共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
国内金精矿氰化提金技术现状 总被引:3,自引:0,他引:3
金精矿氰化提金技术是我国黄金工业主要直接产金的手段,它包括简单含金银矿物的精矿二浸二洗工艺,还包括一些富含铜、铅等金属需要添加某种助浸剂的氰化技术,小秦岭一带矿山生产金银铜铅锌与硫多金属精矿,即需要焙烧后酸浸除去硫铜铅再氰化,而湖南湘西金矿所产金锑钨精矿也需焙烧后处理,若含砷金精矿需要经过焙烧、热压及细菌氧化后再氰化提金,并已逐步进行工业化生产。总之,随着社会进步与科研工作不断深入发展,我国金精矿氰化提金工艺技术日臻完善,并将会在今后工业生产中作出更大贡献。 相似文献
2.
3.
新疆某高硫高砷金精矿的预处理氰化浸金试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对新疆某高硫高砷金精矿.加入ZOD助浸剂预处理后氰化浸出,金氰化浸出率由未经ZQD预处理的47.5%增加到89.1 %;加入固化剂CaO-Na2CO3二段焙烧(一段450℃,焙烧1h,二段650℃,焙烧2 h)后,再进行助浸预处理氰化,金氰化浸出率可达95.1%,硫固化率达到80.5%. 相似文献
4.
按焙烧—氰化方案对某含砷高硫金精矿的提金工艺进行了试验研究, 结果表明, 金精矿在模拟工业窑炉操作制度下焙烧氧化, 硫、砷脱除率和综合氧化率分别达95% 、92% 和95%以上, 焙砂经细磨—碱洗后氰化, 金的浸出率超过91% 。 相似文献
5.
提高金精矿氰化浸出指标技术改造生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
针对原生产流程中存在着氰化钠耗量高的问题,采取了浸前加石灰碱处理、优化浸出时间、实行细磨等技术措施,消除了铁离子的影响,降低了氰化钠用量,提高了金氰化浸出率,获得了显著的经济效益。 相似文献
6.
研究了搅拌磨细磨氰化的浸金工艺,考察磨矿细度、液固比、氰化钠用量和助浸剂对金浸出率的影响。与常规氰化浸金工艺相比,细磨氰化法浸金大大缩短了浸出时间,降低氰化钠用量60%,金浸出率提高10%,效果十分显著。 相似文献
7.
镇源金精矿氧化焙烧—氰化浸出工艺研究 总被引:1,自引:1,他引:1
按氧化焙烧-氰化浸出方案对镇源含砷高硫金精矿的提金工艺进行了试验研究,取得了令人满意的结果:金精矿在模拟工业窑制作制度下氧化焙烧,所或焙砂之硫、砷脱除率及综合氧化率分别达95%、92%和95%以上,焙砂经细磨-碱洗后氰化,金浸出率超过91%。 相似文献
9.
搅拌磨机械化学氰化浸金新工艺的研究 总被引:5,自引:3,他引:5
研究了搅拌磨机械化学氰化的浸金工艺,考察了磨矿细度、液固比、氰化钠用量和助浸剂对金浸出率的影响。结果表明,与常规氰化浸金工艺相比,机械化学氰化浸金大大缩短浸出时间,降低氰化钠用量60%,金浸出率提高10%,效果十分显著。 相似文献
10.
含碲金精矿是一种典型的难浸精矿。本文通过多种方案的对比试验,表明金碲精矿先经硝化预处理,然后进行常规氰化浸出,金的浸出率可达95%以上,氰浸渣经硫化钠浸出,可回收60%以上的金属碲。 相似文献
11.
12.
采用边磨边浸氰化工艺对山东某矿山的金精矿进行了试验研究。结果表明,在pH≈11(NaOH用量10kg/t),浸出液氰化钠质量分数为0.3%条件下,对金精矿进行边磨边浸4h(矿样细度-325目90%),可有效地提高金的氰化浸出率。与常规氰化法相比,金的氰化浸出率提高4.8%,达到97.8%。 相似文献
13.
14.
15.
16.
某难处理金精矿的酸性热压氧化预处理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用酸性热压氧化工艺对某难处理金精矿进行预处理,其金回收率可由常规浸出的35.6%提高到94.3%.针对温度、滞留时间、矿浆浓度、氧分压、物料粒度等因素对金氰化浸出率的影响进行了研究,并讨论了黄钾铁矾的生成对银回收率的影响. 相似文献
17.
18.
19.
20.
文中使用100g/L的硫脲络合某金精矿氰化浸出液中的银,消除其对金测定的干扰.分析测定结果准确可靠,使尾渣和浸出液分别计算金的回收率基本一致。 相似文献