。 相似文献
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对合成的Y型分子筛进行改性,研究它们在苯和乙醇制乙苯工艺中的液相烷基转移反应性能,得到一种活性较高、稳定性较好的催化剂.考察了在该催化剂作用下苯与乙醇制乙苯工艺中的液相烷基转移反应,实验得到较佳的工艺条件为:反应温度120~230℃,反应压力3.0~3.8 MPa,苯和二乙苯质量比2.0~8.0,总物料空速0.5~3.... 相似文献
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AB-96型苯与乙烯气相烷基化制乙苯分子筛催化剂在盘锦乙烯工业公司60kt/a装置上成功地进行了工业应用,其性能完全达到了国外同类催化剂的水平,给工厂带来了显的经济效益。 相似文献
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将HY微孔分子筛引入到萘加氢催化剂NiO/SBA-16的载体中,制备出萘加氢催化剂NiO/HY-SBA-16,采用X射线衍射仪、氮气吸附-脱附仪、吡啶吸附红外光谱、扫描电子显微镜等仪器对催化剂进行了表征,并考察了HY分子筛对催化剂萘加氢反应活性的影响。结果表明:与NiO/SBA-16相比,催化剂NiO/HY-SBA-16的比表面积增大,酸强度和酸量明显增加;萘加氢反应中萘的转化率提高了6.1个百分点,十氢萘的选择性提高了6.0个百分点。 相似文献
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分子筛干燥剂水“穿透”原因浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
对工厂生产中分子筛水“穿透”造成其下游装置———冷箱阻力增大的原因进行了认真的分析 ,总结了处理方法及分子筛处理后的运行状况 ,并提出了改进建议。 相似文献
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采用盐析法,通过静态和动态实验对中国石油兰州石化公司催化剂厂产生的分子筛凝胶滤液中的硅酸盐(以Si O2计,下同)脱除进行了研究。结果表明,在静态实验中,通过筛选确定镁盐溶液为盐析剂,最佳操作条件为:体系p H值9.5~10.5,镁盐溶液体积浓度4~6 m L/L(以凝胶滤液用量计,下同)。在动态实验中,无放大效应,处理效果好且稳定;当凝胶滤液中Si O2质量浓度为1 511.68 mg/L,盐析剂选用质量分数为10%的镁盐溶液,其体积浓度为5 m L/L时,排水Si O2质量浓度低于250 mg/L,去除率达到84.5%~90.0%。 相似文献
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以介孔分子筛SBA-15为载体,采用浸渍法制备了Nb-SBA-15催化剂,通过X-射线衍射(XRD)、N2吸附-脱附、红外光谱分析(FTIR)等测试手段对催化剂进行了表征,并对其在合成乙基叔丁基醚(ETBE)的醚化反应中的活性及重复使用性进行了评价。结果表明,当负载Nb的质量分数小于30%时,Nb-SBA-15催化剂仍具有SBA-15晶体结构和介孔结构,Nb与SBA-15载体间存在较强的相互作用。Nb-SBA-15催化剂在合成ETBE的醚化反应中具有很高的催化活性,叔丁醇转化率达64.10%,ETBE选择性可达92.70%,重复使用4次后,仍保持良好的催化活性。 相似文献
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采用络合法制备了薄片状TS-1分子筛;考察了TS-1分子筛含量对催化剂物性和催化性能的影响,并对所制备催化剂的稳定性进行了评价。结果表明,随催化剂中TS-1分子筛含量减小,催化剂比表面积降低,孔容和平均孔径增大,颗粒强度提高;在丙烯环氧化连续反应中,随催化剂TS-1分子筛含量增加,双氧水转化率升高,环氧丙烷选择性下降,而环氧丙烷收率先升高后下降,且在催化剂TS-1分子筛质量分数为80%~85%时效果较佳。扫描电镜分析结果表明,反应前后TS-1催化剂颗粒大小一致,无明显破碎现象,催化剂中TS-1分子筛晶粒接触部分为薄片的扁平面,因此增强了相互之间的作用力,而晶粒接触面间的空隙使分子筛晶粒不易脱落,解决了因产物扩散而导致选择性低的问题。稳定性试验结果表明,连续运行140h,双氧水转化率和环氧丙烷选择性均保持在约90%。 相似文献
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第三代催化裂化干气制乙苯技术的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍国内开发的第三代催化裂化干气制乙苯技术在中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司的工业应用情况。该技术反应部分采用气相烷基化与液相烷基转移相结合的反应工艺,烷基转移反应温度降到220~260℃,有效降低乙苯生产能耗,延长了催化剂寿命,乙苯中二甲苯质量分数降到1 000μg/g以下;通过干气脱丙烯,有效降低了苯耗和能耗,并进一步减少了二甲苯生成量;通过尾气低温吸收,使尾气中苯回收率达99%以上;并优化换热流程,实现能量综合利用。装置运行结果表明,各指标均达到/超过设计及技术指标。与纯乙烯法生产乙苯相比,催化裂化干气制乙苯第三代技术具有明显的原料成本优势和很强的竞争力。 相似文献