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相似文献
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1.
该法用于气体选择性脱除H_2S.原料气在填料吸收塔内用贫碳酸钾水溶液吸收.吸收时只有少量CO_2被同时脱除,而H_2S几乎全部被吸收.吸收富液经贫富液换热器换热后进入解吸塔,于真空条件下解吸放出含硫气体.解吸介质为重沸器产生的水蒸气,重沸点热源是原料气的显热.由解吸塔顶排出的酸性气体经冷凝冷却后入分离罐,气体由真空泵抽送至Claus硫回收或硫酸生产装置作原料;冷凝液由泵送回解吸塔顶.解吸塔底贫液经贫/富液换热器换热后再冷却返回吸收塔作吸收液.  相似文献   

2.
孙坤  徐辉  尚涛  陈龙 《石化技术》2015,(6):60-61
天然气净化系统主要包括脱硫、脱水两个工段。其中,脱硫工段的主要任务是利用重力沉降、过滤分离的方法除去原料气中的游离水及固体杂质,然后通过胺液来吸收原料气中的H2S及部分CO2;脱水工段的主要任务则是以TEG为脱水剂来脱除湿净化气中的饱和水,经脱水后的净化气作为商品气外输,而TEG富液经再生后进入TEG吸收塔循环使用。  相似文献   

3.
<正> 我厂利用重整尾气进行焦化柴油的加氢精制,但循环氢中约含1.65%(体)的H_2S,不但造成环境污染,而且对设备的腐蚀也很严重。为此,我厂于1977年建成了一套与焦化柴油加氢规模相匹配的循环氢脱硫装置(包括富气脱硫)。简要的工艺流程见右图。循环氢及富气分别在吸收塔内用乙醇胺脱硫。脫硫的溶剂经再生后循环使用,脱吸的H_2S送硫磺回收装置。  相似文献   

4.
中国石化荆门分公司焦化干气脱硫装置于1998年建成,焦化干气设计处理能力为48kt/a,工艺路线为:富气压缩—焦化柴油吸收—干气脱硫及溶剂再生系统。由于原料硫含量的增高(设计值为12mg/g,实际为60mg/g)以及设备与规模的不匹配,导致净化干气硫含量、烯烃含量达  相似文献   

5.
中国石化镇海炼化分公司焦化富气脱硫装置在运行过程中暴露出设备腐蚀、胺液发泡、脱硫后焦化富气中H2S含量超标、溶剂消耗量大等诸多问题。针对上述问题,采取了设备材质升级、使用HT-825A型胺液净化设备等措施,使贫胺液中热稳定性盐的质量分数由原来的约10.00%降至0.76%,脱硫后焦化富气中的H2S含量降低至小于100mg/m^3从而减缓了设备腐蚀,降低了溶剂的消耗量。  相似文献   

6.
化学吸收-催化氧化法脱除酸性气中硫化氢的试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用自行研制的脱硫化氢催化剂,用化学吸收-催化氧化脱硫方法,研究吸收塔液/气比、再生空气流量、碱性液的停留时间对炼油厂性气脱硫化氢的影响,试验结果表明,这种方法可望用于炼油厂酸性气处理。  相似文献   

7.
<正> 我厂气液脱硫装置设计年处理催化干气和焦化干气15万吨,液态烃15万吨,采用一乙醇胺作酸性气体的吸收剂。该装置溶剂再生后的贫胺液系统共有八台冷换设备(四台贫液/富液换热器、四台贫液冷却器),工艺管线近千米,全部采用碳钢制造。近几年来,几乎所有的冷热贫液换热器和工艺管线的焊缝、熔合线及热影响区均发生点腐蚀穿孔和应力腐蚀破裂。新换的工艺管线一般使用  相似文献   

8.
王遇冬  王登海 《石油机械》2003,31(Z1):72-75
长庆气田第一、第二天然气净化厂采用常规的MDEA法脱硫工艺,脱硫装置主要包括吸收塔、汽提塔、闪蒸罐、贫/富液换热器、溶液循环泵及富液过滤器等设备。在简述天然气脱硫工艺流程后,着重介绍了上述主要设备的结构型式和材质。提出充分考虑腐蚀因素影响;吸收塔采用更好的塔板,降低塔径、壁厚;采用液力透平回收高压富液的一部分能量;在橇装式脱硫装置中采用结构紧凑的板式换热器等改进建议。  相似文献   

