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某石化公司裂解炉原料预热管线焊接接头因开裂引起了介质泄漏。通过宏观检查、化学成分分析、力学性能分析、金相分析、扫描电镜及能谱分析等手段,分析焊接接头发生开裂的原因。结果表明:原料预热管线焊接接头采用异种钢焊接连接,焊缝背面余高较高,焊缝与基体交界处存在几何结构突变,导致焊根处产生了较大的应力集中,同时两侧母材金属的线膨胀系数存在较大差异,且P11管侧熔合线处材料性能差,导致P11管侧焊根部位成为整个焊接接头的最薄弱部位。设备冷备工况下,管线内壁处于硫化物腐蚀介质环境,焊根处尖角部位在焊接残余应力、热应力和工作应力的共同作用下发生了硫化物应力腐蚀开裂,裂纹不断扩展,最终引起介质泄漏。 相似文献
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1问题的提出
我公司现年产合成氨180kt。为回收氨合成反应热,降低合成氨综合能耗,最初在φ1000mm氨合成塔(1号塔)的一次出口与二次进口之间设置了DN1800mm×7000mm、F=100m^2的废热回收器(又称中置式废热锅炉),吨氨副产2.5MPa的饱和蒸汽0.7t左右,年创经济效益125万元以上。扩建了2号合成氨装置后,同样在φ1000mm氨合成塔(2号塔)上配置了相似的中置式废热锅炉(以下简称中置锅炉)。近年来该中置锅炉管束(见图1)的换热管(弯管)与上联箱的角焊缝处多处发生严重泄漏。停车检查发现,在上联箱与弯管的角焊缝上存在横向裂纹,裂纹起源于焊趾A终止于焊趾B(见图2)。肉眼可见的裂纹就有几十处,高温、高压气体从裂缝中冲出来,说明裂缝已贯穿整个焊缝。由于该中置锅炉是合成氨生产系统中的重要节能设备,因此必须尽快修复。[第一段] 相似文献
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材料的金相组织与综合性能变化、焊缝熔合线附近硬化与支撑受力不均造成局部应力集中、以及长期时效的综合作用,导致集气总管与支撑焊接部位产生裂纹,造成合成气介质泄漏。利用大修停车期间对裂纹进行修复,并对支撑结构进行了优化改进。 相似文献
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<正> 双饱和热水塔流程使一些厂的变换蒸汽消耗大大下降,但有的厂使用效果却并不显著。本文着重讨论如何合理采用此流程。为了便于分析,我们把该流程(图1)画成如(图2)的形式。饱和塔下段与热水塔上段即相当于第二饱和热水塔。与通常流程相比,区别在于它有两个热水循环系统。这里,第一水循环的热水在热水塔中少回收了塔上段的变换气热量,在饱和塔中则少给出了塔下段增 相似文献
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变换流程中饱和塔与热水塔重叠放置其目的是:节约占地面积,设备管线紧凑,减少散热损失,且可只用一台热水泵完成饱和塔与热水塔之间的水循环,以节省能量。 在加压变换流程中,饱和塔应该在热水塔上面,而常压变换流程中却正好相反,这是因为: 1.常压变换饱和塔在下的必要性是为了保证热水泵的正常运行,下面从泵的允许吸入高度分析说明这个问题: 相似文献
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饱和热水塔的工作状态分析 总被引:1,自引:0,他引:1
应用PRO-Ⅱ软件模拟计算饱和热水塔的工作状态。计算结果表明,控制系统循环水量、增加饱和热水塔的填料理论板数、控制热水塔出口变换气温度、控制较低的汽气比均可使饱和热水塔更高效地回收热量。 相似文献
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彭程 《中国石油和化工标准与质量》2019,(7):173-174
利用无损检测、金相分析、电镜扫描等金属材料失效分析手段,并结合应力分析,对缺陷的形成原因进行了研究。研究结果表明,裂纹起源于内壁焊缝与母材坡口的未熔合处,裂纹有内向外表面扩展至排焊道之间,可知焊缝开裂前焊肉与坡口之间存在未熔合的缺陷,且进口三通支管环焊缝处膨胀工况超标,综合判断,该焊缝在焊接施工时就已经存在。 相似文献
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朱步陶 《化工自动化及仪表》1991,18(3):73-74
