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设计添绪次数往往高于实缫添绪次数,其原因是在设计中忽略了运转率因素,可参考试缫运转率值来设计(竹或)速,从而求得与实缫较吻合的设计添绪次数。 相似文献
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通过对D301A型自动缫丝机工艺设计定粒,添绪次数、缫丝运转率的预测计算,结合原料解舒丝长等数据,可对产量进行预测,对茧量少,缫制天数短的原料庄口,可不进行小组试缫即进行实缫生产,简化了工艺设计程序。 相似文献
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自动缫缫丝车速设计商榷 总被引:1,自引:0,他引:1
根据以往若干庄口的解舒丝长,添绪次数与二度变化条数建立二元一次回归方程,以此确定最高添绪次数,从而达到调整设计车速的目标,可供工厂辅助设计时参考。 相似文献
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使用微机自动控制缫丝给水温度和流量,能根据设定工艺要求自动调整缫汤温度和流量。缫汤温度误差在±1℃以内,流量误差在0.5t/h以下,提高了控制精度,完全能满足缫丝工艺要求。有利于提高新茧有绪率、解舒率,减少落绪次数和添绪次数,改善丝色等,取得一定的经济效益。 相似文献
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现D301A自动缫丝机绪丝(竹或)大皮带轮直径为276mm,主动轮为165mm,设计绪丝(竹或)速为5.6r/min,实测6.1r/min。根据使用效果,认为绪丝牵引速度过快,正绪茧清丝拉去过多,缫折增大,影响出丝率。为此,我厂设计变速主动轮,直径分别为150mm、132mm两档可调,便于根据不同原料转换绪丝牵引速度。经使用实测,绪丝(竹或)转速分别为5.6r/min、4.9r/min,丝辫牵引速度约为6.2m/r、5.5m/r,根据锯齿片理绪机构振动频率165次/min。移丝速度约为5.1m/min,以直径132mm主动轮为 相似文献
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《丝绸》杂志1996年第5期载江苏省大丰县通商缫丝厂季明泉先生的《在自动螺丝机上测定解舒率的新方法》(以下简称《新方法》)一文,作者在文中介绍了一种在自动缥丝机上测定解舒率的新方法,即根据产量设计公式推导出解舒率计算公式,然后通过实测速与平均每绪每分钟添绪次数,计算出解舒率。导出的公式如下。式中K──统周×平均粒数一茧丝长作者认为,“在特定的庄口和一定的工艺条件下,一茧丝长和平均粒数是一定的,另外,周是早已随着机型的确定而成为一个不变的常数了,从而K值是一个定值”,“测定人员只要测出笼速……然后再用观… 相似文献
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现在,茧贸易中重要的茧质项目是:出丝率和解舒率。出丝率和解舒率。出丝率表示蚕茧所缫制的生丝量,解舒率表示和缫丝效率、生丝品质有密切关系的茧丝的离解程度(中途落绪次数)。出丝率主要取决于饲育中蚕的饲育条件,解舒率主要取决于族中茧丝的干燥条件。因此两个茧质项目表示了蚕茧完全不同的性质。例如,茧丝一旦产生落绪(中途落绪),本来一次可以缫完的茧丝,由于落绪而反复索理绪,应该缫成生丝的茧丝变成了绪丝,或者是过多地 相似文献
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答在缫丝操作中,接绪翼(回转翼)绕断绪头,会增加非生产动作;接绪翼卷绕茧丝,造成假定粒,既影响质量,又浪费原料。根据现有立缫机设备和操作,发生接绪翼绕断绪头和卷绕茧丝的原因有以下几方面: 1.开车和停车操作不按规程:小(竹或)和接绪翼的启动,停止,必须有规定的顺序。即开车时,应先启动小(竹或),后启动接绪翼;停车时,应先停接绪翼,后停小(竹或)。否则,由于丝条较松弛,易被接绪翼绕断和卷绕茧丝。 相似文献
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从探讨自动缫生丝与立缫生丝切断存在差距的原因入手,分析造成切断原因的机理,提出控制小(竹或)丝片回潮率的措施。认为大(竹或)丝片成形不良是造成切断的主要因素;小(竹或)丝片回潮率是大(竹或)丝片整形的基础;复播工艺温湿度管理是丝片成形的保证;缫丝台时产量对小(竹或)丝片回潮率的影响也不可忽视。 相似文献
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针对工人操作技术水平参差不齐的状况,采用减绪调速工艺,使原料茧添绪次数与工人平均添绪能力相适应,能显著提高生丝纤度成绩,降低缫折。 相似文献
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(5)水流循环和粒付流失防止装置HR—3型自动缫丝机,从试生产开始一直来丝色比较统一,分析其原因,主要是该机设有缫丝汤水流循环装置。但该机在缫丝槽中无防沉板,故为防止产生丝故障而停(竹或)时,时间长了绪头就会被落茧捕集器带走而造成丝条切断,因此又配置了防止茧粒流失装置,这也是HR—2型和HR—3型之最大的不同处之一。A、水流循环装置在缫丝机车身两侧各用一台水泵,使缫 相似文献