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煤灰熔融性对气化用煤的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以实验室所评价的气化用煤样为依据,采用添加不同助熔剂或添加不同灰融熔性的煤以改变煤灰熔融性,讨论了煤灰融熔性对液态排渣气化用煤的影响.结果表明,添加助熔剂或添加不同灰融熔性的煤可以改变煤灰熔融性,同时应根据实验确定助熔剂的种类及添加量、掺配煤种及掺配比例. 相似文献
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针对晋城煤灰熔融性温度较高的特点,为使其满足液态排渣气化工艺需求,利用添加石灰石进行降低晋城煤灰熔融性温度试验,根据灰比及灰中氧化钙(CaO)含量确定适宜的添加比例,使煤灰熔融性温度降低至气化炉能够接受的程度,并测试添加适宜比例石灰石后煤样的黏温特性。试验结果表明:煤中灰成分对晋城煤灰熔融性有较大影响,添加不同量的CaO助熔剂对晋城煤灰的灰熔融性、黏度特性影响显著。随着CaO助熔剂剂量的增加,煤的灰熔融性温度不断降低,但降至一定的温度值后,随着助熔剂量的增加其灰熔融性温度变化不大。通过添加CaO助熔剂,在保证进入干煤粉气化炉的灰分和发热量满足要求前提下,可降低晋城煤的灰熔融性温度,满足干煤粉气化炉的技术要求。 相似文献
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以高灰熔融性大同石炭纪煤为研究对象,探究其对气流床气化炉的适应性。为使其满足气流床气化炉液态排渣技术要求,通过添加助熔剂降低大同煤灰熔融温度,并根据石灰石添加量以及灰中CaO含量对煤灰熔融性温度影响确定适宜的添加比例,测试添加适宜比例石灰石后煤样的黏温特性。试验结果表明:煤中灰成分对煤灰熔融性温度有很大影响,随着助熔剂CaO量的增加,煤灰熔融性温度不断降低,当助熔剂石灰石添加量为10%时最适宜;助熔剂CaO对煤灰黏温特性也有很大影响,当石灰石添加量为10%时,随着温度提高则煤灰的黏度不断降低,当炉内温度为1 540℃时黏度降低至25Pa·s,此时的煤灰具有很好的流动性,可满足气流床气化的技术要求。 相似文献
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研究了钙基、镁基和铁基等3种助熔剂对皖北刘桥二矿煤(AQ)灰熔融特性的影响,在添加助熔剂前后在氢气和氮气的混合气氛下对AQ煤灰进行不同温度的热处理,对矿物组成进行了XRD分析。结果表明:导致AQ煤灰熔融温度高的主要原因是1 000 ℃以上形成的莫来石引起的;加入钙基、镁基和铁基等助熔剂均可以降低AQ煤灰的熔融温度,当钙基助熔剂的添加量达到6.2%时(以煤基计),或镁基助熔剂的添加量达到2.8%时,或铁基助熔剂的添加量达到5.6%时,均可使AQ的煤灰流动温度降到1 350 ℃以下,满足Shell气化炉的液态排渣要求;在高温下助熔剂与煤灰中其他铝硅酸盐矿物发生反应,生成低温共熔化合物,从而使煤灰熔融温度明显下降。 相似文献
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探讨了用钠基助熔剂降低灵石煤灰熔融特性温度亦称灰熔点的作用机理,采用XRD测试技术对煤灰及其添加钠基助熔剂后在不同热处理条件下的矿物质组成进行了分析,揭示了造成灵石煤灰熔点高的主要原因,以及添加钠基助熔剂降低灰熔融特性温度的助熔机理。实验还通过向灵石煤中添加生物质,考察了利用生物质灰中钠和其它碱金属化合物降低灵石煤的灰熔融特性温度的效果。研究表明:灵石煤灰硅铝化合物含量较高,在1 100 ℃以上形成的莫来石是导致煤灰熔点较高的主要原因,添加钠基助熔剂可以破坏硅铝氧化物的网状结构形成低灰熔融特性温度的长石类化合物,使煤灰熔点得到有效降低。 相似文献
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基于混料试验设计优化煤气化复配助熔剂 总被引:1,自引:0,他引:1
为降低安徽淮南煤气化过程中煤灰熔融温度,解决高灰熔融温度煤在液态排渣气化炉的应用问题,利用混料试验设计对1号(钙基助熔剂)、2号(镁基助熔剂)和3号(铁基助熔剂)3种煤气化复配助熔剂进行优化,并以煤灰流动温度为评价指标,优选出所选助熔剂的最佳复配条件,并建立数学回归模型。结果表明:回归模型得出的煤灰流动温度预测值与试验实测值相差在20℃以内;通过混料试验设计,3种助熔剂的质量分数分别为0、0.47和0.53时,对所选煤样的助熔效果最佳,且数学回归模型预测结果与验证试验结果一致。 相似文献
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添加助熔剂降低淮南煤灰熔融性机理初探 总被引:1,自引:0,他引:1
