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相似文献
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1.
濮深16井位于东濮凹陷中央隆起带文留构造文东断层下降盘深层濮深7块,完钻井深为5 440 m.该井沙河街组自上而下分布大段盐膏层,其中文23盐埋藏深且厚度为1 201 m,盐底在井深5 267 m处,盐层段上覆地层压力大、井眼稳定性差,易盐溶、缩径,施工难度极大;沙三3含高压油气层,难以压稳,钻井液受气侵影响严重;地温梯度高,井底最高温度达到200℃;钻井液密度高,最高达2.20 g/cm<'3>.现场施工表明,该井应用聚磺饱和盐水钻井液顺利钻穿文23盐,井径扩大率仅为12.39%;在高温高密度条件下,通过用SMP-2、PHM、LP++复配饱和盐水胶液及SMT碱液共同维护处理,保障了钻井液性能稳定,抗盐抗温效果好;静止堵漏及狄塞尔堵漏方法解决了沙三段的漏失问题;用适量CaO处理CO<,2>污染可以获得较好的效果.通过应用高密度钻井液技术、穿巨厚盐层钻井液技术、近平衡钻井液技术等多项钻井液技术,保证了该井的安全施工及顺利完井.  相似文献   

2.
濮深8井是中原油田“九五”期间所部署的一口重点超深区域探井。本文简要介绍了其钻井液体系的选择、抗高温稳定技术、油气层保护技术和防卡技术,并对现场应用效果进行了描述。该井的顺利完钻,为以后深探井钻井积累了一定的经验  相似文献   

3.
濮深17井完钻井深4810m,由于井深,地质情况复杂,地层倾角大,可钻性差,地温高,给钻井施工造成很大困难。针对上述技术难题,开展了高效PDC钻头的优选、井身质量控制技术、深井钻井液体系优选等技术的综合应用,安全、优质、高效地完成了濮深17井的钻探任务,为进一步在濮城构造二叠系、三叠系开展深层气勘探提供重要的决策依据。  相似文献   

4.
濮深5井是中原油田为寻找深层天然气部署的一口重点探井,井深4750m,地层复杂。介绍了该井不同井段的钻井液配方及维护处理措施,对钻井液性能进行了评价。室内试验和现场观察结果表明,深井钻井液的性能要求是滤矢量低、抗高温稳定性好、抗污染能力强、固相和膨润土含量低、性能维护及时。  相似文献   

5.
主要介绍该井的井身结构设计、PDC钻头的合理选型技术、不同井眼尺寸的打直打快技术、钻井液技术、保护油气层技术、越长封固段固井技术及高温高压固井技术等,对今后东濮凹陷深层气的进一步勘探具有一定的指导意义。  相似文献   

6.
双河油田上部地层蒙脱石含量高,易水化分散造浆,使用PAC系列或两性离子聚合物钻井液体系,提高抑制性。下部地层因多年分层开采和长期强化注水形成不同的压力层系,进入油层(注水层)前必须调整好钻井液性能,加入屏蔽暂堵材料,密度的确定以地质、工程设计和新钻邻井资科为参考依据,以酸溶性铁矿石粉加重。在钻开每个油层(注水层)和起钻前要进行平衡观察,达到不涌不漏。改进双河油田调整井钻井液技术和钻井工程技术措施后,到2000年2月底共钻井30多口,进尺约60000m,井涌、井漏和井塌现象明显咸少,提高了钻井速度,减少了环境污染。  相似文献   

7.
河坝1井钻井液技术   总被引:3,自引:2,他引:3  
河坝1井钻遇地层复杂.下部有含硫化氢的超高压天然气层、塑性盐膏层、漏失地层等,易出现井漏、喷漏同存、卡钻等井下复杂情况和事故。钻井液维护处理存在防漏堵漏难度大、地层易垮塌、盐膏层易污染钻井液、高密度抗高温钻井液性能调整困难等技术难题。该井三开井段应用了聚磺抗钙防塌钻井液体系,四开、五开井段应用了聚硅醇抗钙防塌钻井液体系.并采取了相应的维护处理措施。针对钻井过程中出现的井下复杂情况和事故,不断优化钻井液性能.并采取相应的工程技术措施.从而确保了该井顺利钻至设计井深。  相似文献   

8.
针对义171-斜15VF井地质构造复杂、钻井液技术难度大的特点,施工中采用强抑制聚合物钻井液体系和强抑制聚磺润滑防塌钻井液体系,利用胺基聚醇的强效抑制作用、胶乳沥青和双膜承压剂的复合封堵作用以及硅氟稳定剂的高温稳定作用,解决了沙河街组易发生的泥页岩水敏性垮塌及应力性垮塌、膏泥岩缩径卡钻及定向井润滑防卡等难题,顺利钻至目的层,达到了优快钻井的目的。  相似文献   

