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1.
我厂1台带有5级旋风预热器的3AZ-SY型回转窑,规格为Φ25m×42m,1995年4月投产,设计产量125t/h,窑口筒体采用风冷。因护板与护板间隙较大,一般为50~100mm,高温气体从护板缝隙窜到筒体内,烧坏筒体,浇注料脱落。从1995年4月中旬到1998年8月,5次更换窑口筒体,频繁打浇注料,严重影响生产。该窑窑口部分结构见图1。图1改进前窑口部分结构该窑窑头冷却带短,窑头温度过高,很容易使窑口筒体变形,形成喇叭形。我厂使用的三通道喷煤管,有效长度只有3m,减去伸到窑头罩的距离17m,实际操作长度为13m…  相似文献   

2.
杨远志 《水泥》2002,(5):48-49
我厂Φ4m/3.5m/4m×145m湿法窑的窑口内衬采用普通磷酸盐耐火砖和浇注料浇注,在生产运行中,由于耐火砖移位和炸裂掉砖及浇注料的磨损脱落,不能有效地保护窑口,时常停窑维修,影响回转窑的正常运行。1窑口耐火材料的使用情况1.1普通磷酸盐砖的砌筑和使用情况我厂普通磷酸盐砖的砌筑形式见图1。图1窑口及耐火砖砌筑形式由于窑口耐火砖设计的缺陷,在回转窑热态运行中,窑口A型砖易炸裂、脱落、移位、抽签,造成整个窑口内衬松动、垮落,使窑口护板烧坏、变形,见图2。又由于筒体窑口护板变形,耐火砖很难按技术标准要求…  相似文献   

3.
我公司回转窑Φ3.95m×56m窑外分解窑,窑口护板的材质为ZG4Cr25Ni20Si2,原结构型式见图1a。在使用过程中,发现其端面即序号1处,因无浇注料,长时间受到夹有熟料粉末或颗粒的二次风和炽热熟料的冲刷,易出现裂纹,最后发展到端面脱落,窑口护板仅剩下与筒体联接部分。端面脱落以后,不仅堵塞蓖冷机出料口,导致停窑处理,而巨使窑口变形,影响窑头密封。我公司于1999年7月将窑口护板改成图1b所示结构,在端面上打上浇注料,对其起到了保护作用。当浇注料脱落以后,重新打上即可。改造后,护板的效果至今很好,从未更换过一块窑口护板。  相似文献   

4.
0前言 我公司Φ4×56m的6#回转窑自2001年运行以来,正常生产中难免有浇注料脱落现象,导致窑口护板严重烧蚀引起窑口段节和冷风套有不同程度的变形,构成事故隐患,表现为:窑口段节有变形扩大趋势,影响到了镶砖的质量,窑体的径向跳动较大;冷风套的烧蚀大大降低窑口的密封效果,风沙较大且密封摩擦片磨损较快.为解决存在的问题,我们对窑口筒体进行了Φ4×1910mm的更换,工作过程如下:  相似文献   

5.
某公司Φ3.2×52m回转窑,曾发生多次窑口护板脱落而烧损窑口筒体等现象,经分析主要是窑头热负荷过高引起的。通过对窑筒体及窑口护板固定方式等结构改进,现安装使用半年多,未发生窑口护板脱落等现象,已取得显著效果。  相似文献   

6.
1995年,我厂将3号Φ4m×60m窑由40t/h的SP窑改造为NSP窑,目前产量可达65t/h,窑口护板结构也从甲、乙型护板改为单块的护板.改造后护板使用效果不理想,每半年更换1次.因窑口护板寿命短对窑口筒体保护不好,2000年大修就更换了窑口直段节筒体,到2002年大修又更换了一次,两次更换筒体段节对筒体损伤较大,维修费用较高.2004年我们利用筒体更换、轮带垫板改造、窑体提速改造的机会对窑口护板结构进行了改造,实践证明,改造效果较好.  相似文献   

