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减速机高速齿轮轴断裂失效分析 总被引:7,自引:1,他引:7
某输入功率为710 kW的减速机使用中直径达120 mm的高速轴发生早期断裂.通过对该断裂轴进行材料成分检测、宏微观断口分析、显微组织检验、显微硬度及常规力学性能检测和分析后表明,齿轮轴材料成分、夹杂物级别符合相关技术要求;其断裂方式为多源疲劳脆性断裂,其主裂纹源萌生于高速轴键槽的受力侧,表面硬度低(仅为35-38 HRC,没有达到技术图纸所要求的59-62 HRC),屈服强度低、无有效的表面强化硬化层是导致齿轮轴发生早期疲劳破坏的主要原因. 相似文献
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减速机齿轮轴断裂分析 总被引:1,自引:0,他引:1
某型减速机齿轮轴的伞齿在使用的早期发生断裂。采用宏观、微观检验和化学成分检测等方法对失效的齿轮轴进行了分析。结果表明,伞齿断裂为接触疲劳断裂,主要是由于伞齿表层硬度偏低和工作环境存在腐蚀性介质所致。 相似文献
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起重机主起升减速机在工作时由于高速齿轮轴突然断裂,致使起重机主钩发生溜钩事故。通过对高速齿轮轴材质、力学性能、断口微观电镜以及制造、安装精度检查、分析,发现齿轮轴力学性能检验不合格,热处理未达到锻件调制处理技术要求,金相组织从表面至心部均以极少量回火索氏体+大量针状铁素体(呈魏氏组织形态分布)和珠光体存在,降低了齿轮轴的抗疲劳强度和抗冲击能力。轴肩位置的应力集中,成为齿轮轴受扭转作用时的薄弱位置。同时安装同轴度误差超标,使齿轮轴工作时承受较大的旋转弯曲应力。本文提出齿轮轴采用840℃淬油,再480°回火处理,硬度可达HRC35~45,获得良好的综合机械性能,对轴身、轴肩等关键位置进行优化,提高加工和安装精度,减少应力集中,减少齿轮轴在工作中承受的旋转弯矩载荷,能有效解决齿轮轴的断裂问题。 相似文献
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对35CrMnSiA钢齿轮轴经调质处理和感应淬火后疲劳循环试验出现断裂失效的原因进行了分析。研究结果表明:出现断裂主要是由于锻造温度过高、时间过长,在晶界处发生了选择性氧化而导致晶界脆化造成的。 相似文献
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齿轮轴失效分析 总被引:3,自引:0,他引:3
一齿轮轴使用约 8个月后部分齿面出现严重剥落、“网状裂纹”和塑性变形压痕 (见图 1)。该齿轮轴所用的材料为2 0CrMnMo钢 ,齿顶圆直径为175mm ,齿轮轴长 40 0mm ,模数为 9,共 16个齿 (图 1)。生产工序为 :锻造→ 92 0℃正火→机加工→ 92 0℃渗碳→机加工 (切碳 )→ 86 0℃油淬 (盐浴炉加热 )→ 170℃回火→机加工 ,经检查 ,热处理各工序操作均正常。1 检验结果及分析1 1 宏观检查 对失效的齿轴进行宏观检查 ,发现以下特点图 1 失效齿轮轴宏观形貌Fig 1 Macrographofthefailuregearsha… 相似文献
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对某搅拌机配套使用的减速机齿轮轴损坏原因进行了分析,结果表明,齿轮轴的显微组织、渗层深度和硬度均符合要求,减速机齿轮轴破坏属于纯机械过载损坏.通过机械强度校核计算,判定减速机齿轮轴纯机械过载损坏的主要原因是机械强度不能满足要求,因此,建议对减速机重新选型,使其机械强度满足搅拌机工况要求. 相似文献
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我厂生产的QJB-1型浇焦泵,在使用中服役三个多月就发现了齿轮轴断齿问题。为此,我厂从现场取回实物,分析了断齿的原因。1齿轮轴的技术要求及齿轮主要设计参数1·1技术要求材料为42CrMo钢,调质硬度245~285HB,齿面高频淬火硬度为48~53HRC,硬化层深1.5~2.0mm,该齿轮轴图纸规定齿表面高频淬火,但我厂无高频淬火设备,故暂用火焰表面淬火代替。1·2齿轮主要设计参数mn=3,aon=20°,分度圆螺旋角βf=8°29’55”,Z=27,公法线长L=32.29,跨齿数=4。2试验分析内容及结果2·1失效出况齿轮轴断齿的为左旋齿。左旋齿共27个齿,听… 相似文献
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本文对20CrMnTi钢制微型汽车后桥螺旋齿轮轴的早期断裂进行了检验和分析,认为材料中的Si,Al,S,P等元素的含量远远超出GB的规定及存在较多的非金属夹杂物是造成齿轮轴早期断裂失效的主要原因。 相似文献