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不同脱硅剂对铁水脱硅效果的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
总结了实验室条件下铁水脱硅实验结果。宝钢现用烧结矿粉、集尘粉具有较好脱硅效果。富矿粉、铁鳞有效氧含量高,但碱度低,脱硅能力难于发挥。脱硅渣具有较低的熔点及粘度有助于氧化能力的充分发挥。随脱硅剂加入量的增加,脱硅量增加,脱硅过程平均脱碳量约为0.2%。 相似文献
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铁水脱硅过程泡沫渣的基本特征 总被引:1,自引:0,他引:1
采用X光透视装置,直接观察了铁水脱硅过程泡沫渣现象,结果表明:当脱硅剂投入铁水,泡沫渣随即升腾,以烧结矿为脱硅剂时,泡沫渣从激烈、平缓、再升高,最后塌落,以富矿粉、铁鳞为脱硅剂,泡沫渣起始激烈、逐渐衰减。泡沫渣的孔隙度高,后期脱渣中有铁珠悬浮。 相似文献
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石煤脱硅渣中钒浸出动力学 总被引:2,自引:2,他引:0
以石煤熔融水淬后碱浸脱硅渣为原料,采用液固多相反应的缩芯模型研究了石煤脱硅渣中钒的浸出动力学,考察了浸出温度、初始硫酸浓度对钒浸出率的影响。结果表明,脱硅渣的浸出分为两个阶段:反应刚开始时的快速浸出阶段和2min之后的缓慢浸出阶段,这两个阶段均受固膜扩散控制,反应活化能为13.88kJ/mol。 相似文献
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用X-光透视装置,观察分析了脱硅工艺参数对泡渣的影响,结果表明,铁水温度过高,过低都会助长泡沫渣,均匀加入适量脱硅剂对缓解泡沫渣是有益的。提高脱硅渣碱度有利于降低泡沫渣,也有利于脱硅。 相似文献
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中国铝业中州分公司为了提高烧结法氧化铝的产量和质量,采用深度脱硅工艺提高精制铝酸钠溶液的硅量指数。受现场条件限制,合成液的配制质量和深度脱硅所要求的反应条件不能保证,造成深度脱硅过程中石灰乳用量过大,Al2O3损失过大,而钙硅渣的饱和系数过低。为了进一步完善深度脱硅工艺,减少Al2O3的损失及石灰乳用量,提出了通过改造原钙硅渣深度脱硅流程,进一步提高钙硅渣的饱和系数,确保深度脱硅效果(即保证精液A/S在600-900范围内),并从理论上进行了简要分析。 相似文献
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介绍了几种烧结法生产Al2O3脱硅工艺,重点分析了添加硅渣晶种脱硅和添加石灰乳脱硅的工艺流程、特点、经济效益。针对脱硅的改进工艺特点,如钠硅渣不分离的脱硅工艺、钠硅渣分离的脱硅工艺、三次脱硅工艺、管道化脱硅工艺,分析了各工艺的适应性、产品质量和经济效益。 相似文献
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为防止铁水预处理脱硅过程中脱铌,通过中频感应电炉底吹氧气冶炼含铌铁水,研究了铁水预处理吹氧过程中不加渣和加入造渣剂吹炼过程中脱硅保铌的行为及铁水中各元素含量的变化规律。试验结果表明:在铁水温度1623K加入碱度为4的CaO-SiO2-CaF2的造渣剂、供氧强度为0. 5m3/(t·min)时吹氧冶炼,铁水中的硅含量降低到0. 012%(质量分数,下同)时,铌才开始氧化,脱硫率为83%,磷含量不变;在相同的温度和供氧强度,不加造渣剂吹炼时,铁水中的硅降低至0. 16%时,铌开始氧化,硫和磷含量不变;有渣吹炼脱硅保铌终点硅含量是无渣吹炼脱硅保铌终点硅含量的10%,显著脱硫。 相似文献
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铁水预处理与纯净钢冶炼(一) 总被引:4,自引:0,他引:4
铁水预处理特别是铁水三脱处理技术自获得工业化应用以来,已成为纯净钢冶炼必不可少的最经济工序。综述了国内外铁水深度预处理以及转炉生产纯净钢冶炼工艺的发展现状和部分工业规模生产的操作结果,论述了铁水预处理对纯净钢生产的意义,分析了冶炼纯净钢的铁水深度预处理技术。认为在目前我国调整钢铁产业结构、开发品种、提高质量的关键时期,大力发展和推广铁水深度预处理技术,辅以钢水炉外精炼,必将为钢铁企业扩大纯净钢种冶炼、改善质量、降低成本、提高产品竞争力和附加值发挥巨大作用,带来显著经济效益。 相似文献
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Takamitsu Nakasuga Sei Kimura Tsuyoshi Mimura Rikizo Tadai Kenji Ito Reiji Ono 《国际钢铁研究》2009,80(8):530-534
An efficient continuous desiliconization process equipped with a mechanical stirrer in a hot metal runner was newly developed. The facility was installed during the revamping of No.3 blast furnace at Kobe Works, and the commercial operation started up successfully in January 2008. Before the installation of the commercial facility, the reaction behaviour was investigated under various experimental conditions for the application of a mechanical stirring method to continuous desiliconization treatment in the hot metal runner. Hot metal experiments at laboratory scale showed that the stirring intensity was an important factor for the process performance, and the mechanical stirring method was available for the improvement of reaction efficiency. As a result of plant tests, it was confirmed that a higher oxygen efficiency of desiliconization was achieved by the combination of runner arrangement and mechanical stirrer compared with the conventional injection of the desiliconizing agent. According to the reaction analysis of continuous desiliconization in the hot metal runner using the semi‐batch reaction model, it was estimated that the average slag‐metal residence time in the reaction region is improved due to an increased entrainment of foamed slag into the stirred metal bath in the mechanical stirring method, and therefore, it leads to a high desiliconization efficiency. Based on the experimental results, the equipment specifications and the runner design for this process were determined. 相似文献