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相似文献
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1.
牛心坨油田是牛心坨断裂背斜构造带南部的一个断块,岩性复杂、非均质性严重、分选状况差,随着油田注水开发,水井注水压力高,达不到配注要求,纵向无稳定的隔夹层,注水矛盾日趋突出。坨30-34井组是该油藏中西部的一个注水井组,通过实施调补层压裂,动态调配注、调剖等,提高水驱储量动用程度,深挖剩余油潜力,极大程度上改善水驱效率。  相似文献   

2.
某油田A油层组非主力油层是三次井的调整对象,油层发育差,注采井距大,薄差油层无法得到充分动用。分析了现阶段A油层组非主力油层开采存在的问题,结合二、三次井的低效井治理,补开二次井的A油层组非主力油层,与三次井组成一套井网,共同开发B油层组和A油层组非主力油层,实现平面上缩小注采井距,提高水驱控制程度,效果显著。  相似文献   

3.
牛心坨油田自2002年以来在主体部位实施分层系注水调整,目前进入中高含水期快速递减阶段,可采储量采出程度81.7%,综合含水达到72%。目前下层系及合采区水窜、水淹严重,进入中高含水期。牛心坨油田是低渗裂缝性油藏,生产井为压裂投产,导致油水关系复杂,加上注水井调剖轮数的增加和井组采出程度的提高,残余油分布越加零散,动用难度日趋加大。近几年,在牛心坨油田实施的注水井深部调剖虽然取得了较好的稳油控水效果,但措施效果逐渐变差。  相似文献   

4.
牛心坨油田为高升采油厂的注水开发区块,岩性复杂、非均质性严重、分选状况差,存在纵向水驱储量动用差,单靠油套分注不能完全解决层间平面矛盾,油井含水上升速度加快,注水效果变差等问题。2008年以来开展应用大剂量深部调剖技术,通过调整吸水剖面,提高水驱波及体积,并在此基础上优化药剂的配方和施工工艺,有效调整了注水井吸水剖面,井组产油量明显提高,综合含水大幅度降低,水驱效果明显改善。  相似文献   

5.
牛心坨油田为裂缝-孔隙双重介质低孔低渗边水非均质高凝稠油油藏,已进入中高含水期,含水快速上升产油量大幅递减,稳产难度越来越大。聚合物调驱是油田注水开发中后期稳产有效技术,但在低渗裂缝性高凝稠油油藏研究与应用方面做的工作较少,因此开展牛心坨油田聚合物驱油可行性研究,评价在牛心坨油田进行聚合物驱油可行性并筛选优化调驱方案。通过流动实验研究、界面张力评价研究,确定了适合于牛心坨油田的聚合物分子量、浓度及表面活性剂。  相似文献   

6.
高升油田牛心坨为裂缝—孔隙双重介质低孔低渗边水非均质高凝稠油油藏,已进入中高含水期,含水快速上升产油量大幅递减,稳产难度越来越大.聚合物调驱是油田注水开发中后期稳产有效技术,但在低渗裂缝性高凝稠油油藏研究与应用方面做的工作较少,因此开展牛心坨油田聚合物驱油可行性研究,评价在牛心坨油田进行聚合物驱油可行性并筛选优化调驱方案.通过流动实验研究、界面张力评价研究,确定了适合于牛心坨油田的聚合物分子量、浓度及表面活性剂.  相似文献   

7.
针对牛心坨油层注水开发过程中暴露出的主要问题,在多年来酸化解堵室内实验和现场试验的基础上,研制开发了适合牛心坨油层注水井解堵药剂配方体系,利用该技术解决牛心坨油层注水压力高、储层污染堵塞严重的问题,实现油井的增产目的。  相似文献   

8.
针对牛心坨油田低孔低渗裂缝性高凝稠油油藏,开展了低渗油藏弱凝胶深部调剖技术研究与应用。通过对调剖剂配方体系、注入段塞、施工工艺优化等方面研究和现场试验,形成了一套低渗裂缝性高凝稠油油藏深部调剖技术体系,有效调整了吸水剖面,扩大了水驱波及体积,提高了油井产量,改善了水驱开发效果。  相似文献   

9.
近井地带的各类污染及堵塞一直是困扰稠油油藏中后期开发中的主要问题,它直接影响着油藏采收率及油田开发效果。辽河牛心坨油田经过多年开发,各类钻采工艺措施造成产层污染及各种固相堵塞,严重影响油田正常生产。本文针对牛心坨油田油藏物性差、系统措施污染堵塞程度高等问题,系统阐述了脉冲式冲击波油层处理技术,以及利用本技术处理牛心坨油田T40-30井所取得的效果。具有良好的经济效益和推广应用价值。  相似文献   

10.
油田进入特高含水期开发阶段,针对水驱部分区块多向控制程度低,薄差油层动用状况较差的实际,立足现有井网,根据不同类型储层,结合井网衔接关系,合理优化注采井距,探索多井网协同完善注采关系调整技术,实现完善注采系统、提高控制程度、改善区块开发效果的目的。  相似文献   

