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相似文献
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1.
为了有效降低高炉冲渣系统动力运行成本,采取焦化废水替代新水、高炉渣沟密封、应用管改沟、提高冲渣水泵运行效率、利用冲渣循环水余热等措施,有效降低了高炉冲系统水电动力成本,同时降低了生活区域蒸汽消耗量,年节约动力成本2 000余万元。  相似文献   

2.
《炼铁》2019,(4)
高炉水力冲渣用水的循环量大、消耗量大,渣中余热被水吸收后全部转化为蒸汽排放,既浪费了水资源,又污染了大气。冲渣水余热采暖的难点是冲渣水中的细渣对换热器的堵塞问题。宣钢高炉冲渣水系统经过改造,返渣不进入脱水器转鼓,而由螺旋分离机独立完成渣水分离,返渣较为彻底,效率高,净化后的水质得到很大改善,实现冲渣水中余热回收供暖面积150万m~2,冲渣水的水温平均降低15℃,冲渣水的蒸发量下降了23%,一个采暖期可节约冲渣水补充量17万t。  相似文献   

3.
高炉冲渣水余热采暖的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
臧传宝 《山东冶金》2003,25(1):22-23
将高炉冲渣水进行分级过滤。沉淀,利用冲渣水的余热,建立了高炉冲渣水余热供热系统,该系统投资少,见效快,设备简单,热能利用高,既节约了能源,又降低了消耗,有效地解决了职工冬季采暖的问题,5年创效益958.8万元。  相似文献   

4.
针对高炉冲渣水蕴含的余热资源尚未利用的情况,通过综合计算分析和负荷测算,采用先进、专有的高炉冲渣水专用过滤器和冲渣水专用板式换热器等余热回收装置回收9号高炉的冲渣水余热,并应用于居民取暖。实现了换热温差基本保持在5℃以内,换热效果显著,供水温度60~66℃,保证了居民的正常采暖,且其过滤及阻垢系统运行效果较好。产生了巨大的经济效益和社会效益。  相似文献   

5.
介绍了高炉冲渣水余热系统及换热器控制逻辑,对高炉冲渣水余热回收系统存在的问题进行了分析,提出了解决策略,为同类企业高炉冲渣水余热综合应用提供参考。  相似文献   

6.
随着高炉出渣量的增加,浮渣在冲渣系统水泵入口处沉积,致使冲渣水泵的流量减小,影响高炉冲渣系统的正常运行。对高炉冲渣系统进行技术改造,在水泵入口处管道增加连通,冲渣水主管道增设泄压阀,应用了变频技术。改造后的冲渣系统投入运行后,各项设备均运转正常,降低了设备故障率和工人劳动强度,节约了电能,降低了生产成本,取得了较高的经济效益。  相似文献   

7.
针对济钢4#3200m3高炉熔渣水淬系统存在的筛网堵塞、易产生泡沫渣、冲制箱及管道磨损问题,通过增设侧喷装置,增加水压调整阀门,采用分体式冲制箱及喷嘴改造等方式对系统进行改进后,水渣二维颗粒度控制在4.5mm2,杜绝了泡沫渣及细小渣颗粒的产生,设备运行稳定,年降低能源消耗100万元,年节约备件成本约40万元。  相似文献   

8.
分析了鞍钢股份有限公司炼铁总厂高炉冲渣水、高炉水渣、管道中垢样成分,讨论了高炉冲渣水供暖过程中管道设备腐蚀和结垢的成因,认为腐蚀原因主要为Cl-腐蚀和电化学腐蚀,结垢原因主要为CaCO3晶体析出和高炉渣自身较高的水硬性.结合分析结果,在应用实践中采用钛合金材质、光板传热片、无触点宽流道换热器、无过滤器的换热系统,有效避免了腐蚀、结垢和堵塞的发生,实现了高炉冲渣水余热供暖,取得了良好的经济和环保效益.  相似文献   

9.
山钢股份莱芜分公司炼铁厂老区高炉冲渣水余热未有效利用,通过取水、换热、利用、返回等流程改造,最终实现渣池余热利用,降低区域蒸汽消耗。  相似文献   

10.
通过各种换热器在冲渣水换热实际中的比较,针对高炉冲渣水悬浮物高、污物量大的特点,创新研发了高炉冲渣水专用换热器。实践证明,其换热器可以充分回收高炉冲渣水中的余热,节能减排效果显著,具有较高的推广与应用价值。  相似文献   