9.
国内动态     
锦西炼化总厂1Mt/a延迟焦化装置建成投产锦西炼化总厂1Mt/a延迟焦化装置于1993年9月27日投产一次成功.该装置由中石化北京设计院设计,采用了目前国内较先进的无堵焦阀预热新工艺,焦炭塔首次采用两端密闭放空系统,实现油气较好地分离.引进加拿大生产的电动四通阀操作简单,安全可靠.焦化富气用离心压缩机升压送至吸收稳定系统.焦化于气经二乙醇胺溶液脱硫后作为制氢原料.该装置的建成投产对提高深度加工能力和轻质油收率,合理利用焦化富气将起到重要作用.  相似文献   

10.
该法用于从气流中脱除 CO_2、H_2S 和 COS。净化气含 H_2S<4ppm、含 CO_250ppm—2%。回收的 CO_2不含 H_S,适合食品或饮料业应用。吸收剂是一抑制腐蚀的钾盐溶液,内含一种高活性、稳定、无毒的催化剂。吸收设备为填料塔或板式塔。对净化气纯度要求高时,可采用两段吸收。吸收了酸性杂质的富液经闪蒸进入再生塔顶部,由塔底再沸器加热产生的水蒸气汽提脱除 CO_2和 H_2S。再生后的贫液泵回吸收塔。  相似文献   

11.
近年来催化裂化原料油的硫含量不断增加,导致催化剂再生烟气中的二氧化硫含量增加。国外已工业化的催化裂化烟气脱硫技术有Belco公司的LABSORBTM工艺,国内有中石化洛阳工程有限公司的RASOC技术。通过对上述两种方法的分析比较并结合传统钠法,开发一种新的催化裂化装置再生烟气脱硫工艺。通过对亚硫酸钠脱硫废液的处理,回收其中的无水亚硫酸钠,母液循环回脱硫系统再次使用,形成一种回收亚硫酸钠的循环烟气脱硫工艺。在实验室内以小型填料塔为吸收塔,在吸收液初始量浓度为0.3~0.5 mol/L条件下考察吸收剂的pH值、液气比、催化剂颗粒对脱硫率的影响,同时考察了吸收剂的再生情况。结果表明:在吸收剂pH值为6.5~7.0,液气比为2~3 L/m3,吸收液初始量浓度为0.3~0.5 mol/L时脱硫率可达到90%以上。回收的无水亚硫酸钠产品可以达到工业级,再生的吸收剂脱硫率与新鲜液效果相当。  相似文献   

12.
针对络合铁脱硫工艺中脱硫富液再生效率低、耗时长、设备大、降解严重等缺点,以逆流旋转填料床为再生设备,以脱硫富液再生为研究对象,考察了超重力因子、气体流量、液体流量、再生温度对再生率的影响;在相同操作条件下,与传统再生装置对比分析吸收-再生循环次数对脱硫液络合剂降解的影响。研究结果表明:脱硫富液的再生效率随超重力因子、气体流量的升高先增大后减小,随再生温度的升高而增大,随液体流量的增大而减小。在适宜的工艺参数下,逆流旋转填料床对脱硫富液的再生率可达到60%以上;在相同吸收-再生循环次数条件下与传统再生装置相比,逆流旋转填料床可有效缓解脱硫液络合剂的降解。因此,逆流旋转填料床再生技术具有传质效率高、再生耗时短、设备小、络合剂降解少等优点,应用前景广阔。  相似文献   

13.
裴凤和 《石化技术》1998,5(4):206-208
介绍了焦化富气脱除烯烃和硫化物的工艺过程,讨论了工艺条件对脱除烯烃和硫化物的影响。从原料来源、焦化富气吸收条件、加氢催化剂性能以及焦化干气加氢、脱硫工艺等几方面,对焦化富气作为制氢原料的可靠性作了比较全面的分析  相似文献   

14.
随着污染物排放标准的日益提高,为降低硫磺回收装置排放尾气中的SO_2浓度,从实际出发,分析和探讨了相应的减排措施:升高反应炉炉膛温度、控制好CLAUSE反应炉配风比例和降低硫冷凝器出口温度等,提高硫磺装置系统的硫收率;将部分自产净化尾气作为液硫鼓泡脱气的汽提气,并把含硫废气进行加氢处理,高效净化硫磺尾气;硫池气和脱硫醇氧化尾气改送至CLAUSE反应炉进行制硫;在硫磺回收装置废热锅炉至尾气焚烧炉间的跨线上增加蝶阀,设置氮封,降低或避免高浓度气体泄漏;提高贫胺液品质,降低吸收塔顶温度,提高吸收塔脱硫效果;碱洗处理吸收塔后尾气或将吸收塔后尾气送至脱硫脱硝系统处理。  相似文献   

