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相似文献
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1.
苑舜 《电气开关》1996,(1):18-21
本文研究了真空断路器投切电容器组时出现的重燃和过电压等问题,对影响真空断路器投切电容器组的因素进行了分析,目的在于更进一步完善真空断路器技术性能和提高投切电容器组的能力。  相似文献   

2.
基于真空断路器的并联电容器组相控投切装置   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了减小配电网中无功补偿并联电容器组投切时所引起的涌流和过电压,开发了一种基于永磁机构的相控真空断路器系统,包括断路器本体和同步控制器.控制器硬件以数字信号处理器(DSP)TMS320LF2407A为核心,采用模块化设计思想,具有良好的抗干扰性.分析了断路器的机械特性、介质绝缘特性以及控制系统精度对相控投切效果的影响.系统实时采集电网参数并采用平均序列交越零点相位差分算法提取参考信号相位信息,配合合适的投切策略,完成电容器组在预定相位投切.该断路器装置已经完成在系统试验站的大量相控投切实验,实验表明样机运行稳定可靠,达到了预期设计要求.  相似文献   

3.
分析港口门座式起重机和船厂广泛运行的电焊机用电负荷的特点,阐明采用低压交流接触器自动投切电容器的无功补偿屏为何不能跟踪门座式起重机和电焊机的用电负荷变化的原因。叙述晶闸管快速投要电容器组的无功补偿原理,以及应用后的技术优点和显著的经济效益。  相似文献   

4.
分析了投切电容器组对断路器的基本要求,对近年来电容器组投切试验进行了总结,提出了在电容器组安装、设计、试验中应注意的一些问题,比较了投切电容器组所用的几种断路器的优缺点。  相似文献   

5.
根据真空断路器投切电容器组型式试验与老炼试验情况调查,分析了影响重燃的因素及重燃率上升原因,提出降低的方法和对策。  相似文献   

6.
真空断路器投切电容器组试验验证   总被引:3,自引:1,他引:3  
为寻找真空断路器投切电容器组时发生爆炸的原因,在运行电网上进行了10kV真空断路器投切电容器组的试验,5组样机为不同批号和洁净度的真空灭弧室,将其安装于同一组真空断路器上投切同一组电容器组,通过分析试验结果,得到结论:爆炸原因是真空断路器投切电容器组时发生重击穿并产生较高的过电压;真空灭弧室内部洁净度是影响真空断路器投切电容器组重击穿率的重要因素;真空断路器在投运前进行50次以上的电气老练试验是必要的。  相似文献   

7.
分析了电容器组现场投切试验中相间放电产生振荡的原因,并提出了开关柜管理和选型方面的建议。  相似文献   

8.
真空断路器投切电容器组性能的现状与对策   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据真空断路器投切电容器组型式试验与老炼试验情况的调查,分析了影响重燃的因素,提出了降低重燃率的方法和对策。  相似文献   

9.
采用M atlab仿真软件对接触器在线路中投切电容器组过程中产生的涌流进行了分析和研究,提出了全新的控制方法。设计了一种价格合理、使用简便、性能指标优良的智能交流接触器,改善了目前无功补偿领域中采用接触器投切电容器的诸多缺点。该接触器采用3台单极小型交流接触器控制三相电路中的电容器组投切工作,实现了零电压投切,有效地减少了线路中出现的涌流,极大地提高了接触器的各项性能指标,提高了投切电容的可靠性。  相似文献   

10.
11.
介绍了一种基于高速数字信号处理器TMS32 0LF2 4 0 7的永磁同步电动机控制系统的基本结构和原理。给出了基于AD2S90和AD2S99的旋转变压器 /数字信号转换的原理及其与DSP的接口方法  相似文献   

12.
Abstract—Electrolytic capacitor is a key factor that limits the life-time of the driver in a high-power light-emitting diode (LED) lighting. This article presents a high-power LED lighting driver on a digital signal processor without an electrolytic capacitor. The driver is composed of three stage circuits. The first stage is the boost power factor correction converter to achieve a high power factor. As it does not use an electrolytic capacitor, the output voltage ripple is larger, which directly affects the overall performance of the LED driver. Consequently, it must be optimized through the second and third stages. The second stage is the two-output LLC (Double inductance and capacitance) resonant converter, which is driven by a digital signal processor. This stage provides galvanic isolation and reduces voltage. The third stage is the two-input buck converter based on digital signal processor control that reduces the low-frequency ripple generated from the first two stages. Moreover, the regulation of each LED string current is achieved at this stage. The simulation and experimental results show that this LED lighting driver can achieve a high power factor and good constant current characteristics.  相似文献   

