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超临界条件对改善催化剂失活状况的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
苯/乙烯烷基化制乙苯反应为一典型的催化反应过程。在较小的苯/乙烯比的条件下,不论气相法还是液相法反应,催化剂的失活速率都比较。由于超临界流体具有良好的溶解性能和扩散性能,因而当反应处于超临界态下进行时催化剂的失活状况将得到明显的改善。探讨了超临界条件下催化剂失活减缓的原因。 相似文献
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中国石化有机原料科技情报中心站 《石油炼制与化工》2015,(1)
<正>积炭是催化剂在催化反应过程中普遍存在的问题,尤其是在乙苯直接脱氢体系中,反应物乙苯分子在金属氧化物催化剂表面很容易快速产生积炭,导致催化剂失活。近期,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室催化材料研究部,利用乙苯直接脱氢反应中的积炭过 相似文献
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ZSM—5沸石催化剂的失活历程和活性稳定性 总被引:9,自引:0,他引:9
研究了ZSM-5分子筛催化剂上苯/乙烯烷基化制乙苯反应体系的结焦失活历程,结果表明,失活历程经历了搞水平活性稳定期,活性衰退期和低水平活性稳定期3个阶段,通过考察失活催化剂的孔结构及酸性质,分析了失活机理,认为采用降低强酸活性位和晶粒表面活性位这两种手段来改性催化剂,都有利于改善催化剂的活性稳定性。 相似文献
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按集总理论指导原则,从催化重整反应机理出发,针对以生产芳烃为主要目的的重整装置,提出了一个包含27个集总、52个反应的催化重整反应动力学模型,并以移动床连续重整径向反应器为基础建立了相应的数学模型。该模型将C8芳烃进一步细分为乙苯和二甲苯2个集总,将C9芳烃进一步细分为三甲苯、甲乙苯和丙苯3个集总。采用工业实测数据估计了相应的111个模型参数,结果表明,所得动力学参数符合经典的双功能催化重整反应机理,由失活常数结果可见酸中心失活比金属中心失活更为严重。通过UOP连续重整工业装置的模拟计算对模型进行了验证,结果表明该模型能较准确地预测各反应物出口质量含量和催化剂出口积炭含量。该模型可为芳烃型重整装置的优化及产品组成预测提供重要依据。 相似文献
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应用Pd/Al_2O_3催化剂,在1—11atm、60—150℃条件下,于滴流床反应器中研究了α-甲基苯乙烯催化加氢反应,讨论了反应机理及诸操作参数对总包反应速率的影响。在Babcock动力学方程式和取得实验数据基础上,导出了异丙苯脱附为反应速率控制步骤的机理表达式,计算值与实验值的平均偏差为8.64%。同时,讨论了催化剂在反应过程中失活-再生的循环机理,发现催化剂失活的主要原因是α-甲基苯乙烯聚合物覆盖了表面活性中心。 相似文献
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在固定床反应器中,采用3种不同粒度的固体酸催化剂,在300℃、8.0 MPa的超临界条件下进行了长链烯烃与苯的烷基化反应实验;建立了包括烷基化反应速率常数、烷基苯脱附速率常数和催化剂失活速率常数3个参数的烷基化反应动力学模型,采用实验数据对模型参数进行估值。对模型的F检验结果表明,建立的烷基化反应动力学模型可靠;不同重时空速和反应时间下的烷基化反应烯烃转化率实验值与计算值基本吻合,表明所建立的烷基化反应动力学模型计算精度高,可较好地模拟固体酸催化的多相烷基化反应过程。 相似文献
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The conversion of methylcyclopentane (MCP) in hydrogen on fresh and deactivating Pt/Al2O3 catalyst to hydrogenolysis products (2-methylpentane, 3-methylpentane and n-hexane), cyclohexane and benzene was studied in a Berty CSTR at various partial pressures of MCP and H2, and at a total pressure of 1 atm. For the kinetic studies, temperatures between 370 - 400° and W/F values up to 0.33 g min/cm3 were used. The conversion of MCP was found to increase with increase in temperature at all the MCP partial pressures investigated. The hydrogenolysis products and benzene composition generally increased with increase in temperature and W/F. The mechanism for the reforming of MCP was similar to that proposed by Dartigues et al. (1978) except that the formation of hydrogenolysis products was accounted for in this formulation. Eleven rate models were developed and tested and six satisfied the set criteria. Since hydrogenation/dehydrogenation and desorption steps are relatively rapid, the conversion step to hydrogenolysis products was deemed the only rate determining step with an activation energy of 36.31 kcal/gmol. For the deactivation studies, the model of Corella and Asua (1982) was used for the development of two deactivation models. The only model found to predict the deactivation behavior was the step leading to the formation of the coke precursor as rate controlling. 相似文献