目前小合成氨厂大都采用加变加碳流程,而在“加变”生产流程中,饱和热水塔的液位控制是一个重要的操作指标,为充分利用余热,流程中由饱和热水塔和水加热器组成第一热水循环系统,由第二热水塔与软水加热器组成第二热水循环系统,如图1所示。 相似文献
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我厂加压变换工序中间换热器于1992年10月投用。1995年8月30日,该换热器上管箱突然发生严重泄漏,停车检查发现上管箱大法兰与上封头对接焊缝出现两条分别长200mm和1200mm的环状裂纹,裂纹发生在大法兰侧熔合线部位,断口无明显塑性断裂特征(见图1)。如此恶性缺陷,实属罕见。换热器技术特性见表1。图1表1中间换热器技术特性从上管箱结构和选材来看,它们是典型的不锈钢与低合金钢之间的异种钢焊接。其中,上封头与焊条组织为奥氏体(用A代表),法兰为珠光体(用P代表),奥氏体类与珠光体级钢的焊接接头,有一个A—P结合问题,现结合… 相似文献
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目前,国内饱和热水塔中填料以陶瓷和铝质矩鞍环为主。生产过程中,气液量的频繁波动,使得塔中填料极易破损、变形,造成填料碎片从箅子板上泄漏至塔底,或被气流带到气相出口管中,严重威胁热水泵和压缩机的正常运行。全塔的阻力逐渐上升,导致半水煤气出饱和塔气温与热水进热水塔水温相差较小,只有10~20 ℃,蒸汽量增加,能量损失大,整个饱和塔操作处于恶性循环状态。规整填料是我国近期开发的新型填料,具有比表面积大,阻力小等特点,目前多用于石油蒸馏等行业,而用于中型氮肥行业的饱和热水塔作为增湿、降温的在国内极少。1规整填… 相似文献
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一、事故情况
某厂聚乙烯车间,发现脱气仓压力低于3.4kPa(低报),排料系统停止向脱气仓排料,连锁导致聚合反应器停车;大量物料(烃类气体)夹带大量粉料外泄,引起大面积的燃烧,经消防人员扑救及采取措施,防止了爆炸,无更大后果产生。在事故调查中,调查人员对脱气仓进行检查时,发现脱气仓封头保温层外有白色粉末,并有气体逸出。经检查发现排料线与脱气仓连接处补强圈外侧焊口处有裂纹,气体和粉尘从裂纹处逸出。随着裂缝继续增大,仓内的可燃气体外泄,导致仓内压力下降,泄漏物料在仓外发生燃烧。 相似文献
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1简介
饱和热水塔是合成氨系统的重要设备,事故发生率比较高,过去的热水塔用16MnR制造,使用中壁厚减薄现象十分严重,现常采用奥氏体不锈钢材料制造,解决了壁厚减薄过快的问题。但从使用情况看,奥氏体不锈钢材料制造的饱和热水塔也存在程度不同的腐蚀现象。 相似文献
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以20 mm厚度规格13MnNi6-3钢板焊接接头为研究对象,利用手工焊,研究了钢板焊接接头裂纹倾向性、焊接接头硬度分布、焊接接头拉伸性能、低温韧性等,研究结果:13MnNi6-3钢板焊接后裂纹发生倾向较低;焊接接头熔合线处出现了硬度极大值;结合硬度分析、拉伸性能及低温韧性,熔合线硬度较高而韧性较低,FL+2 mm处则表现为硬度与强度较低,但韧性优良;焊缝金相为铸态组织,FL+2 mm处母材为铁素体+珠光体。 相似文献
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《化工设备与管道》1978,(5)
为了使煤气中一氧化碳能充分进行变换反应,必须往半水煤气中加入足够量的水蒸汽。加入水蒸汽的方法通常有两种:1.直接往半水煤气中通入水蒸汽。2.让半水煤气通过热水,水就汽化进到半水煤气中。第2种方法就在饱和热水塔中完成。在小氮肥生产过程中,饱和热水塔是回收变换系统热量的重要设备。按目前三千吨型加压变换流程作一概略的计算可知::每产一吨液氨,饱和热水塔可回收蒸汽量约1.4吨,如果每小时产1.4吨液氨(相当于年产一万吨)的工厂,其饱和热水塔所回收的蒸汽量相当于一台2吨/时锅炉的产气量。因此饱和热水塔使用情况的好坏直接影响热量回收率的高低,这对于减少合成氨成本、降低煤耗、减轻锅炉负担都有重要的现实意义。 相似文献
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在化肥生产中,经常会发现压缩机缓冲器气体出口(管口b)的接管与筒体的D类补强焊缝处产生渗漏。该处渗漏由焊缝处局部裂纹引起,需对渗漏处焊缝进行维修,并对接管刚度进行加固改造。 相似文献