11.
天铁集团对高炉冲渣水系统进行改造,将高炉冲渣水的余热用于冬季供暖,取得了很好的余热利用节约能源的效果。  相似文献   

12.
孟凡凯  陈林根  孙丰瑞  杨博 《钢铁》2014,49(2):79-87
 针对中国钢铁工业低温余热回收利用率低的现状,提出一种基于半导体热电发电技术回收高炉冲渣水显热的技术方案,建立了相应的计算模型,分析了冲渣水温度、热电单元长度、热电模块填充系数、换热器流道长度等关键参数与装置性能的关系。结果表明,对于100 ℃的高炉冲渣水,利用热电发电技术,每米流程可使水温下降约1.5 ℃,每平方米换热面积可以产生约0.93 kW电能,热效率约为2%,设备成本的回收周期在10年左右。  相似文献   

13.
概述了目前高炉冲渣水余热利用的现状和存在的问题。根据高炉冲渣水余热的特点,进行了详细的能源诊断和理论分析计算,并进行了小规模的试验研究。通过理论计算和试验研究的对比,验证了高炉冲渣余热回收的可行性,获得了第一手的试验数据,为后期高炉冲渣余热回收和低品质蒸汽的回收奠定了基础。  相似文献   

14.
炼铁高炉在生产过程中产生的高炉冲渣水排放了大量的热量,如能利用这些废热可有效降低钢铁企业能耗.本文阐述了当前冲渣水余热利用方式及现状,对钢铁厂进行高炉冲渣水余热利用系统的规划和设计的关键点进行了分析.  相似文献   

15.
济钢1750mm~3高炉冲渣系统使用焦化水,造成粒化轮、脱水器内部腐蚀严重,设备维护作业量大、安全施工难度高。为避免因冲渣系统设备故障对高炉正常生产造成影响,采用了一系列措施对冲渣系统进行设备改造,实现了冲渣设备的安全定期检修,大大降低了日常的维护作业量,确保了设备的稳定运行,有效保障了高炉正常生产。  相似文献   

16.
通过进行高炉冲渣系统设备运行稳定性、煤气系统局部加压、废气系统余热利用以及水系统节能等改造,实现高炉动力设备安全、稳定、经济运行,2~#1 080 m~3高炉煤气压力提升4~6 k Pa,废气回收率由60%提高到83%,5~#、6~#高炉焦炭水分去除3%~6%,年创造经济效益1 200余万元。  相似文献   

17.
介绍了高炉冲渣水的特点和目前高炉冲渣水余热利用的主要方式,分析了不同类型的高炉冲渣水余热利用方式的优缺点,投资回收期对比。最后通过钢铁厂高炉冲渣水余热利用案例,分析了投资、效益等,为钢铁企业利用高炉冲渣水余热提供参考意见。  相似文献   

18.
利用高炉冲渣水余热作为热源建立换热站,利用水暖供暖系统代替原有汽暖系统,保障了冬季供暖的正常需求,年减少蒸汽消耗15万t,年降低生产成本2000余万元,对于钢铁企业节能降耗具有重大意义。  相似文献   

19.
"组合式锥斗沉淀池细渣沉淀+提升式细渣机械分离"的冲渣技术在宣钢高炉冲渣水系统首次应用,渣水分离效果良好,该技术取消了返渣泵,将渣池中细渣通过气力提升机和螺旋输送机送至皮带,最终到堆渣场,彻底解决了返渣泵磨损跑水、脱水器跑水跑渣问题,节约了用水、用电,大大降低了设备故障率和维护成本,保障了高炉的顺利生产,并在此基础上,进行冲渣水余热利用于采暖,实现节能效果。  相似文献   

20.
介绍了现行钢铁企业高炉冲渣水余热利用方式。结合钢铁企业余热余能及用水、废水处理情况,提出将冲渣水余热用于海水淡化及废水资源化处理工艺,不仅能够有效利用钢铁行业的低温余热,而且能够降低海水淡化成本,实现钢铁工业废水"零"排放,提高企业整体效益。  相似文献   

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