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相似文献
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1.
本文以某电厂新建2×150MW发电机组为例,阐述通过空间预留及方案优化,采用汽车吊与一台桥式起重机抬吊的方式完成定子吊装任务,可大幅节约吊装成本。同时,考虑到除氧器布置在除氧间较高位置,无法直接吊装就位,需要使用轨道拖运,故将除氧器拖运轨道与定子拖运轨道综合考虑,能够进一步节省材料。结果表明:通过优化大件吊装施工方案,可以大幅节约施工成本。  相似文献   

2.
介绍了一种新颖的多边扇形片结构的外压装定子铁心定子,其冲片槽口处留斜喇叭口或倒圆角,对提高定子铁心质量和定子嵌线起到良好的作用。  相似文献   

3.
珠海电厂2×660MW级机组发电机定子吊装,通过四组200t液压提升装置,结合专用吊装架、定子拖运轨道、定子吊装导向转盘等设施,成功吊装了发电机定子。用此方法可降低电站建造成本。  相似文献   

4.
大型水轮发电机定子单相接地故障的暂态仿真   总被引:5,自引:4,他引:5  
根据水轮发电机定子和转子的绕组结构,在利用多回路理论计算定子和转子绕组电感参数的基础上,考虑定子绕组对地电容的分布性,建立了新的水轮发电机定子绕组单相接地故障暂态仿真模型,将定子绕组单相接地问题的研究统一在一个模型之中。文中以三峡发电机的一种设计方案为例,分析了定子绕组对地分布电容对模型的影响,讨论了单相接地过程中机端与中性点处零序电压及接地故障电流随故障位置和接地电阻的变化关系。该模型适合发电机定子绕组单相接地故障的全过程仿真,可为单相接地故障继电保护方案的分析与开发提供基础。  相似文献   

5.
大型发电机运行过程中,在定子线圈的不同部位处,主绝缘会受到不同程度的多种应力作用。为了研究定子线圈不同部位处主绝缘的老化状态,本文对一台已运行了16年的大型汽轮发电机的定子线棒进行诊断试验,包括:极化指数测量、不同电压、温度下的介质损耗测量、交流电流测量、局部放电测量及声学测量。试验结果表明,定子端部主绝缘的老化程度比槽部主绝缘要严重。因此,建议在进行大型发电机预防性维修试验时,应注意端部绝缘的检测与维护。  相似文献   

6.
变速恒频双馈风力发电机投切控制策略   总被引:4,自引:0,他引:4  
对几种变速恒频双馈风力发电投切控制策略进行深入的研究。基于电压开环控制的投切控制策略,虽具有较好的稳定性,但空载定子电压的控制精度受到限制;基于电压有效值闭环的投切控制策略,虽能提高定子空载电压的控制精 度,但在定子电压的三相对称性及定子电压幅值的波动方面仍存在欠缺;基于空间电压矢量闭环控制的投切控制策略,若采用特定的调节器设计,不仅能确保电压控制精度,而且可以有效抑制定子电压幅值的波动。针对基于空间电压矢量闭环控制的这一投切方案,在PI调节器控制的基础上提出了自适应谐振调节器与PI调节器并行控制的控制策略,有效抑制了定子电压幅值的波动,使定子电压具有较好的控制响应,进而实现了双馈风力发电机零电流切入电网的目的。仿真与试验验证了理论分析及方案设计的正确性。  相似文献   

7.
基于空间矢量法的感应电机定子线圈故障检测方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于空间矢量法的异步电机定子线圈短路故障检测方法,导出了与线圈短路故障相关的故障特征,定义了表征故障程度的灵敏因子λ。实验结果证实,该方法可准确检测出反映异步电机在定子线圈短路故障时的故障特征,其应用于异步电机定子线圈故障检测,准确可靠,方法切实可行。  相似文献   

