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相似文献
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1.
韶钢1号高炉大修投产后,陆续发现高温区五层凸台冷却壁漏水,通过实施穿管灌浆修复后,漏水冷却壁全部恢复正常,达到了修复的预期目标.  相似文献   

2.
冷却壁穿管修复技术在6号高炉上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了冷却壁破损的原因,通过实施穿管修复技术,6号高炉冷却壁恢复正常软水密闭循环。建议在柳钢高炉冷却系统检修时推广应用该技术。  相似文献   

3.
洪玉林 《马钢技术》2000,(B05):32-34
高炉炉龄末期,冷却壁漏水会给高炉带来炉况不顺、焦比升高、产量降低、甚至炉缸冻结等危害,漏水高炉关键要控制好冷却壁漏水,对漏水冷却壁要按漏水严重、较生、一般三类进行A、B、C管理。在操作上严格控制水温差,尽量避免慢风、休风操作,严格控制生铁「Si」和炉渣碱度,保证渣铁流动性,防止炉缸堆积。  相似文献   

4.
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洪玉林 《炼铁》1994,13(1):33-35
高炉炉龄末期,冷却壁漏水会给高炉带来炉况不顺、焦比升高、产量降低、甚至炉缸冻结等危害。漏水高炉关键要控制好冷却壁漏水。对漏水冷却壁要按漏水严重、较重、一般三类进行A、B、C管理。在操作上严格控制水温差,尽量避免慢风、休风操作,严格控制生铁[Si]和炉渣碱度,保证渣铁流动性,防止炉缸堆积。  相似文献   

6.
7.
对高炉高温区冷却壁漏水对高炉技术经济指标,炉况顺行状况,高炉寿命等方面的影响进行分析,及时制定有效的应对措施,继续维持高炉正常生产,实现了保生产保安全按计划停炉中修的目的.  相似文献   

8.
佟志新  刘连继 《唐钢科技》1996,(2):12-13,26
本文指出,唐钢二炼钢铁厂2号高炉冷却壁漏水问题,是由冷却壁质量,冷却水管连接设计,软水质量,操作和管理等方面存在的问题所造成的。  相似文献   

9.
针对安钢2200m^3高炉冷却壁漏水,铁口渗水影响高炉正常出铁的实际情况,提出了一种有效修复冷却壁的可行性方案。  相似文献   

10.
鞍钢炼铁总厂10号、11号高炉从风口以上的6~16段.均采用冷却壁通软水冷却。此种冷却壁本体冷却水管包括2部分:靠近内壁的直管和靠近外壁的背部蛇形管。  相似文献   

11.
对济钢第一炼铁厂6号高炉冷却壁破损原因进行分析,认为高炉操作制度不合理造成渣皮不稳定,冷却水质差等冷却系统运行不稳定等是影响冷却壁寿命的主要原因,为此,提出了优化高炉操作制度,加强炉体维护,改善高炉冷却水质,加强设备点检等多项措施,以保证高炉炉况的长期稳定顺行。  相似文献   

12.
通过对包钢6^#高炉各冷却部位冷却水量和冷却水温差进行全面测试的基础上,分析研究了包钢6~#高炉冷却制度特征。总结了合理的冷却制度控制参数。  相似文献   

13.
 高炉内部不同区域的环境存在差异,确定不同冷却壁在高炉内的合适安装位置,以延长冷却壁寿命,同时达到高炉长寿的目的,仍是设计师们应考虑的问题。以高炉炉内温度场为基础,从材料的导热性能、抗热冲击性能和耐磨性能3方面进行分析,提出了风口以上不同区域冷却壁的设计要求,并根据设计要求探讨了铜冷却壁和铸铁冷却壁的布置方式。研究结果表明,炉身中、上部应采用球墨铸铁冷却壁,炉腰、炉腹及炉身下部应采用铜冷却壁。  相似文献   

14.
根据新钢7号高炉炉型设计采用的砖壁合一薄壁炉衬设计特点和不足,结合新钢高炉生产实际,在各层出水包加装了旋塞阀,实现了冷却强度的灵活控制。同时,通过采取优化高炉操作,维护好合理的操作炉型和在线砂洗等措施,7号高炉冷却壁寿命明显延长。  相似文献   

15.
在对包钢4#高炉各冷却部位冷却水量和冷却水温差进行全面测试的基础上,分析研究了包钢4#高炉冷却制度特征。提出了合理的炉体热负荷控制范围和延长高炉寿命的措施。  相似文献   

16.
施科 《炼铁》2005,(Z1)
对宝钢3号高炉快速更换整段冷却壁关键技术进行了总结。宝钢3号高炉投产10年后,因S3段冷却壁烧损变形严重,导致部分炉皮发红,对高炉寿命造成严重影响。为解决此问题,宝钢把它列为重大设备问题进行攻关, 对S3段冷却壁重新设计选型,并进行快速全量更换。经1年时间攻关,在100h内成功完成该项目,且复风后8h就达到全风量冶炼。  相似文献   

17.
刘兆宏 《炼铁》2000,19(3):4-7
针对宝钢3号高炉冷却壁破损的状况,研究了开发微型冷却器(即冷却筒)及一整套冷却壁维修技术,3号高炉应用该技术后,冷却壁的损坏趋2得到遏止,高炉顺行顺行,确保了高长寿。  相似文献   

18.
济钢5^#高炉冷却壁破损分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据济钢第一炼铁厂5^#高炉在2000年大修中的破损情况,分析筋条镶砖式冷却壁纵裂原因是冷却壁热面温度不稳定,而全覆盖式冷却壁由于其结构能使冷却壁本体温度变化幅度小,且有很强的抵抗裂纹扩展的能力,因而破损速度较慢。为了有效保护冷却壁,应使冷却壁热面能够挂结渣皮;同时应注意全覆盖式冷却壁的使用和冷却壁的结构设计及软水流量、软水脱汽等问题。  相似文献   

19.
宝钢1号高炉(3代)快速大修扩容后,在工艺、设备方面都进行较大的调整,采用了并罐式无料钟上料系统、炉体采用铜冷却壁、煤气干法除尘等多项先进技术。面对新的生产条件,高炉人员通过大胆探索和实践,摸索出新1号高炉的操业管理制度,为稳定生产奠定了基础。投产第6天利用系数就达到2.247t/(m3.d),第9天煤比突破200kg/t。  相似文献   

20.
济钢三铁1高力,扩容大修工艺设计中采用了炉体、炉前技术,使高炉容积由100m~3提高到128m~3,高炉、热风炉采用汽化冷却,高炉可节水95%、节电90%。热风炉节水、节电延长设备使用寿命,热风阀使用寿命大于一代炉龄;高炉煤气使用布袋除尘器,128m~3高炉每年节水154×104t,节能折合标准煤2000t;使用顶燃式热风炉热风温度可达1000~1350℃;微机监测控制稳定了操作,提高了效率。大修投产两年多高顺行,生产稳定,高炉利用系数月平均大于2.35t/m~3d.  相似文献   

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