添加助熔剂A降低高灰熔融性淮南煤灰熔融温度,使其适合淮化集团近年引入的Texaco水煤浆气化炉的液态排渣工艺温度要求(1 380℃左右),并对其机理进行了初步的探究。 相似文献
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不同的煤种,可选择的气化技术不同。在对潞安煤样进行工业分析、元素分析、发热量、灰成分和灰熔点测定的基础上,通过对潞安煤进行碎煤加压气化炉上的试烧试验,寻求最适合潞安煤质特性的气化方法。研究结果表明:潞安煤理想的气化工艺为碎煤加压气化工艺;潞安煤种灰熔融温度较高,在添加助熔剂后可以用于液态排渣的气化工艺。 相似文献
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为降低不连沟煤的灰熔融性,进行了配煤试验和加入不同助熔剂的试验,得到了较为合理的操作方法:利用A煤可在配入量为60%时有效降低不连沟煤的灰熔融性,利用CaO作为助熔剂可在干基煤添加量为2%时将原煤的流动温度降低至1390℃。由配煤添加助熔剂以降低灰熔融性的试验可知,不同的助熔剂对于2种配煤各有不同的作用结果。通过对煤中灰分的理想化假设,计算出理想灰分的硅铝比和硅钙比分别为1.18、1.07,以此推算并解释不同助熔剂在降低煤灰融性方面的作用机理,指出推算结果与试验结果基本相符。 相似文献
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通过在淮南煤灰中添加A,B,C,D四种助熔剂,对降低淮南煤灰的高灰熔融性温度进行了研究。结果表明,添加助熔剂可以显著降低高灰熔性淮南煤灰熔点,且其降低程度随助熔剂种类及用量的不同变化很大。为了更好地观察、预测灰熔点随助熔剂添加量的变化关系,并用Visual BASIC开发了处理软件。 相似文献
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淮南煤灰熔融过程的红外光谱分析 总被引:1,自引:0,他引:1
安徽淮南淮化集团近年来引进的TEXACO炉水煤浆加压气化系统,受炉型的影响,需要液态排渣,但淮南煤的灰熔融温度比较高,无法在德士古气化工艺中直接使用。煤灰成分及矿物组成是影响灰熔融温度的一个很重要因素,本文通过红外光谱分析,初步研究了煤灰在熔融过程中各矿物质之间发生的复杂的共熔变化。研究发现,在灰样熔融过程中,SiO2、Al2O3单矿物质含量急剧减少,它们与CaO形成一种新的CaO-SiO2-Al2O3共熔体系。 相似文献
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固定床液态熔渣气化炉采用固定床加压气化、液态排渣技术,液态熔渣气化炉与其他固定床工艺相比具有气化温度、气化效率、有效气含量均高以及蒸汽使用量少、废水产量低等优点。液态熔渣控制是熔渣气化炉稳定运行的重中之重,研究熔渣气化炉渣池液位控制方法具有重要意义。为保证固定床熔渣气化炉液态熔渣的顺利排出,通过研究原料煤品质、助熔剂配比、汽氧比、烧嘴火焰温度、排渣控制参数设置及操作经验等因素对气化炉排渣的影响,提出液态熔渣排渣控制方法。结果表明:CaO含量控制在35%~40%则可降低液态渣的灰熔融温度,通过调整石灰石配比将液渣黏度控制在1~3 Pa·s,可保证液态渣的流动性;烧嘴火焰温度影响排渣口处液渣的温度,将其控制在1 700~1 750℃时其液渣流动性最佳;汽氧比对渣温同样具有重要影响,汽氧比低会使燃烧反应加剧、气化炉反应温度升高,可通过熔渣颜色判断汽氧比状况,汽氧比控制在0.88~0.92 kg/Nm3最佳;气化炉稳定运行时,下渣时间控制为禁止排渣时间(T1)为120~200 s,允许排渣时间(T2)为100 s,下渣时间(T<... 相似文献
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根据煤气化、煤直接液化、热解分质利用等不同转化工艺对原料煤的煤质要求,开展黑岱沟煤矿和哈尔乌素煤矿煤质特征的研究及其与转化工艺的适配性调研,可最大限度地提高矿山煤炭资源利用率与经济效益。通过对黑岱沟及哈尔乌素露天煤矿的地勘数据整理与煤层样品实测数据研究,结合开采方式和洗选工艺,采集代表性样品对比分析2个露天矿不同台阶煤层样的煤质特征。研究表明:哈尔乌素及黑岱沟露天煤矿的煤质均较好,属低硫、低磷、高灰熔融性、高挥发分和洗选后发热量较高的长焰煤; 2个煤矿煤层煤的灰分较高,可通过洗选方式降低煤中灰分及有害元素含量;其煤灰成分主要以二氧化硅和三氧化二铝为主,煤灰熔融性温度较高,可作为液态排渣气化等用煤;利用周边侏罗纪煤配煤或添加助熔剂,可改善其煤灰黏温曲线。 相似文献