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1前言济钢集团总公司总厂区域共有3座25t炼钢转炉,6座有效容积为350m3的炼铁高炉。炼钢转炉烟尘洗涤水循环水量为700m3/h,由DN400回水管道回流到辐流沉淀池及平流沉淀池内加药沉淀;高炉煤气洗涤水循环水量为2200m3/h,通过两条排水明渠进入6座平流沉淀池内加药沉淀,沉淀的污泥过去一直采用人工与机械装置相结合的方式从池中挖出,堆积在晾泥场中或运往异地处理,不仅严重的污染了环境,而且造成极大的资源、能源浪费。为改变这一现状,决定对炼钢炼铁污泥进行综合利用。2对炼钢炼铁除尘污泥的成分分析… 相似文献
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以某高炉炼铁系统为例,分析了炼铁各工艺系统中产生粉尘的特点,提出了高炉炼铁系统除尘工程设计形式及布置。根据炼铁系统特点,将除尘工程分为出铁场、炉顶、矿槽上料、铸铁机、供料除尘系统,针对各系统特点确定相应风量设计参数、设备选型参数,并提出了各系统设计要点。 相似文献
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介绍了炼钢炼铁除尘污泥直接应用的成功经验,避免了污泥处理过程中的二次污染,实现了资源的再利用,收到了较好效果。 相似文献
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根据目前国内外大型高炉普遍采用的煤气除尘工艺,分析三种组合模式,认为重力除尘器 切向旋风除尘器 环缝洗涤塔这一组合模式比较适合大型高炉的煤气除尘。 相似文献
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攀钢炼铁厂一烧车间配料室有两个配料系统:一系统和二系统,分别对应1#、2#烧结机(烧结面积均为145m2),每一配料系统由14台给料圆盘及热返矿圆盘组成,采用SCR可控硅供电,他励直流电机驱动。众所周知,烧结配料工序是烧结生产的关键环节之一。攀钢炼铁厂在配料自动控制方面进行过几次努力,但效果较差,最后又回到人工手动配料的原始方法。采用人工配料,增、减物料较为频繁且每次增减物料后必须用人工抛盘来反复检验流量,不仅工人劳动强度大,而且变料调整时间长,引起物料配比较大波动;有时现场电位器由于振动电压发… 相似文献
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高炉煤气除尘采用干法布袋除尘技术具有除尘率高,投资省,占地面积少,减少二次污染的特点。柳钢自4号高炉设计开始,应用了该项技术,在多年的应用实践中,通过借鉴同行单位经验,与使用单位有关人员多次商讨,对系统运转过程中出现的问题,采取了一系列 相似文献
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系统采用华光公司SR21型开关型可编程控制器实现对高炉煤气除尘系统的控制。该机输入11个点,输出38个点,文章阐述了高炉煤气除尘系统的基本原理和方法,给出了系统流程框图和梯形图程序。 相似文献
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针对河钢唐钢中厚板公司原料、烧结、高炉工序等11处皮带转运站现场扬尘量极大的现状,分析了现有脉冲布袋除尘器的缺点,遵循"成熟、先进、可靠、高效、低耗、耐用、智能化"的原则,于2018年11月对各扬尘点进行了单点微动力除尘系统的升级改造。通过合理设计除尘器结构及安装位置,现场粉尘得到有效治理,不仅排放浓度达到国家规定的环保卫生标准,而且节约了电费、原料费及人工费,年可创效515万元以上,达到了节能减排、降本增效的双重目的。 相似文献
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姬广盈 《冶金设备管理与维修》2008,(1):7-7
介绍了高炉槽下应用施耐德Modicon,IFIX2.5组态软件控制高炉自动配料系统。各个称斗上的振动筛能自动将高炉所需的料、根据需求量自动振入称量斗中,再根据需要自动装入左右矿斗中,利用上料小车送入高炉内,从而实现高炉自动配料;并通过人性化智能设置,使操作方式方便灵活。 相似文献
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高炉煤气采用干法布袋除尘技术具有除尘效率高、投资省、占地面积少、减少二次污染等特点。柳钢自1994年4号高炉设计采用干法布袋除尘以来,逐步完成了全部高炉干法布袋除尘改造,并且使该项技术逐步得到进步、扩展、完善。以除尘箱而言,由最初的一座高 相似文献
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对高炉铁口区除尘的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
铁口区是高炉→转炉流程钢铁厂的除尘难点之一,铁口区烟尘近一半属于可吸入颗粒物。我国多数钢铁厂位于大、中城市附近,随着环保要求日趋严格,高炉铁口区除尘将从难点问题变为热点问题。现有铁口区除尘方式(主要是二次除尘)不同程序地存在着投资及运行费用高、除尘效果差、妨碍炉前操作等缺点。铁口区除尘的关键在于二次烟尘捕集,出路在于开发出系统风量小、对炉前操作无影响、除尘效果好、投资及运行费用低的烟尘捕集系统。三段式吹吸结合二次烟尘捕集方案具有上述特点,有望实现经济的铁口区除尘。 相似文献