7.
新型干法窑的窑口保护装置一般在窑内采用耐火材料保护,外部配有窑口护板及冷却装置,我厂因窑口护板较重,加之冷却效果不好,窑口筒体极易变成喇叭状,这样窑口砖经常有抽出,脱落的现象,使用周期极短,严重影响了系统的长期安全运转,为了解决这个问题,我们曾选用高铝质高强耐火浇注料,钢纤维耐磨浇米料分别在窑口上使用,实践证明,最长使用时间也只有32d,而且需要养护,造成停窑时间较长,没有达到提高其使用寿命的目的。  相似文献   

8.
李小明 《水泥》2007,(9):66-67
1995年,我厂将3号Ф4m×60m窑由40t/h的SP窑改造为NSP窑,目前产量可达65t/h,窑口护板结构也从甲、乙型护板改为单块的护板。改造后护板使用效果不理想,每半年更换1次。因窑口护板寿命短对窑口简体保护不好,2000年大修就更换了窑口直段节筒体,到2002年大修又更换了一次,两次更换筒体段节对简体损伤较大,维修费用较高。  相似文献   

9.
徐伟干 《水泥》2009,(1):58-59
我公司Φ4.8m×72m回转窑自2003年投产以来,窑口浇注料损坏频繁,除属高温熟料正常冲刷磨损外,其余均为整块脱落(篦冷机第三段可发现),使用周期最多只有2-3个月。且由于浇注料的脱落,引发窑口护板脱落及窑口筒体严重变形,造成多次停窑处理。因此,我们于2006年9月对窑口护板进行了技术改进,同时选用性能更适宜的浇注料。  相似文献   

10.
当今新型干法水泥生产技术迅猛发展,窑内砖耗相对较高的烧成带和过渡带耐火砖使用寿命得到了显著提高,国内新近投产的先进企业,该区域窑砖使用周期一般都在10~12个月,回转窑总体砖耗降低到0.6kg/t熟料左右。相比而言,回转窑前窑口浇注料使用情况仍旧不太理想,全年总要抢修或者检修两到三次,甚至需要整体更换窑口简体段节和护板。窑口浇注料寿命与窑砖使用周期始终不能同步,极大地限制了窑综合运转率的进一步提高,无形中也增加了单位熟料消耗的耐火材料成本及其相关经济技术指标。  相似文献   

11.
韩涛 《水泥技术》2010,(1):103-103
1前言 我公司6号Ф4m×56m回转窑自2001年运行以来,由于浇注料的脱落,导致窑口护板严重烧蚀,引起窑口段节和冷风套不同程度变形,对回转窑的正常运转造成隐患。存在的主要问题是:(1)窑口段节变形有扩大化趋势,影响到了镶砖的质量,窑体的径向跳动较大。(2)冷风套的烧蚀大大降低窑口的密封效果,  相似文献   

12.
邓炯 《水泥》2010,(6):62-63
<正>我公司Φ2.6m×40m回转窑于2005年3月投产,从2007年下半年开始,经常发生窑口护板脱落停窑事故,给生产带来了极为不利的影响。为此,我们对窑口护板结构及护板和窑口的连接方式进行了改进,并  相似文献   

13.
牛步凡 《水泥》2009,(8):44-44
我公司Ф3m×48m回转窑2002年底投产,2003年10月27日窑口护板出现松动脱落,且周期逐渐缩短,并且窑口氧化剥离严重,甚至连窑上固定护板的内支撑法兰也成段与窑筒体分离脱落。修复工作因受脱落部位氧化严重和修理空间狭小的双重影响,很难保证质量。至2007年3月提产技改前,一直是回转窑频发故障之一。  相似文献   

14.
前言 我公司Φ4&#215;56m的6#回转窑自2001年运行以来,正常生产中难免有浇注料脱落现象,导致窑口护板严重烧蚀引起窑口段节和冷风套有不同程度的变形,构成事故隐患,表现为:窑口段节有变形扩大趋势,影响到了镶砖的质量,窑体的径向跳动较大;冷风套的烧蚀大大降低窑口的密封效果,风沙较大且密封摩擦片磨损较快。  相似文献   

