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1981年我厂增添了两台SZP6.5—13型机械风力抛煤水管锅炉,由于烧的是3500大卡/公斤的劣质煤,每台产汽量仅3~4吨/时,炉膛出口处温度只有400~500℃.虽然配有两台φ1300麻石水膜除尘器,由于燃烧不好,烟囱仍然黑烟滚滚,周围居民意见很大;二次风管常常堵塞,抛煤机堵卡严重,布煤不均匀,调节性能很差,司炉工炉床拨火频繁,灰渣含碳量高达20~25%,排渣往往引起熄火;炉门伸进炉膛,造成炉门变形,耐火砖墙发裂,烟灰侵入前墙,产生向内鼓出等等问题。导致每吨纸板耗标煤达0.9~1.1吨. 该炉型的结构特点是:有两个纵向锅筒,炉膛中 相似文献
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我厂是一个年产薄型机制纸6000余吨的小型制浆造纸企业,供热(汽)系统主要靠三台4吨/时快装锅炉。该炉对煤质适应性差,热效率低,出力不足,为搞好降耗节能,1988年我们受大型工业锅炉在鳞片炉排上安装翻煤器的启发,在2号KZL—4—13锅炉链带炉排上设置了翻煤器,降低了煤渣含碳量,提高了锅炉热效率。现介绍如下。一、运行机理链带锅炉本身不具备拨火作用,当煤经煤闸门刮成一定高度进入炉膛后,接受高温火焰及高温烟气的辐射热,从烘干、析出挥发份到逸出的可燃性气体在煤层间隙中着火燃烧,煤层表面随之着火燃烧,而挥发物中的煤焦油等物质使煤层表面粘结,阻碍空气的流通,同时密实的煤层亦会阻碍空气的流通,导致煤燃烧不 相似文献
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针对人造板厂燃煤链条炉煤种适应性差、热效率普遍较低的现状,提出了将人造板生产过程的剩余物--砂光粉喷入炉膛进行悬浮燃烧,与链条炉上煤的层燃共同组成复合燃烧的技术改造方案,该项技术可显著提高链条炉的煤种适应性,改善燃烧状况,提高锅炉热效率;同时,将砂光粉作为燃料使用,不仅可以减少锅炉的燃煤消耗量,而且也可避免砂光粉对环境的污染。 相似文献
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我厂安装的SHL6.st/h刁.6MPa自动锅炉,配备了燃烧自动调节系统和给水自动调节系统。投运后,使蒸汽负荷变化很大的制浆车间取得了节约煤耗,提高热效率,提高蒸汽质量,减轻劳动强度和实现安全生产的目的。1锅炉燃烧自动化的方案简介在锅炉运行中,蒸汽压力和护胜负压是重要的工艺参数,而使燃料和空气维持适当的比例是燃烧过程的最佳操作条件。为此,锅炉燃烧自动化的任务是维持蒸汽压力恒定,保证合适的风煤比,使炉膛负压稳定。我们通过实现“热负荷”调节,“燃烧经济性”调节和“炉膛负压”调节,分别控制给煤量B、进风量F和引… 相似文献
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空气预热器是利用锅炉尾部烟道中的低温烟气加热由鼓风机送来的冷空气 ,它一般布置在省煤器之后 ,由于热空气能使炉膛内的燃料烘干 ,改善炉内的燃烧工况 ,降低不完全燃烧损失。因此 ,采用空气预热器能进一步降低排烟温度 ,提高锅炉效率 ,根据经验数据 ,预热器预热空气温度每增高 10 0℃ ,可节省燃料 5 % ,但是空气预热器在实际应用中存在最大问题是管束堵塞 ,由此引起连锁反映 :引风机抽力不足 ,锅炉正压燃烧 ,蒸汽出力降低等一系列影响正常燃烧现象。下面就我厂实际所碰到问题 ,谈谈空气预热器利与弊及解决途径。我厂于 1986年 9月安装了两… 相似文献
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<正> 天津市大成五金厂在两条热镀锌生产线上,对两台低碳钢丝退火炉进行了节能改造,取得显著效果。经天津钢研所等几个单位测定,热效率达到67.2%,取得节约能源(天然气)50%的效果。目前退火工艺单耗稳定在30米~3/吨,其中一号作业线产量提高了15%。该厂采取的综合性节能措施包括:自动控制炉温、炉膛压力、余气系数,采用铸铁片式 相似文献
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针对仪征化纤热电生产中心动态旋转式粗粉分离器存在的缺点,对原粗粉分离器结构和参数进行了优化改造。对改造前、后的粗粉分离器性能进行了现场试验和分析。结果表明:改造后的动态分离器提高了分离效率和煤粉均匀性,改善了锅炉燃烧状况。 相似文献
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对印染行业锅炉及供热系统产生的蒸汽、冷凝水、高温废气等余热资源进行技术集成改造,研究其工程应用的节能效果及经济性。工业应用结果表明:技术集成改造设计方案是可行的;实施改造后,锅炉热效率提高了12.3%,系统节能率为15.8%,减排率为12.7%;年节约能源成本62.56万元,项目投资回收期最多0.75年;项目性价比较高,适宜在印染行业全面推广。 相似文献
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以城市污水污泥、稻草和烟煤为原料压制成污泥成型燃料,试验研究了污泥成型燃料的燃烧速率与灰熔点。研究结果表明:成型压力和过量空气系数是影响燃烧速率的主要因素,污泥、烟煤、稻草的配比为0.5:0.45:0.05、成型压力为50kN、炉膛温度为800℃~1000℃、过量空气系数为1.3~1.7时,污泥成型燃料的燃烧速率最快;由于混合了灰熔点较高的烟煤,污泥成型燃料的灰熔点与污泥相比有所提高,但相差不大,约在1250℃左右,其灰分在易溶性和难溶性之间,在锅炉中燃烧时需考虑受热面结渣问题。 相似文献
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1引言我厂动力车间3台SHL20-25/400型链条锅炉,自1987年投入生产运行,锅炉出力仅为70%~80%,从未达到额定参数的20t/h,热效率低,能耗高,故障多,煤种适应性差。随着我厂生产规模的不断扩大,锅炉的产汽量,已不能满足生产的需要。为了彻底改变这种状况,经我厂有关技术人员多次考察论证,决定引进国内较先进的低携带率的循环流化床燃烧技术,对这3台链条锅炉进行增容节能技术改造。其技改的最终目的,一是提高锅炉的出力,二是降低锅炉燃料的消耗量。2循环流化床锅炉原理及技术特点2.1原理我厂锅炉技术改造,采用了典型的低携… 相似文献