共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
纺纱厂空调节能的几项措施 总被引:2,自引:2,他引:0
纺纱厂空调室的任务是要提供和保持符合工艺要求的空气,使车间内空气的温度、相对湿度、含尘浓度等满足生产要求、工人舒适性和卫生指标.纺织空调的能耗占纺织厂能耗较大,其节能空间较大.以某4万锭纺纱厂为例,其中设8个空调室,清棉、梳棉和并粗车间各两套,细纱车间配4套,兼顾白络车间送风.细纱车间采用上送下排送排风方式,配四个地吸室,两个车尾地吸,两个车肚地吸,总吸排风小于送风形成基本平衡,其他车间采用上送侧排. 相似文献
2.
细纱机车肚均匀排风的改进措施 总被引:1,自引:0,他引:1
在细纱车间设置与空调送风相配套的车肚排风系统,一般都是在每列细纱机车肚地下与机台中心线相垂直的方向,设置两条地排支风道,在各条地排支风道经过的每台细纱机车肚部位设置一个地面吸风口. 相似文献
3.
4.
5.
6.
7.
8.
你刊1978年第6期登载的《细纱下排风和马达散热的研究》一文,经粗略阅读,我认为该文主要有以下错误:1.把空调送风吸收(亦谓同化)的车间余热量,误认为可节省的冷量。如该文表5所列,下排风系统能排除的车间余热量为187,600大卡/时。这热量正是我们通常所讲的夏季空调冷负荷。怎么能把这部分冷负荷说成是因为采用了车肚排风而 相似文献
9.
细纱机运转时,机器耗用之电能转换为热能,每台每小时约发出一万大卡之热量.同时滚筒以1500转/分左右之高速回转,产生强大的气流层.导致细纱车间出现高温和气流紊乱.特别是随着细纱单产和车速的日益提高,此矛盾更趋突出. 在细纱机车肚下设置下排风和马达放于沟道单独抽风,既能排除车间余热和节约空调冷源,又能合理分布气流和利于除尘. 相似文献
10.
11.
12.
一、细纱车间空调现状及存在问题: 我厂是五十年代建成的老厂,细纱车间有纱锭53000枚,建厂时配有空调四套(50B-11№16型轴流通风机)和车间直接喷雾。后来取消直接喷雾,又增设一套空调(50B-11№20轴流通风机)改造平面图见图一。由于生产不断发展,目前存在以下几个问题1.回风系统过滤条件差四台纺十支纱的细纱机地下排风,没有过 相似文献
13.
细纱车间电机密集 ,一个三万锭规模的细纱车间就有 74台左右电机 ,每台电机 1 5kW ,则装机总功率为 1 1 1 0kW ,细纱电机总发热量为3 2 3 7472kJ/h。在夏季电机表面的温度高达81℃ ,使车间温度上升到 40℃以上 ,则无法生产(工艺要求和人体要求 ) ,从而采用空调降温。如果空调室采用深井水降温 ,每年 5月中旬至 9月中旬 4个月间总需地下水约为 940 0 0 0m3,共需用电 3 0 0 0 0 0kW·h ,而且车间温度还在 3 6℃ 3 7℃之间。如果采用人工制冷 ,不但需要投入大量的基建设备费用 ,尚需大量能耗。以氨制冷每年要耗电 1 2 0 0 0 0 0kW… 相似文献
14.
15.
细纱车间的合理排风,对组织车间气流,减少飞花和控制室内温湿度十分重要。本文就楼房平顶厂房的特点,实行机械式侧下(回)排风系统进行探讨。并根据实践提出了设计依据,总结了技术效果和看法。特别是将排风和回风统一为一个系统,而不采用原集中回风型式;并根据不同室外气候,合理掌握回风和排风量,常年使用侧排风等问题,进行了初步尝试。 相似文献
16.
17.
18.
19.
20.
我厂1979年新扩建投产的单纺车间,有A513型细纱机25台,约一万纱锭。细纱工序采用上送风、下排风的空调送、排风系统。五年多来,下排风的应用取得了比较满意的效果。在实践中我们有以下体会。 相似文献