8.
介绍了一种新颖的多边扇形片结构的外压装定子铁心定子,其冲片槽口处留斜喇叭口或倒圆角,对提高定子铁心质量和定子嵌线起到良好的作用.  相似文献   

9.
电机定子引线浸漆处理工艺江西电机厂(330002)李志红,袁立之电机定子引线浸漆处理工艺在电机制造过程中,定子引线的焊接、包扎、干燥、浸漆是电机整个绝缘工艺过程的一个很重要的环节,但它仍不象嵌线那样引人注意,有时会出现这样或那样的问题,甚至有的薄弱处...  相似文献   

10.
双馈风力发电机(DFIG)定子匝间短路直接威胁到风电系统的安全运行。基于建模的方法,首先对双馈风力发电机进行正常和定子匝间短路状态下数学模型的推导;接着依据所得状态空间方程在Matlab/Simulink中搭建电机正常及故障模型,仿真对应情况下的定子电流时域波形图;最后对定子电流进行希尔伯特-黄变换(HHT)和傅里叶变换(FFT)分析,发现故障前后定子电流基频幅值变化明显且希尔伯特边际谱中的电流信号能量几乎都集中在基频处,因此诊断效果会更好,为进一步准确分析并提取故障特征量提供了一定的理论指导。  相似文献   

11.
建立了汽轮发电机端部三维电磁场的数学和物理模型,采用二维和三维磁场耦合的方法确定边界条件,对汽轮发电机端部电磁场进行计算。采用能量法对定子端部漏抗的计算公式进行推导,并以QF-150-2型发电机为例,对定子端部漏抗参数进行了计算,分析了端部结构件中的涡流对定子漏抗参数的影响。  相似文献   

12.
用于抑制多相异步电动机定子谐波电流的电抗滤波器   总被引:1,自引:0,他引:1  
电压型逆变器驱动多相异步电动机运行时,虽然降低了转矩脉动和转子谐波损耗,却在定子绕组出现了明显的低次谐波电流.在总结现有的方法基础上,提出一种新型的电抗滤波方法.电抗器采用和多相交流电机定子类似的电磁结构,适当调整绕组的分布,使在多相电机中不产生旋转磁场的谐波电流在滤波电抗器中产生旋转磁场.这些谐波电流在多相异步电动机中仅遇到漏电抗,在滤波电抗器中却遇到高值的耦合电抗,因而有选择地对定子中的显著谐波电流进行滤波.以六相移30°的绕组结构为例,对包括滤波器的多相异步电动机建立了数学模型并进行了仿真分析,仿真结果验证了电抗器的有效性.  相似文献   

13.
非正弦供电十五相感应电机定子漏抗计算   总被引:3,自引:2,他引:3  
为获得非正弦供电十五相感应电机基波和3次谐波等值电路中的定子漏抗参数,提出了基波和3次谐波定子槽漏抗、谐波漏抗和端部漏抗的分析方法并进行了计算。从槽比漏磁导公式出发求出了基波与3次谐波下的定子槽漏抗。考虑了十五相感应电机定子绕组基波电流与3次谐波电流产生磁势之不同特点,由各自谐波比漏磁导求出相应的谐波漏抗。通过引入气隙电流和镜像电流,用数值法计算线圈间端部电感作为求取基波和3次谐波端部漏抗的基础。分析计算表明,定子整距集中绕组的3次谐波槽漏抗为基波槽漏抗的3倍,但对谐波漏抗和端部漏抗无此比例关系成立。在基波电压下对十五相感应电机样机进行了堵转实验,短路电抗实测值与定转子漏抗计算值相互吻合,间接验证了该文所用计算方法的正确性。  相似文献   

14.
汽轮发电机饱和同步电抗的波动   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文以600MW汽轮机电机为例,用有限元法计算了不同瞬时的饱和同步电抗,阐明了受饱和影响时同步电抗的波动情况。  相似文献   

15.
建立了用三维正弦行波磁场有限元法计算汽轮发电机定子端部磁场的数学模型,提出了一种能准确反映定子绕组端部渐开线分布的电流密度的离散表达式,给出了用能量法计算定子端部漏抗的计算公式,并在此基础上以一台600MW汽轮发电机为例分析端部结构件中涡流,定、转子铁心长度等因素对定子端部漏抗的影响,得出了一些有价值的结论.  相似文献   

