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为了解决设备腐蚀和提高产品质量,对万吨级50%硫酸法抽提异丁烯装置进行了技术改造。反应系统的设备、管线、机泵等,分别采用国产914合金钢、日本Carpenter-20合金钢;再生系统的再生塔塔釜改用衬锆结构,增加一多层衬里结构的备用塔,以及采用衬锆、衬聚氟材料等管线,基本解决了腐蚀问题,开工率由31.8%提高到87.8%。为了提高异丁烯、1-丁烯纯度及解决污水处理问题,分别对反应器、异丁烯精制塔、1-丁烯水冼塔、丁烯碱洗流程及污水处理塔进行了技术改造,使产品质量达到或超过了设计水平,排放污水符合生化处理要求。 相似文献
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一、前言我厂年产830吨无水叔丁醇装置,是国内第一套用50%硫酸抽提碳四中异丁烯的工业装置,工艺简单,效果良好。国内已陆续以本装置为依据,建成更大规模的装置。硫酸是一种强电解质,对金属有电化学腐蚀性,尤其50%硫酸比浓硫酸的腐蚀性更强烈。该法部分设备处于50%硫酸的沸腾温度,故设备防腐蚀是一项重要的研究课题。近二十年来,我们采用多种材质进行防腐 相似文献
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燕山石化总公司与美国Badger公司就胜利化工厂15000吨/年50%硫酸法抽提异丁烯装置的改造问题,进行了技术交流和座谈。主要包括反应器设计、防腐材料选择、抽余液水洗工艺、异丁烯和叔丁醇精制工艺的改进等内容;还介绍了该公司1975年设计的50000吨/年异丁烯最新装置的流程(即CFR流程,见图1)和设计资料。 相似文献
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一、前言我厂年产830吨无水叔丁醇装置,是国内第一套用50%硫酸抽提碳四中异丁烯的设备;工艺简单、性能良好。但是,硫酸是一种强电解质,对金属有电化学腐蚀性;尤其50%硫酸比浓硫酸和稀硫酸的腐蚀性更强烈,故设备防腐蚀是一项重要的研究课题。 相似文献
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一、前言 吉化公司有机合成厂年产3万t丁二烯抽提装置是由国内设计、安装的,采用乙腈溶剂,经两级萃取精馏及脱轻脱重精制后生产聚合级丁二烯。投产以来,各项工艺控制和技术经济指标均已接近或达到设计要求,产品质量能满足生产丁苯橡胶的要求。但装置的能耗较高,尤其蒸汽消耗定额高于二 相似文献
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陈志军 《中国石油和化工标准与质量》2013,(18):18
介绍大庆石化公司化肥厂合成氨装置2005年扩能改造后开车过程中,在对脱碳系统进行清洗时通过改变清洗程序等一系列措施,缩短了开工时间并取得了较好的效果。 相似文献
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介绍了硫酸生产中能量利用及我国硫酸工业能源利用状况。分析了硫酸工艺和设备选择中的节能降耗问题,做好投资费用与能耗的技术经济评估及塔设备、干吸塔除雾器、主鼓风机等主要耗能设备的设计与选型,合理地选择工艺、设备及其参数,提高能量利用率,实现投资最小化和节能最大化,构筑“节能型”硫酸工业。 相似文献
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从裂解C_4馏分中抽提分离丁二烯,目前主要采用DMF法(二甲基甲酰胺法)、NMP法(N-甲基吡咯烷酮法)和ACN法(乙腈法)三种。关于DMF法和ACN法的比较,巳有专文介绍。本文拟就NMP法的工艺特点作简要说明,并试与DMF法进行一些对应比较。 相似文献
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国内外乙腈法抽提丁二烯的节能技术 总被引:1,自引:0,他引:1
简介国内外乙腈(ACN)法抽提丁二烯工艺的节能技术及工艺改造的情况,结合ACN法技术经济状况和前景,对国内技术发展提出了建议。 相似文献
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影响丁二烯装置长周期运行的最大隐患就是丁二烯聚合物,因此分析了丁二烯的化学性质及自聚的危险性,并针对丁二烯生产工艺特点,提出了防止丁二烯自聚的几点工艺优化措施,保障了丁二烯装置长周期安全平稳运行。 相似文献
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从硫酸法钛白粉生产中的水洗工艺的推动力——真空系统出发,研究了真空系统对水洗工艺的影响.提出了水洗工艺真空系统改造原则,并对改造思路和方案进行了详细的探讨和分析,通过设计改造,能够达到降能、提产的目的。 相似文献
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根据国家环保要求《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010),从2013年10月开始硫酸装置尾气SO2排放标准由原860 mg/Nm3提高到400 mg/Nm3,为此,某公司采用撞击流气液反应器作为硫酸尾气吸收装置,通过控制吸收量来实现尾气SO2达标排放,结合运行工况及现有条件,设计一套自动闭环控制调节系统,使其尾气SO2气体浓度安全环保达标排放的同时最大限度的节约资源,降低生产运行成本,为企业创造一定的经济效益。 相似文献
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论述了六氟化硫生产工艺特性,分析余热资源状况和用能特点。通过六氟化硫单元反应器热量循环利用试验,利用电解槽、氟硫化合反应热在需能设备中有效释放,替代燃油锅炉的应用,达到生产耗能设备热量需求目的,满足生产工艺需要。改造后,六氟化硫单耗可节约燃油资源0.4 t/t,节水超过60 t/t,减少热排放10 MJ/t,具有明显经济效益和环境效益。 相似文献
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西德BASF公司早在1968年就采用N-甲基吡咯烷酮(NMP)作溶剂,从裂解C_4中萃取蒸馏丁二烯。以后,在世界各地陆续建立了16套装置,总生产能力达到年产120万吨丁二烯,最大装置的规模为15万吨/年。BASF公司的NMP萃取蒸馏丁二烯工艺由于丁二烯的溶解度高,溶 相似文献