15.
采用AMSIM软件优化天然气胺法脱硫工艺   总被引:3,自引:1,他引:2  
采用AMSIM模拟软件,分析了气液比、溶液浓度、吸收塔塔板数、再生塔塔板数、回流比等关键工艺参数对胺法脱硫装置的影响,为装置的设计及运行提供了理论依据。  相似文献   

16.
回归分析了卧龙河脱硫厂的“砜-胺法”工业装置的实测数据,求出气、液比对有机硫的脱除有颇大的影响。用物理吸收模型考察了硫醇(RSH)沿塔液相中浓度分布情况。在操作工况下,塔底富液中硫醇的浓度接近平衡值的76%。羰硫(COS)的脱除是慢反应串联液相中的假一级反应。在吸收塔的设计中,以硫醇为关键组份,主要是对以化学吸收H_2S、CO-2的“砜-胺法”吸收塔赋以强调藉物理吸收来降低净化气中有机硫含量的使命,从而使塔板数增加了近1/2~1/3。  相似文献   

17.
利用可再生脱硫剂脱除FCC再生烟气中的SOx,考察解吸方式和解吸效果、吸收温度、液气比、吸收塔理论塔板数等对烟气脱硫效果影响,结果表明在40-60℃温度、液气比1-6 kg/m3,理论塔板数为1- 4、烟气流量为1.8 m3/h的条件下操作,对SO2含量为3 000-5 000 mg/m3的烟气,脱硫率大于90%。  相似文献   

18.
YS1井络合铁脱硫工艺在设计时既有加热炉,也有冷凝换热器,同时工艺运行既有化学放热反应,也有节流保温需求。为充分利用YS1井节流降压过程产生的冷源和脱硫过程及富液再生过程产生的热源,经核算脱硫工艺过程释放的化学反应热能够满足站场节流降压对热能的需求,为此对YS1井脱硫过程的装置进行调整改造,即改进吸收塔为吸收换热塔,改进氧化塔为氧化换热塔,调整水套加热炉的换热介质,水套加热炉变成贫液换热器,并对采气集输工艺流程与平面布局进行了优化。通过工艺优化与热能综合利用,可有效降低工程投资,提升气井络合铁脱硫净化集输的经济可行性。  相似文献   

19.
 采用流程模拟技术分析了高含硫天然气脱硫工艺操作条件,如原料气处理量、吸收塔温度、吸收塔压力、吸收塔板数、再生塔温度对脱硫能耗的影响,并通过灵敏度分析比较了各操作条件对脱硫能耗的影响力大小。结果表明,高含硫天然气中酸性组分浓度高,为满足净化要求需增大溶液循环量,因此带动公用工程消耗增加,脱硫能耗比常规含硫天然气脱硫情况显著增加。在操作中,提高吸收塔温度、再生塔温度和原料气处理量均会引起脱硫能耗升高,而降低吸收塔压力、减少吸收塔板数可降低脱硫能耗。由于醇胺溶液再生耗能占脱硫总能耗绝大部分,故制定节能措施应重点考虑再生塔温度控制,蒸汽、凝结水以及净化系统余压、余热资源的合理利用。  相似文献   

20.
苯乙烯装置脱氢尾气吸收工艺的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了苯乙烯装置脱氢尾气中芳烃回收工艺。研究结果表明,对于用多乙苯残油作为吸收剂的脱氢尾气吸收工艺,在较低的吸收剂温度下,吸收塔的操作压力和液气比对芳烃回收率影响不明显;在较高的吸收剂温度下,吸收塔的操作压力和液气比对芳烃回收率的影响比较明显;在一定的吸收压力和液气比下,吸收剂温度对芳烃回收率的影响在高温段影响明显,在低温段影响平缓。适宜的脱氢尾气吸收工艺:在吸收塔顶操作压力为43kPa时,吸收剂温度为10~20℃,液气质量比为4 0~5 5。  相似文献   

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