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江苏省新亚化工集团公司年产7万t合成氨,根据当前市场情况优化产品结构,少生产碳铵,多生产液氨。公司于2001年初提出要建脱碳装置,变压吸附脱碳装置于2001年10月建成投产,整套装置由四川天一科技股份有限公司设计,装置处理能力6000m^3/h(标志)。 相似文献
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变压吸附脱碳技术运行总结 总被引:3,自引:0,他引:3
本公司是1979年建成的一家年产3000吨合成氨的小氮肥厂,而今已发展成为国内最大的有机胺生产基地。公司原有5000t/a,为配套合成氨后续产品深加工的需要。经深入对比调研后,于1998年新上一套处理能力为10000m3/h的变压吸附脱碳装置,替代原有的碳酸丙烯酯脱碳装置。新装置采用西南化工研究设计院的变压吸附技术,经2年多的运行,取得了较为满意的效果。 相似文献
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通过对变压吸附脱碳装置运行数据分析,发现变压吸附脱碳装置对甲烷、硫化氢、一氧化碳有较高的脱除率,提出了该装置可以考虑优先使用于低压氨合成,对中小合成氨生产节能降耗有借鉴意义。 相似文献
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变压吸附脱碳是一种新的方法,该法具有工艺先进,操作方便,能耗低,无三废污染等优点。本文对变压吸附脱碳作了简单阐述,并对实际应用情况作了介绍。 相似文献
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该厂引进两套(7000m3/h与10000m3/h)PSA法脱碳装置与原有的碳化系统并联,投运3年多,显示出PSA法脱碳工艺合理,运行稳定,自动化程度高,操作、维修方便,不污染,嗓音低,能耗低(吨氨耗电250kWh,耗水6.6m3)。 相似文献
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1俄联系统改造前状况我公司脱碳系统改造前为“二段吸收、二段再生”热钾碱流程。两个碱洗塔均为填料塔,一次碱洗塔规格为十3000X2805O,二次碱洗塔规格为证200X35300,CO。再生塔为筛板塔,规格为十3200X42O00,再生塔蒸汽煮沸器低压蒸汽添加量17~19t从(五机气量),蒸汽消耗量大。1998年净化车间吨氨耗蒸汽达到了3.6t。随着生产负荷的增加,溶液再生能力显得不足。诸多问题制约了高负荷生产,脱碳系统成为扩产到120hi/a的“瓶颈”。2改造方案及新增设备改造采用南化研究院变压双塔再生工艺,充分挖掘现有设备和公用工程设施的潜力… 相似文献
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河南省新乡市燃料化肥总厂原四塔吸附脱碳系统的处理气量为5000m^3/h(标态),加上原碳化系统的两氨盈余后,日产液氨可达46t左右。随着市场经济的不断变化,液氨价格不断上升且供不应求,而碳铵却销路不畅。面对这种情况以及系统中尚存在的一些不足之处,于2003年7月,投资300万元对脱碳系统进行了扩建和改造。2003年8月底改造完毕,现已投入运行,经济效益显著,特总结如下。 相似文献
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0前言 四川成都玉龙化工有限公司原有1套湿法(MDEA)脱碳装置,与年产60kt尿素装置配套。通过近几年节能技改扩建,尿素装置生产能力已达180kt/a,原湿法脱碳装置已不能满足生产需要。经考察和分析,公司决定新建1套处理低变气35000m^2/h(标态)的变压吸附(PSA)装置。 相似文献