13.
设计了一种基于数字信号处理器(DSP)及轴角数字转换器AD2S80A的高精度直流无刷电机(BLDCM)控制系统,实现了电机转子位置的精确定位,同时为电机换相提供了准确的位置参考。整个系统集成度高、控制灵活、稳定性好。试验结果表明,该系统运行良好。  相似文献   

14.
郭前岗  崔兵兵 《中小型电机》2008,35(1):17-19,53
设计了一种基于数字信号处理器(DSP)及轴角数字转换器AD2S80A的高精度直流无刷电机(BLDCM)控制系统,实现了电机转子位置的精确定位,同时为电机换相提供了准确的位置参考。整个系统集成度高、控制灵活、稳定性好。试验结果表明,该系统运行良好。  相似文献   

15.
以一台三相12/8结构开关磁阻电机(SRM)为对象,设计了一套基于dsPIC30f20l0数字信号控制器( DSC)的电动车用SRM控制系统,根据电动车的性能指标给出了系统的功率变换器、控制策略和软硬件设计,最后进行了装车试验.试验表明该系统运行可靠,性能优良.  相似文献   

16.
电力电容器作为静态无功功率补偿的基本元件,被广泛应用于电力系统的功率因数校正。介绍了一种基于Buck型直接交流变换器的新型动态无功补偿器,即结合传统的电力电容器与Buck型变换电路对其加以改造形成动态电容器,使其具有动态无功补偿的性能。由于不需要使用大容量的储能元件,可以使系统的成本降低,可靠性增强。以单相Buck型动态电容器为对象,分析推导了其基本控制方程和无功补偿原理。在此基础上提出了动态电容器的无功补偿控制策略,并针对单相Buck型D-CAP进行了仿真分析和实验验证。仿真和实验结果表明,介绍的Buck型动态电容器能够实现无功功率实时、精确的动态补偿。  相似文献   

17.
为实现对开关磁阻电动机的实时有效控制,在分析了开关磁阻电动机的调速系统和现有控制模式的基础上,设计了基于数字信号处理器(DSP)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)的开关磁阻电动机全数字控制器。对DSP和CPLD的功能进行了分配,并进行了二者之间的时序仿真分析,采用分段变参数PID控制方法,有效实现开关磁阻电动机的转速电流双闭环控制,取得预期的实验结果,满足高速电机对实时性的要求。  相似文献   

18.
基于DSP和CPLD的开关磁阻电动机数字控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现对开关磁阻电动机的实时有效控制,在分析了开关磁阻电动机的调速系统和现有控制模式的基础上,设计了基于数字信号处理器(DSP)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)的开关磁阻电动机全数字控制器。对DSP和CPLD的功能进行了分配,并进行了二者之间的时序仿真分析,采用分段变参数PID控制方法,有效实现开关磁阻电动机的转速电流双闭环控制,取得预期的实验结果,满足高速电机对实时性的要求。  相似文献   

19.
基于DSP的大功率SRM全数字控制系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种大功率开关磁阻电机(SRM)全数字控制系统.该系统采用高性能的数字信号处理器(DSP)TMS320F2812和单片机(MCU)89C52主-从双处理器结构,为了减少外围分立器件,增加系统可靠性和抗干扰性,应用了复杂可编程逻辑器件(CPLD)EPM7064S;控制策略采用电流斩波控制(CCC).132 kW大功率SRM控制系统成功应用于矿山矸石山绞车,由现场运行结果表明:速度跟踪性能和抗干扰能力强,电流波形接近理想方波,完全满足了工业现场的应用需求.进一步验证了该系统设计的合理性.  相似文献   

20.
一种基于DSP的PMSM转子位置及速度估计新方法   总被引:9,自引:0,他引:9  
在分析永磁同步电机数学模型的基础上,针对永磁电机无位置传感器运行的需要,提出了一种全数字化的基于估计坐标系的永磁同步电动机(PMSM)位置估算方法,并应用这种方法建立了永磁同步电机无位置传感器的矢量控制系统,在DSP芯片TMS320LF2407A上得到了具体验证和实现。该方案将电气稳态操作概念引入电机的状态估计中,有效解决了暂态过程中转子速度、位置估计不精确的问题。在讨论状态估计算法对电机参数依赖性的基础上,给出了估计误差补偿算法。该状态估计算法简单,计算量小,易于数字化实现。实验结果表明,所提出的PMSM无传感器控制方法具有较强的鲁棒性和令人满意的性能。  相似文献   

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