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梅钢1 420 mm五机架冷连轧机出口段防缠导板的位置控制方式属于开环控制。该控制方式具有不稳定性,导致在生产中问题频发,其中包括防缠导板位移不到位,使得未起到防缠防溅的功用以及防缠导板位移过度导致划伤轧辊影响生产过程。针对上述问题,分析了防缠导板的开环控制系统,在此基础上提出防缠导板的闭环控制系统的设计思路。对所提出的系统进行建模仿真,分析了防缠导板位移在给定输入下的响应曲线,结果表明闭环系统具有一定的稳定性。同时,通过分析响应曲线,在当前闭环系统的基础上,提出了普通PID校正和积分分离式PID校正的方法,系统的响应时间分别较原闭环控制系统减少了0.21 s与0.4 s。最后,将闭环控制系统应用于实际生产,试验结果表明,该系统能够在生产中稳定运行,且快速达到稳态,有效降低了防缠导板不稳定导致的系列问题。 相似文献
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2006年太原钢铁(集团)公司冷轧厂不锈钢宽幅带钢切边机组自动上卷系统,采用超声波测距仪和光电传感器测量钢卷的直径和宽度,精度可达± 1 mm.根据测得的直径和宽度,利用PLC和检测元件构成的闭环控制系统实现r钢卷的上卷自动控制.与传统的人工上卷系统相比,自动上卷加快了生产节奏,提高了生产效率,避免了设备的碰撞和伤人事故,提高了设备的成材率. 相似文献
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通过对1 580 mm热轧产线设备能力进行论证及设备改造,根据产线能力及产品质量控制要求,制定了1 500 mm板卷的铸坯质量控制标准,并实施宽控精度、板形控制、卷形控制及轧制工艺的优化,实现了宽度1 500 mm中高强度板卷的开发.产线生产稳定,质量可控,进一步提高了市场竞争力. 相似文献
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《梅山科技》2014,(1)
从宝钢热连轧产线上使用与不使用热卷箱在小时产能、能耗、产品精度、规格拓展以及产品宽向的组织均匀性上进行了对比,由于保温效果好于保温罩,出炉温度可降低约20℃,起到节能效果。因中间坯长度方向上温度均匀,精轧机组加速度小,终轧温度、卷取温度、凸度精度指标要高至少0.2个百分点,同时前段机架负荷增加相对小,更易于宽薄规格拓展,如在1422产线上能稳定生产出1.6 mm×1 185 mm的集装箱板;因轧制稳定,轧制节奏可缩短6 s。另外,针对IF钢对使用与不使用热卷箱,从组织晶粒及宽向硬度上作了对比,使用热卷箱生产IF钢的混晶区宽度在中尾部比不使用的要小20~24 mm,当然热卷箱也有其缺陷:如设备维护量相应增加,中间坯头部温度略有降低等。 相似文献
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对低同步串级调速系统中的参数时变及非线性问题进行了分析研究,从理论上分析了传统的低同步双闭环串级调速系统设计中存在的问题。实验研究表明,用神经元自适应PID控制器代替PID速度调节器.可以显著改善低同步双闭环串级调速系统的的各项性能。 相似文献
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本文介绍了在高速线材生产中,如何减小轧线系统的机械惯性,使系统达到快速、平稳的效果,最好的办法就是减小电机的飞轮矩,使用双电机技术。在双电机拖动中因为电机的电磁差异,致使其中一台电机过负载烧坏的问题,可由全数字集成控制有效懈决。 相似文献
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高精度可逆冷带轧机全数字厚度自动控制系统 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了自行研制的650 mm可逆冷带轧机全数字厚度自动控制系统的基本组成和功能特点。系统具有厚度闭环监控、压力或缸位移内闭环数字控制、倾辊调节、缸位移内环加厚控外环、厚度预控等功能;另外还在可逆冷带轧机厚控系统中尝试性地设计和应用了压力内环加厚控外环的新的控制方案,从而有效克服了来料厚度波动和轧辊偏心对带钢厚度的影响。在郑州第二钢厂的现场应用情况表明,该系统厚控精度小于±3μm,最高轧制速度达7.6 m/s,两项与生产质量和产量有关的指标均超过了同厂从意大利引进的MINO 650可逆冷带轧机的指标,取得了显著的经济效益和社会效益。 相似文献
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引言 LLQ-900四重冷轧机是我厂近年由意大利引进的。在厚度自动控制系统中采用了液压压上、具有压力内环位置外环的双闭环AGC系统。设计精度为在0.2mm厚度时±5微米。 本文对其工作原理及控制电路特点作了简要的分析。并为取得调试经验,在轧机安 相似文献
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根据电流双闭环调速原理,采用6RA70直流全数字调速装置与S7—400PLC结合。对用一台调速器控制两台电机的控制原理加以深入阐述,完成了控制板材轧机电控系统。系统精度高、响应速度快、易于稳定、便于调整。 相似文献
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钛由于其具有各种优异的性能,被广泛应用于国防及民用领域。高效、低成本地连续生产大卷重钛带卷,利用常规热连轧生产线进行钛、钛合金-钢共线生产是大卷重钛带卷生产的发展趋势。对于钢-钛共线轧制热轧钛带卷,加热是关键环节。在某1 450 mm热带钢连轧线基础上,针对钛带卷生产效率低、加热能耗大等问题,通过ANSYS有限元建立钢坯加热炉实体模型,Fluent仿真得到加热炉内温度场和流场,分析了钛板坯在加热炉中不同阶段的温度分布,成功突破了大型钢坯加热炉多炉况同步加热钛坯技术,实现了钛带卷的高效高质量生产。 相似文献
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阐述了平整机芯棒限动传动存在的问题和提高芯棒限动力改造的必要性,确定了通过采用两台同样直流电动机双并驱动两台减速机来提高芯棒限动力的改造方案。对两台直流电动机电枢串联、电枢并联以及主从控制方案进行了比较,介绍了主从控制主回路和励磁回路的构成以及调试中出现的问题。针对主从控制调试出现的问题,提出了采用两套独立的速度、电流双闭环系统和在主从控制基础上加以改进两种不同的解决思路,通过调试确定了将两台直流电动机、两套整流装置分别组成各自独立的转速、电流双闭环系统,将两台电动机电流送入新增的电流平衡调节器经比较放大后作为其中1台电动机的附加速度给定,通过调节电动机的速度来实现两台电动机负荷平衡的最终方案,芯棒限动力双倍提高。 相似文献