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无功补偿电容器合闸过电压及涌流的仿真计算 总被引:2,自引:0,他引:2
结合实际运行的变电站,对其中的无功补偿电容器合闸过电压、涌流进行了理论计算,并利用ATP-EMTP软件,对无功补偿电容器合闸过程中的电压、电流的暂态过程进行仿真.从两方面印证无功补偿电容器合闸过电压、涌流的幅值、持续时间及规律,为电容器保护定值的选择提供科学的依据. 相似文献
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并联电容器组合闸涌流的计算法(与孙书田同志商榷) 总被引:2,自引:0,他引:2
1.一些合闸涌流计算公式的介绍在设计并联电容器组时,为了减少:1) 断路器的触头烧损; 2) 油断路器的油污染,3) 继电保护的误动作;4) 电流互感器的二次侧感应高电压烧毁互感器的二次侧线圈、控制电缆或继电器等,通常都验算电容器组的合闸涌流是否超过自身额定电流的5 相似文献
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介绍了一起换流站交流滤波场地某干式电流互感器C相的二次没有电流输出显示的故障。通过试验排查,排除了电流互感器本身缺陷导致此次故障的可能性,再通过对此电流互感器所在滤波器组的所有一次设备的试验排查,发现与此电流互感器所在支路并联的一电容器击穿才是导致此次故障的直接原因。经过对开合滤波器组的断路器诊断试验以及对选相合闸装置的检查及仿真分析,发现选相合闸装置C相的缺陷是导致电容器因合闸时过电压、过电流而被击穿从而使得此次电流互感器二次输出显示故障发生的根本原因。 相似文献
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某500 kV变电站利用SF 6断路器投切35 kV并联电容器组时,连续发生2起串联电抗器设备故障,分析原因是在投切操作过程产生了较大的涌流及过电压,引起干式空心电抗器发生匝间短路故障,严重威胁系统的安全运行。为了避免此类故障的再次发生,提出采用适用于投切35 kV并联电容器组的智能相控断路器来抑制合闸涌流,降低分闸重燃概率。为验证智能相控断路器的有效性,首先分析了投切涌流及过电压产生的原因和相控开关技术的原理,然后将智能相控断路器应用于该500 kV变电站的35 kV无功补偿系统,并分别对智能断路器与普通断路器进行多次分合闸对比试验,试验结果表明:普通断路器随机投切电容器组产生的最大涌流为4.2(标幺值,下同),过电压为1.81;智能相控断路器投切电容器组产生的最大涌流为2.3,过电压为1.4。试验结果证实智能相控断路器的应用能够从源头抑制合闸涌流和过电压,提高无功投切效率和系统安全性。 相似文献
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在江门某变电站,搭建10kV无功补偿电容器分相投切实验系统。断路器采用随机合闸策略,无功补偿电容器最大暂态过电压为稳态运行的1.6倍左右,最大暂态过电流为稳态运行的3.7倍左右,暂态持续时间约为170 ms;而采用分相合闸策略,无功补偿电容器最大暂态过电压不会超过稳态运行的1.3倍,最大暂态过电流不会超过稳态运行的2倍,暂态持续时间约为130 ms。采用分相合闸策略能够有效减小电容器合闸过电压和合闸涌流,减少暂态持续时间,从而提高电容器运行的安全性与可靠性。 相似文献
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普遍采用并联电容器组作为主要的无功补偿装置,由于电容器本身的储能特性以及断路器可能的非同期合闸,使得在投切并联补偿装置的过程中产生幅值很高的涌流和操作过电压,从而对设备的绝缘水平和使用寿命造成不利影响,甚至威胁到系统的安全稳定运行。为此,以EMTP/ATP对并联电容器投切过电压的机理进行分析,结合油田电网中实际的110kV变电站,建立了仿真模型,进行暂态过程分析,通过与实际投切操作时的仪表测量值进行对比,表明数字仿真计算结果真实可信,具有现实指导意义。 相似文献