9.
雪古2井位于胜利油田沾化东区块,目的层为第三系地层。该井东营组以上地层胶结松散,易水化分散引起井壁坍塌;沙河街组以下地层以泥岩,砂岩、泥页岩、薄煤层为主,地层裂缝发育,易水化膨胀引起坍塌掉块,导致井壁失稳。使用氯化钾聚合醇(KCl-AQUAL)钻井液,井壁稳定,井下正常,较好地解决了这一技术难题。  相似文献   

10.
高平1井水平位移达到3 814.32 m,位垂比达到4.02,是目前国内陆地上位垂比最大的大位移井。该井目的层较浅,位垂比大,地层造浆严重,钻进过程中容易出现粘卡、传压困难、套管下入困难等复杂情况。为此,合成了一种高效润滑剂BH-1,并优选出一种高效清洁钻井液体系,并在钻进过程中采取了一系列维护处理措施:大、中、小相对分子质量的高分子聚合物与胺基抑制剂的复配来提高钻井液的抑制性;加大润滑剂的加量,必要时配合固体润滑剂提高钻井液的润滑性能;采用高效胺基抑制剂,配合常规的PAM和天然高分子聚合物及复合铵盐、KFT等控制黏土适度分散来提高泥饼质量,降低钻井液滤失量。该井顺利钻至完钻井深,钻进过程中钻井液性能稳定,没发生坍塌掉块,未出现阻卡情况,井径扩大率小于2%,套管下入顺利。   相似文献   

11.
盖南1井在二开1595~3250m井段存在低压漏层,在二开3385~3395m井段钻遇高压气层,在同一井段存在严重上漏下喷的问题。该井三开环空间隙非常小、井段长、压耗大,要求钻井液的黏度和切力较低,但在3435~3442m、3650~3665m井段钻遇高压气层,为能悬浮重晶石要求钻井液的黏度和切力较高。在钻进过程中,通过随钻堵漏和静止承压堵漏提高地层承压能力及使用加重胶液维护钻井液的性能解决了二开井段严重上漏下喷的问题,通过降低膨润土含量以及提高聚合物的含量降低钻井液流动阻力的方法解决了三开存在的钻井液黏度和切力问题。  相似文献   

12.
桩1291HF大位移井钻井液技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对桩129-1HF井摩阻扭矩大、携岩困难、井壁失稳突出等问题,在分析大位移井钻井中钻井液技术难点的基础上,通过评价悬浮剂CDXW的悬浮能力和携岩能力、高效润滑剂 BH-1 在常温和高温高压条件下的润滑效果,以及优化粒度级配、优选页岩抑制剂,形成了铝胺基聚磺钻井液,并对其性能进行了评价.结果表明,铝胺基聚磺钻井液的API滤失量小于3mL,高温高压滤失量小于10 mL,动塑比在0.5以上,黏附系数小于0.05,说明该钻井液抗温性能好,携岩能力强,润滑性能可以满足大位移井的润滑要求.桩129-1HF井使用铝胺基聚磺钻井液钻进的井段,起下钻正常,没有发生井下故障,三开油层段平均井径扩大率仅为3.85%,钻井周期比设计周期缩短了22.09 d.这表明铝胺基聚磺钻井液具有良好的携岩能力、润滑性和抑制性,能有效解决大位移井井眼清洁效果差、摩阻和扭矩大等问题.   相似文献   

13.
探明中原油田东濮凹陷深层气储量相当丰富,但勘探开发工作一直没有取得新的突破。为找到后继资源,濮深15井在改进钻井液工艺的基础上采用屏蔽暂堵型钻井液体系保护储层。结果表明,储层平均渗透率恢复值为90.2%,损害半径小,表皮系数仅为0.073,屏蔽暂堵型钻井液在濮深15井应用达到了保护储层的目的。  相似文献   

14.
二连油田阿南区块,由于长期注水,油气层出现明显的异常高压,地层原始压力遭到破坏,造成了井涌、井塌、井漏等复杂事故。上部地层采用每钻进100 m加入50 kgFPK,100 kg NPAN(或FJ-9301)的方法,使FPK在钻井液中的含量为0.40%—0.50%,膨润土含量为50—60 g/L。在下部地层将钻井液密度提至1.22—1.25g/cm~3,加入1.5%FT-342,使钻井液滤失量小于5 mL,高温高压滤失量小于14 mL。结果表明,调整井钻井液技术满足了钻井施工的需要,复杂事故明显减少,处理事故时间由4.1%降至1.39%,钻井液平均成本由63.5元/m下降至53.5元/m。  相似文献   

