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济钢4#大板坯连铸机过程计算机控制系统 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍济南钢铁集团公司4#大板坯连铸机过程计算机控制系统的组成,特点,实时控制与管理,数据通信等功能,数据库系统及应用软件系统的设计,系统运行情况及效果。 相似文献
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济钢4^#板坯连铸机基础自动化系统采用MODICON984PLC为主控设备,可实现多台PLC、多个I/O站的分散布置,进行网络通讯和数据交换,对在线电气设备及工艺过程者操作、控制、管理,实现连铸机设备的自动程序控制。 相似文献
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利用故障树分析法分析了板坯连铸机传动系统的可靠性,结果表明,以主传动装置ZS-1450减速机的整体概率重要度最高。通过对ZS-1450减速机的改进,解决了整个系统故障频繁的问题。 相似文献
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针对4#连铸机快速更换台振动发生装置原设计存在的不足,将偏心轴轴头直径由75mm加大为110mm,轴头根部过渡圆角半径由1.6mm改为6mm,经强度校核分析,偏心轴的安全系数增加为原来的3.15倍;同时改造中心减速机的安装位置,消除万向联轴器的轴线夹角;采用双螺母和外侧螺母焊固的螺栓紧固方法.改造后,消除了快速更换台的各种故障,使用寿命由800炉提高到1000炉. 相似文献
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内“O”形补偿式密封装置是一项新技术,其中的内容“O”形补偿密封圈曾获国家专利。结合实例,介绍了该项技术在液压缸上的应用及所取得的效果。 相似文献
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通过对济钢5#板坯连铸机性能的研究,结合以往传统中间包快速更换的生产实践,进行技术创新,细化中间包烘烤操作,优化中间包快速更换流程,同时调整拉速方案,实现了中间包低位快速更换,提高了连铸机的作业率和产量,有效地降低了生产成本。 相似文献
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为了减少大板坯连铸机漏钢、提高铸机的作业率,济钢第三炼钢厂连铸车间通过采用结晶器专家系统、提高钢水质量、提高设备精度、改进操作工艺等措施,使漏钢率大大降低。 相似文献
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为提高济钢炼钢厂45t转炉区域板坯连铸机快台设备的使用寿命,对板坯连铸机快台进行优化改造。通过改造快速更换台本体传动系统、中台及支导段设备,在装配过程提高精度,使快台的寿命有了大幅度的提高,稳定了生产,降低了设备的维护及运行成本。 相似文献
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为了解决连铸坯与中厚板材生产不匹配的问题,济钢新建了板坯连铸机。该连铸机为短流程布置,采取大规格、大断面生产,应用了动态软压下、连铸自动化等多项先进技术。生产实践证明,铸坯的内部质量良好,板坯质量明显改善,生产率大幅提高。 相似文献
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分析了莱钢板坯连铸机多种故障的原因,通过技术改进,有效地解决了制约连铸机生产的瓶颈问题,降低了维护成本并产生了较好的经济效益。 相似文献
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叙述了板坯连铸工艺实现自动化控制的系统配置、主要功能,说明了罗克韦尔ControlLogix5000系统的结构特点和使用情况。 相似文献
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针对故障频发的拉矫机缺陷,提出了改进措施并付诸实施,提高了拉矫机作业率,减少了故障,降低了维护费用,延长了设备寿命。 相似文献