16.
定子参数计算是应用等值电路进行多相感应电机对称缺相运行性能分析的基础。通过引入关联矩阵反映所缺相数,分别对定子槽漏抗、谐波漏抗、端部漏抗进行计算,得到了十五相感应电机缺一个五相、两个五相绕组对称工况下的定子漏抗。计算结果表明,对于整距集中绕组的十五相感应电机,缺少五相或十相后,每相槽漏抗不变,谐波漏抗增大,而端部漏抗减小,故对称缺相运行工况下的定子漏抗参数与正常工况下并无明确倍数关系。在正常工况及缺十相对称运行工况下对十五相感应电机原理样机进行了堵转试验,试验测得的短路电抗与计算值相互吻合,间接验证了计算结果的正确性。  相似文献   

17.
定子绕组槽漏抗是电机的一个重要电磁参数。在一些大型电机设计中,准确计算电机的槽漏抗是必要的。实测表明,传统的设计公式得到的槽漏抗值偏小。本文通过磁场分析来计算电机的槽漏抗,能计及电机磁路及导体的实际布置,求出两维磁场分布,进而得到合理的漏抗值。 Sereen-Mesh软件被应用于磁场分析中,运用有限元网格自适应技术,使新的槽漏抗计算方法在精度和经济性上都能满足工程实用的需要。  相似文献   

18.
潜油电机端部漏抗的分析与计算   总被引:1,自引:1,他引:0  
为准确计算潜油电机定、转子端部漏抗,基于三维有限元法,在充分考虑定转子隔磁段影响的前提下,提出了潜油电机定转子端部漏抗标么值的计算方法,并与传统异步电动机设计方法相比较。该计算方法物理模型简单,得到的潜油电机工作性能更符合实验数据,有效提高了设计准确度。  相似文献   

19.
为了研究汽轮发电机转子不同槽分度对电机电磁场的影响,以150 WM空冷汽轮发电机为例,建立了汽轮发电机的二维数学模型和物理模型。采用二维有限元方法,计算了转子带有非磁性槽楔和磁性槽楔时不同槽分度下的电磁场及发电机的饱和电抗值,并在此基础上研究了不同槽分度情况下非磁性和磁性材料的3种转子槽楔对发电机定、转子损耗的影响。计算结果表明,转子采用弱磁性槽楔和导磁导电的Fe-Cu合金槽楔后,发电机的饱和同步电抗相对于铝合金槽楔对应的饱和同步电抗减小,同时可以有效减小气隙磁密中的谐波含量,降低表面损耗。计算结果为发电机转子磁性槽楔和槽分度的选择设计提供了理论依据。  相似文献   

20.
This paper describes variations of turbine generator steady-state reactances for load conditions. When the turbine generator is of small size, magnetic saturation of the stator and rotor core is a problem. Therefore, it is important to understand the variations of the reactances for load conditions. The reactances of a 592-MVA turbine generator are calculated with d- and q-axis equations considering magnetic saturation and two-dimensional numerical magnetic field analysis. The results are as follows. (1) The equivalent synchronous reactances considering cross-magnetizing are smaller than the original synchronous reactances for load conditions. (2) Numerical values of the d- and q-axis mutual reactance and the field and q-axis mutual reactance are at their maximum when the d-axis linkage flux is nearly equal to the q-axis linkage flux under constant voltage. (3) The d-axis synchronous reactance drops with increasing reactive power under constant voltage and active power, but the q-axis synchronous reactance increases. (4) The variation of the equivalent d-axis synchronous reactance with increasing reactive power is similar to that of the d-axis synchronous reactance, but the variation of the equivalent q-axis synchronous reactance is different from that of the q-axis synchronous reactance. © 1998 Scripta Technica. Electr Eng Jpn, 123(3): 73–83, 1998  相似文献   

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