15.
柯深101井钻井液技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
柯深101井是集团公司的一口重点高难度井,设计井深为6850 m,采用3种体系、4项工艺的钻井液技术措施.在井深5000 m以上井段,使用不分散聚合物体系,钻井液技术主要以提高钻速为主,钻遇高压盐水层时,用BaSO4和BGH以73的比例加重,这有利于低压地层的防压差卡钻;进入低压带后加入2%SLD-1随钻堵漏剂,防止渗漏,加入2%的XC-1和XC-2、3%的YL-180封堵地层孔隙,并加入3%MHR-86润滑剂;在井深4100m以下为稳定井壁加入3%多元醇PE-l,顺利钻穿易粘附卡钻地层.在深部、易塌井段使用KCl聚磺体系,在4814.9~5200 m井段,钻井液中未加入KCl,维护以磺化处理剂胶液为主;在5200~5600 m井段,加入5%KCl,并保持多元醇PE-1和KCl的含量;在井深5600 m以下井段,钻井液维护以磺化处理剂为主,防塌剂以阳离子乳化沥青为主.小井眼段(ψ149.2 mm×6850 m)使用钙处理欠饱和盐水体系,该钻井液性能稳定,粘度和切力小,使钻进正常,起下钻畅通无阻,开泵顺利.  相似文献   

16.
濮深8井位于东濮凹陷孟岗集洼陷方里集构造带,设计井深6000m二开井段φ444.5mm并眼尺寸大,钻遇到地层复杂,极易发生井眼缩径,井壁坍塌,井漏,卡钻和井斜等井下复杂情况,施工中采取了六项技术措施,1.优越钻头,最大限度地提高机械钻速;2.优化钻井参数,用试钻法来确定钻压和钻速;3.采用满眼钻具有组合,减少了地层因素对井斜影响,避免出现严重狗腿;4.优选聚合物钻井液体系并合理维护,有效地抑制了井  相似文献   

17.
濮深18-侧1井是中原油田部署的第一口在泥岩层中找油的非常规重点井,为了保证该井回接固井质量,提高回接筒处密封效果,防止水泥漏失污染产层,通过优选油膜清除剂前置液,改进回接装置,控量加压挤水泥等技术措施,较好地解决了该井井壁油膜清除困难、回接筒处水泥环质量无法保证、尾管重合段无水泥等固井难题,使该井套管回接固井质量达到优质。该套技术方案的成功实施,为今后高密度油基钻井液固井前置液的选用,提高尾管回接筒处固井质量以及回吐性漏失地层固井提供了很好的借鉴作用。  相似文献   

18.
树平1井是大庆油田第一口水平井。根据地质特点和钻井工程要求,分二个阶段设计和使用钻井液。井斜48°以上井段使用混油聚合物抑制性防塌钻井液,在大斜度和水平井段使用油包水钻井液。现场应用表明,这两种钻井液均可满足相应井段的外钻井工程需要。  相似文献   

19.
莫深1井是位于准噶尔盆地中部马桥凸起莫索湾背斜上的一口超深预探井,完钻井深为7500 m.该井一开选用正电胶聚合物钻井液,利用其高膨润土含量与MMH的特殊流变学特性,解决地表流沙层的井壁稳定与井眼清洁问题.二开选用钾钙基聚磺钻井液,通过强化钻井液的抑制封堵与抗污染能力,解决了因泥岩段水化膨胀、砂岩段形成虚厚泥饼造成的阻卡问题,实现了井壁稳定.三开选用抗高温高密度聚磺氯化钾钻井液,解决了高温高密度钻井液的抗污染问题,实现了深部地层的快速钻进.四开选用抗高温高密度聚磺钻井液,解决了高温高密度钻井液的抗温问题,应用"填充封缝即堵技术",大幅度提高深部地层的承压能力,保证了施工安全.  相似文献   

20.
由于山前构造地质的特殊性,库1井在钻井过程中遇到了很多复杂情况,对钻井液性能及工艺技术的要求很高。详细介绍了该井大井眼巨厚砾石层、深井段巨厚盐膏层、第三系大段泥岩井段、高压盐水层及超深井高温条件下的钻井液工艺技术并对四开钻井液密度的确定、钻井液处理剂的优选和五开井段钻井液粘切的要求进行了探讨。  相似文献   

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