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由于高炉采用钛矿护炉,使得铁水中的钛质量分数明显增高,已远远超出转炉正常冶炼要求。为了减轻高钛铁水对120 t转炉冶炼带来的不利影响,如过程喷溅、“炉渣返干”、炉口黏渣等情况,通过改变铁水消化模式、供氧制度、枪位制度、造渣制度和终点控制制度等方面进行冶炼工艺优化,成功解决了这一系列问题。结果表明,优化后的冶炼工艺不仅缩短了废钢入炉的时间,稳定了过程控制,而且加快了生产节奏,吨钢钢铁料消耗降低2.5 kg,取得了较好的实践效果和经济效益。 相似文献
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通过工艺优化和技术创新,增加转炉内热收入,减少过程热损失,铁水比例降低到67%,铁水消耗降低到730 kg/t钢,达到国内先进水平,经济效益十分显著。 相似文献
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介绍了在铁水资源较少而废钢资源充足情况下,提高转炉产量、降低炼钢成本的方法。探讨了转炉补热升温工艺、用含碳物料替代焦炭等措施,有效解决了铁水产量不足、转炉能力较大时提高产量的问题,转炉铁水消耗平均值由982.1 kg/t降到861.95 kg/t。 相似文献
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福建三钢闽光股份有限公司炼钢厂针对铁水锰含量的高低对转炉冶炼的影响进行探讨分析,从理论上分析了铁水锰对转炉化渣的影响,提出了低锰(锰0.20%)铁水冶炼的应对措施,通过枪位和供氧流量的优化以及锰矿等化渣材料的加入有效地促进了前期化渣,稳定了冶炼过程控制,确保生产顺行。 相似文献
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针对武汉钢铁有限公司现有铁水成分w(Mn)≥0.200%,且转炉冶炼低锰钢控制不稳定问题,基于脱锰热力学及动力学研究结果,确定了转炉吹炼前期低温、高(FeO)含量以及低碱度渣高效脱锰和吹炼中后期弱化底吹搅拌并降低停吹碳含量防止回锰的低锰冶炼控制思路.通过分析转炉低锰冶炼关键影响因素发现转炉双渣时机控制在吹炼进度25%前,且倒渣前温度应低于1 400 ℃,适当降低吹炼中后期底吹流量,控制终点温度为1 600~1 630 ℃,终点w(O)≥0.07%等,有利于低锰钢的冶炼.现场通过工艺优化应用,实现了转炉终点w(Mn)≤0.04%、成品w(Mn)≤0.035%的稳定生产. 相似文献
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本文探讨了转炉冶炼重轨钢工艺的一些问题,如铁水预处理,具体冶炼过程,炉外精炼等,包钢连铸上来后,采用转炉冶发钢势在必行。 相似文献
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