11.
针对卫360块沙三下渗透率低,注采井距大,水驱动用程度低的问题,对该块进行油藏精细描述研究。具体提出油田稳油控水对策,制定调整挖潜方案,有效地解决油田开发中存在的主要矛盾,实现油田稳产,提高采出程度。  相似文献   

12.
本文在介绍牛心坨油田工艺转换后的生产现状及存在问题的基础上,提出了针对牛心坨油田工艺转换后存在的生产问题研究的对策,通过现场试验、应用、及效果分析验证了对策在高凝稠油油田后期开发中的适用性、可行性和推广性。在以后开发过程中,对策将逐渐完善对于牛心坨油田的开发将有很大的应用前景。  相似文献   

13.
应用低渗透油田注水开发效果评价方法,对延长油田纸坊区长2油藏注水开发储量动用及水驱控制程度、地层能量保持状况、注水见效特征、含水变化规律等方面进行了分析,按照行业标准进行了综合评价,针对该油层目前注水存在问题,提出下一步工作方向及建议,以改善油田开发效果,提高油田采收率。  相似文献   

14.
濮城油田目前油层面临水淹程度高、剩余油分布零散等问题.由于层间非均质的差异,二三类差层水驱动用程度低,致使油田总体采收率低,只有32.69%.与国内同类油田相比,濮城油田开发水平较低.如何提高注水开发水平成为当前濮城油田面临的一项重点工作.通过三年来的精细注水实践,我厂逐步形成了适合濮城油田开发特点的精细注水开发模式.  相似文献   

15.
在油田注水开发过程中,注水效果成为影响稳产的关键因素。从欠注井原因分析入手,找出影响欠注的各种因素,提出相应的治理措施,改善油层的动用程度,提高水驱油田的采收率。  相似文献   

16.
牛心坨油田目前开采的主要层位是牛心坨油藏及牛心坨潜山油藏。其原油具有明显的三高特点,即凝固点高、粘度高及相对密度高。区块采用的主要生产工艺为闭式热水循环生产和电加热生产。牛心坨油田共有电加热油井38口,通过对测试结果进行整理,目前牛心坨油田38口电加热油井加热功率平均值为60.9kW。电加热油井加热功率在70kW以上的油井共有9口,最大93.2kW,加热功率在50kW以下油井共有6口,最小36.5kW。  相似文献   

17.
大庆油田的开发逐渐进入高含水阶段,厚油层动用程度低,"二三结合"开发模式是有效的提高厚油层动用程度,改善水驱开发效果,提高油田采收率的有效手段。在"二三结合"开发模式注聚阶段中注采比对井间压力、含水饱和度等变化有重要影响。为了探究注采比对开发层位的井间压力及饱和度的影响,利用油藏数值模拟方法,模拟了相同的开发模式不同注采比的生产情况,绘制了不同注采比情况下,不同层位的井间压力及含水饱和度变化情况,为维持地层压力平衡,保持油田稳定生产提供有力的依据。  相似文献   

18.
油田进入高含水期开采后,纵向上层间矛盾突出,导致油层动用程度不均衡。这种不均衡性对油田稳产构成严重威胁。为了解决这种不均衡性的矛盾,充分发挥同一层系中不同渗透率油层的生产潜力,针对厚油层低效无效循环、层间干扰严重的问题,对于层段内含有多个小层、隔层不明显且非均质比较严重的油层,无法用机械方法进行细分注水,就需用化学浅调剖技术限制高含水层和强水淹层的注水量,提高中低渗透层和低含水层的注水量,改善开采形势,缓解油层的层间矛盾,提高油层动用程度,改善水驱开发效果。  相似文献   

19.
牛心坨油层油藏裂缝发育,分注状况差,平面上水驱波及差异大,注入水沿裂缝窜进,使沿裂缝方向上的采油井含水上升快,稳油控水难度大。针对这种情况,开展了弱凝胶深部调剖技术研究与应用。通过对调剖剂配方体系、注入段塞、施工工艺优化设计等方面研究和现场试验,有效调整了吸水剖面,扩大了水驱波及体积,提高了油井产量,抑制了含水上升速度过快,改善了水驱开发效果。  相似文献   

20.
喇嘛甸油田进入特高含水期后,低产低效井井数呈逐年上升的趋势,截止2007年底水驱共有产量小于2吨的低产低效井395口,这些井制约着油田开发后期的经济效益以及全油田产量的顺利完成。本文在油层精细描述和储层内部结构界面研究成果的基础上,深入分析了油层剩余油的分布规律特征、动用程度,加强措施井选井选层方法研究,并通过补孔、压裂等增产措施挖潜油层剩余油,提高储层动用程度,达到了综合治理低产能恢复上产的目的。  相似文献   

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