15.
1 引言 我公司φ4m×60m回转窑由于几次浇筑料掉落,造成窑口护板严重烧蚀,使窑口和风冷套端面受损变形严重.结果是:(1)窑口变形逐步扩展影响到镶砖区,从而影响镶砖质量,使窑的运行周期大大缩短,同时使窑筒体变形扩大化;(2)筒体及风冷套烧蚀变形,使窑的密封效果降低,窑筒体径向跳动量加大,加剧了风冷套和石墨密封块的磨损.为此我们将简体下料口更换了1.42m.  相似文献   

16.
1存在的问题 我公司6号窑Ф4m×56m回转窑自2001年运行以来,正常生产中难免有浇注料脱落现象,导致窑口护板严重烧蚀,引起窑口段节和冷风套有不同程度的烧蚀变形,对回转窑的正常运转存在隐患。存在的主要问题是:窑口段节有变形扩大化趋势,影响到了镶砖的质量,窑体的径向跳动较大;冷风套的烧蚀大大降低窑口的密封效果,风沙较大且密封摩擦片磨损较快。  相似文献   

17.
新型干法窑的窑口保护装置一般在窑内采用耐火材料 保护,外部配有窑口护板及冷却装置。我厂因窑口护板较 重,加之冷却效果不好,窑口筒体极易变成喇叭状。这样窑 口砖经常有抽出、脱落的现象,使用周期极短,严重影响了 系统的长期安全运转。为了解决这个问题,我们曾选用高 铝质高强耐火浇注料、钢纤维耐磨浇注料分别在窑口上使 用,实践证明,最长使用时间也只有 32 d,而且需要养护,造 成停窑时间较长,没有达到提高其使用寿命的目的。  针对实际情况,经有关技术人员分析、研究,结合兄弟 单位的经验自行设计改造了窑口保护装置,效果很好。 1 窑口保护装置的改造 1.1 外加冷却套筒   在窑口筒体外加一段冷却套筒,在窑口加一圆环与筒 体焊接成一整体,便于冷却风直接吹入冷却套筒内冷却窑  相似文献   

18.
减少窑口不定形耐火材料使用量降低生产成本   总被引:1,自引:1,他引:0  
梁平 《水泥》1997,(6):44-44
我公司现有4台Φ3.5mX145m湿法长窑,前几年窑口材料一直使用异型磷酸盐耐磨砖,使用寿命很短,一般使用周期为30~60d,有时只有十多天,经常出现窑口砖抽签、掉砖,频繁停窑等现象,也经常烧坏窑口护板及窑口筒体,严重影响回转窑的正常生产。1995年5月12日在4号窑窑口试用钢  相似文献   

19.
于加滨  杨书慧 《水泥》2003,(11):49-49
我公司2000t/d回转窑窑口铁砖经常出现断裂,平均每半年更换1次,更换1套窑口铁砖约需12万元。改前窑口铁砖的结构及损坏示意见图1。图1窑口铁砖的结构及损坏示意窑口铁砖共16块,每块重300kg,在自重和窑口耐火浇注料重量的共同作用下,又加上圆周运动铁砖受交变应力,铁砖在立板两侧根部薄弱位置开裂,并向中部扩展直至断裂。对此,我们进行了分析,决定从结构上加以改进以提高窑口铁砖的使用寿命。改后的窑口铁砖加了2道筋板(与铁砖整体铸造),并缩小了铁砖的结构尺寸,减轻了单块铁砖的重量,每块降为200kg,由原来的16块增为24块。减轻了窑口铁砖自…  相似文献   

20.
宗学德 《水泥》2007,(8):52-53
我公司于2001年4月安装一条Φ2.7m×42m回转窑生产线,主要生产G级、H级油井水泥。该窑在生产中出现的问题主要有:窑口筒体内、外护板固定螺栓易松动、断裂,导致护板松动、脱落;窑口护板扒钉焊接不牢靠,浇注料易松动脱落;三通道燃烧器喷煤头管壁易被煤粉冲刷磨穿,导致煤气混合。为此,我公司进行了改进。  相似文献   

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