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介绍了次氯酸钠的两种不同生产工艺以及节能改造后的工艺操作变化,并对改造前后的装置能耗做了对比分析。次氯酸钠生产采用降膜吸收器连续生产工艺,与间歇式生产工艺相比,单位产品能耗明显下降,且提升了次氯酸钠装置的安全平稳运行水平。 相似文献
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采用16%的液碱降膜吸收氯气生成次氯酸钠的工艺,是在一个降膜吸收器内连续进行的。主要反应为: 2NaOH Cl_2=(30℃)NaClO NaCl H_2O △H 主要副反应为次氯酸钠分解: 2NaClO=2NaCl O_2 生成的次氯酸钠溶液有效氯大于10%,为了不产生副反应致使次氯酸钠分解,必须保持0.1~1.0%的游离碱(过碱量)。用pH计或试纸测试,指示在11—12之间。生产中只要能连续控制过碱量,就能保证产品 相似文献
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内蒙古金达威药业公司胆固醇的生产采用单效蒸发进行浓缩,不仅能耗高,而且蒸发过程易结晶,使蒸发器传热系数减小,需定期(约4小时)清洗蒸发器,为了克服原工艺的缺点,将单效升膜蒸发改为逆流双效升膜蒸发,新工艺不仅单位蒸发量的能耗比旧工艺节省约41.0%,而且浓度高的料液在温度高的第一效蒸发,使结晶现象大大减小,只需10小时清洗一次蒸发器,生产能力比旧工艺提高约21%.新工艺是高效节能、操作方便、运行可靠的工艺. 相似文献
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采用氯水脱氨新工艺,较好地消除了氯气中产生三氯化氮和部分氢气的根源,保证了生产和用户安全,且比次氯酸钠法脱氨投资省,用料少,操作简便,减少了环境污染,获得了很好的经济效益和社会效益。 相似文献
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采用氯水脱氨新工艺,较好地消除了氯气中产生三氯化氮和部分氢气的根源。保证了生产和用户安全,且比次氯酸钠法脱投资省,用料少,操作简便,减少了环境污染,获得了很好的经济效益和社会效益。 相似文献
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0 前言
汽车紧固件选择磷化处理较理想.但国内某汽车紧固件生产基地,长期沿用浓盐酸除氧化皮,常温或高温磷化老工艺.它存在以下缺点:(1)酸洗存在金属"氢脆"、"过腐蚀",并产生大量废水、废气.(2)高温磷化耗能大,恶化生产环境,工艺稳定性差,磷化缺陷多;常温磷化速率慢,时间长(≥10min),膜层薄,难以适应批量生产和满足汽车紧固件的功能要求.笔者研究了抛丸、中温复合磷化新工艺(简称磷化新工艺).该新工艺在某地区得到普遍应用. 相似文献
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介绍了乙炔、二氯乙烷无汞催化合成氯乙烯新工艺的优势,指出该工艺与乙烷氯化脱氢新工艺及氧阴极低槽电压离子膜电解制烧碱技术联合发展,会使我国PVC产业步入绿色、清洁、低成本的生产之路。 相似文献
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山苍籽保鲜加工工艺试验的目的是:保鲜防腐、改进工艺、扩大生产能力,保证产品质量、提高出油率。老法生产山苍籽油是水上蒸馏加工。该法处理量小,燃料消耗大,需要大面积室内凉干场地,且要经常翻动,否则三天就要霉烂变质,其加工的产品质量和出油率均不稳定。新工艺生产山苍籽油。山苍籽通过机加 相似文献
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江镇海 《精细与专用化学品》1995,(23)
由江苏省姜堰市环球化工厂研制开发的亚磷酸三乙酯新工艺,最近在姜堰市通过了江苏省科委组织的技术鉴定。该厂采用叔胺氮法合成新工艺生产亚磷酸三乙酯,采用过滤法替代了原工艺中的水洗法,使粗品与结晶氯化铵有效分离,使亚磷酸三乙酯自始至终不与水接触,降低了亚磷酸三乙酯 相似文献
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本研究高氨氮废水处理工艺为微电解+10%的次氯酸钠溶液的化学处理方法,包括全氟磺酸阳离子树脂活化、氨氮废水稀释、微电解反应、絮凝、氧化反应等步骤。经过试验,微电解+10%的次氯酸钠溶液的高氨氮废水处理新工艺的氨氮去除率在99.7%以上,氨氮含量低于100 mg/L,达到国家环保排放标准。次氯酸钠的用量为每吨废水用1.3%~2.0%,处理成本每吨节约80元,减少处理时间6 h。明显扩大了该方法处理高氨氮废水的适用范围,大大减少了次氯酸钠的用量和处理成本,显著提高了高氨氮废水的处理效率,也避免了现有工艺及后续处理步骤造成的二次污染。 相似文献
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