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微电解法处理染料废水 总被引:2,自引:0,他引:2
利用铸铁屑和焦炭共同构成的微电解反应柱处理染料废水。其机理是氧化还原作用、过滤吸附作用、絮凝作用、电附集作用等共同作用的结果。通过正交试验确定了铁屑微电解反应柱的最佳工艺条件:pH=3.0~4.0,停留时间为50min;Fe:C=3:1~4:1(重量比)。处理染料废水,色度去除率达90%以上,当进水CODcr=4000mg·1 ̄(-1)时,CODcr去除率达35%以上。该方法简便易行,投资少,运行费用低,反应柱易再生,是一良好的染料废水预处理方法。 相似文献
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电解法处理含铬废水的改进 总被引:7,自引:0,他引:7
在电解槽中将不溶性的不锈钢或石墨阳极与可容性铁阳极按一定比例组合,用以处理含Cr(Ⅵ)废水。该电解法以不溶性阳极为主,几块铁阳极排列在电解槽的进、出水端,阴极仍为铁板。在一定的条件下,用该电解法处理含Cr(Ⅵ)废水,能有效地利用铁离子的催化作用,显著提高阴极效率。这种电解法具有处理能力大,对废水浓度适应性强、耗电省、极板消耗少、可连续运行等特点。 相似文献
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电解法处理含铬电镀废水存在问题的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
电解法处理含络废水,上马快,占地少,操作简单,适应性强,因此在多许中小型电镀厂中得到了广泛的应用。但是极板的锈蚀、钝化及损耗问题比较严重,造成耗电多和处理效果不稳定。研究中发现<1>直接用电解处理合格的废水浸泡极板可防止板板生锈。(2)锈蚀是加快极板钝化的重要因素,钝化速度还受电流密度,pH_2Cr~(6+)浓度以及絮凝体吸附的影响。防止极板生锈,采用较小的电流密度,适当地缩短极性变换周期以及加强日常维护等能使纯化大为减轻。(3)阴极腐蚀是板板无益损耗的原因之一,阴极属蚀的速度与电流密度关系很大,小电流密度对防止阴极腐蚀有利。实践证明,电解法存在的耗电高,耗铁板多和处理效果不稳定等缺点通过本文所介绍的措施是可以克服的。 相似文献
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丙烯腈聚合废水的絮凝处理 总被引:1,自引:0,他引:1
采用絮凝方法,利用明矾、氯化铁和硫酸亚铁三种絮凝剂对丙烯腈聚合废水的处理进行了研究,找出最佳pH和絮凝剂用量。结果表明,明矾、氯化铁和硫酸亚铁的最佳pH分别为8.5、8.5和9,在各自的最佳pH条件下,三种絮凝剂的最佳用量分别为200mg/l、250mg/l和400mg/l。 相似文献
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铁屑微电解法处理光致抗蚀剂废水的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用色谱—质谱联用分析仪和电感耦合等离子体发射光谱仪分析和鉴定了光致抗蚀剂废水中的污染物。结果表明,污染物的去除或降解是铁的还原、铁的电化学腐蚀、活性炭吸附和铁离子、亚铁离子混凝沉淀等价理共同作用的结果;废水中铜、锌、钒、锡等无机污染物的去除率分别为100%、47.0%,100%,98.1%:邻苯二甲酸酐、聚丙二醇、丁烯酸、苯甲酸等有机物去除率分别为100%、29.9%、27.7%,56.5%:硝基苯、2—氯代苯甲酸等污染物的降解率分别为100%。 相似文献
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电解法处理含氰含铜废水工艺研究 总被引:14,自引:1,他引:14
本论文研究了在同一反应槽中同时除掉CN^-和Cu^ 两种离子的方法——陶基二氧化铅阳极棒电解氧化CN^-和不锈钢阴极电沉积Cu^ 。分别在电流密度、温度、pH值、电解质、极距和电极面积比等参数方面做了实验,得出了最佳的工艺条件:阴极电流密度为0.4A/dm^2,电极面积比(阴;阳)为2:1,极距为3cm,温度为55℃,pH值为10.5,电解质氯化钠加入量为0.5g/L。在此条件下,电解废液2h可以使CN^-浓度从385mg/L降到58mg/L;Cu^ 浓度从450mg/L降到48mg/L。 相似文献
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介绍了内电解法在废水处理中的基本原理,在实际中的应用方法,运行中存在的问题,运行过程中可能对该方法产生影响的因素以及目前对该工艺的改进。在强调内电解法经济、简单、应用范围广等优点的同时,更进一步地说明在未来废水处理工艺中其研究及应用价值。 相似文献
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电催化氧化法处理印染废水的实验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用不锈钢负载TiO2薄膜电极为阳极、不锈钢为阴极,在电解槽内以电催化氧化法处理印染废水溶液,研究了电解电压、电极间距、pH值、电解时间以及电解质(NaCl)等对印染废水降解效果的影响.结果表明,在电解电压为12 V、电极间距为1.0 cm、溶液pH值为4.38、NaCl投加量为100 mg·L-1、电解时间为50 min的条件下,CODCr去除率达到70%以上;经过复合铝铁混凝剂(投加量为400 mg·L-1)混凝和催化电解两步处理后,废水的CODCr去除率均达到80%以上、色度去除率达到96%以上. 相似文献
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采用微电解、催化氧化预处理后厌氧酸化、加药除硫、生化处理工艺在制药废水治理上的应用,该工艺自2008年10月投产至今处理效果稳定,处理效率达90%以上,出水COD浓度均在80 mg/L左右。 相似文献