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我厂现有JN43-80型焦炉两座,年产焦炭55万吨,日供城市煤气30万m3,配有3万t/a焦油和1万t/a精苯装置。精苯采用连续洗涤工艺,在开工时,已洗混合分的比色高达2.0左右,致使纯苯的比色偏高,产品质量不合格。1原因分析(1)我厂所用的本省洗精煤属高灰高硫煤,配煤硫分达St,d=1.2%左右,致使粗苯中的硫化物和不饱和化合物含量较高,造成洗涤的困难。(2)原设计酸洗反应器φ600mm,H=1200mm,V=0.3m3,混合分处理量0.6m3/h,反应时间30min。而实际处理量为1m3/h… 相似文献
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本公司焦炉易地改造工程的煤气净化系统采用了AS循环洗涤工艺,经两年多的生产调试,虽已基本达到了稳定运行,但仍存在一些问题需作进一步改进。1问题的提出AS法煤气净化工艺虽具有脱硫率高、系统密闭循环、环保效果好和硫磺纯度高等特点,但仍存在下列缺陷和不足。(1)洗氨塔后的煤气含氨高。设计要求洗氨塔后煤气含氨量应≤0.1g/m3,而实际生产中一直处于上限,造成了粗苯系统设备的腐蚀。(2)富液含焦油和煤尘量高。来自煤气和作洗氨补充液的剩余氨水中夹带的焦油和煤尘进入洗氨富液后,就会混合形成粘性油泥而沉积在槽底、… 相似文献
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循环冷却水系统运行管理经验 总被引:1,自引:0,他引:1
济钢焦化厂年产焦炭105万t,有6万Nm3/h的煤气净化系统,4万t/a的焦油加工系统,1.5万t/a的精苯加工系统。循环冷却水分为中温水和低温水。中温水循环水量4000m3/h,主要用于初冷器中温水段、焦油、精苯、粗苯、蒸氨等冷凝冷却设备,靠凉水塔蒸发降温;低温水循环水量1200m3/h,主要用于初冷器低温水段、终冷器、鼓风机油冷、洗氨冷却器、洗苯冷却器。冬季,低温水靠凉水塔蒸发降温;夏季,低温水靠溴化锂制冷机制冷降温。1存在问题(1)水垢沉积。天然水中溶有各种矿物质和盐类,而这些矿物和盐类是水垢的主要… 相似文献
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对粗苯净化工艺运行中存在的问题进行了分析。通过调整工艺参数、改造工艺管道及设备等措施,稳定洗苯操作,洗苯塔后煤气含苯控制在4g/m3以下。 相似文献
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我厂粗苯工段的脱苯塔是φ2.2/2.4m×40.85m的55层泡罩塔,操作压力0.05MPa,工作温度190℃,设计处理能力100t/h,塔盘由厚3mm的不锈钢板制成分体式塔盘,密封面未经切削加工,密封垫材质为牛油盘根。投产半年后,脱苯塔内部出现泄漏,处理能力下降至80t/h左右,到1999年2月,脱苯塔的处理能力骤降至50~60t/h,轻苯产量也由40t/d下降到20t/d左右,塔后贫油含苯量高达1.54%~1.7%,管式炉后的富油温度也从180℃下降至140℃左右。分析原因得出,塔内的牛油盘… 相似文献
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山西焦煤五麟公司焦化厂2006年建成2×72孔TJL4350D型捣固焦炉,焦炭生产能力100万t/a,煤气处理量48 436m3/h.采用焦油洗油洗苯、管式炉加热富油脱苯工艺,设备为1台φ4000×42 300洗苯塔,1台φ2 200×30 280脱苯塔,脱苯塔采用传统的泡罩塔盘,脱苯效率较低,投产后贫油含苯量在0.5% ~0.6%,煤气中苯含量在3.5~4.5g/m3.为了提高粗苯产量,将煤气中苯含量降至2g/m3,进行了技术改进. 相似文献
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宝钢三期的粗苯工艺流程与一、二期工程基本相似,煤气处理能力10.5万m~3/h。来自无水氨装置的焦炉煤气经空喷终冷塔冷却后进入吸苯塔,塔后煤气含苯量<3g/m~3。塔底富油送脱苯系统生产粗苯,小部分富油送入中冷洗萘塔洗萘。富油在进入脱水塔前,先后经油汽换热器和油油换热器中被加热,进入脱水塔后,靠闪蒸脱除热富油中的水分和 相似文献
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从粗苯分缩油中提取的低萘洗油,在洗苯的同时完成了洗萘,既确保了城市煤气的萘含量,还可获得合格的工业萘。 相似文献
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我公司是国内唯一一家采用劣质褐煤鲁奇加压气化制合成氨原料气的企业,粗煤气中酸眭气体的脱除采用低温甲醇洗流程。由于鲁奇炉气化温度低,造成气化炉出口粗煤气中含有一定量的气态轻油及芳香烃类物质。为保证甲醇洗工艺的.洗涤效果,须在脱除H2S、CO2、COS等酸性气。之前,用1.61m^3/h的冷甲醇洗涤粗煤气,以脱除粗煤气中的气态轻油、HCN和水等。这股洗涤甲醇经萃取器Ⅰ段、Ⅲ段闪蒸脱气后,送往萃取器混合室,用软水作萃取剂进行萃取,使轻油与甲醇、水分离,轻油送煤化工工号处理回收,甲醇与水的混合物先送至共沸塔, 相似文献
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新型垂直筛板塔在脱苯塔中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
太钢集团临钢焦化厂二化产车间粗苯蒸馏工段采用水蒸汽蒸馏法,脱苯塔为铸铁材质的泡罩塔,共30层塔板,第15层进料.泡罩为长条型泡罩,塔径1 400mm.自焦炉生产规模扩大后,煤气发生量也随之增加,导致粗苯生产能力无法满足工艺要求,洗苯塔后的煤气含苯增至7~8g/m3.对此,我厂对粗苯蒸馏系统的部分设备进行了改造,将脱苯塔由原泡罩塔改为垂直筛板塔,生产能力得到提高. 相似文献
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1 前言目前,我国70型焦化厂化学品回收系统采用直接初冷塔初冷、水洗萘终冷、蜂窝低填料洗氨(后改为竹栅)、筛板塔洗苯,使煤气终冷除萘效果很差。洗氨塔为防止堵塞,吸收温度控制高,洗氨后煤气中氨含量高;筛板洗苯塔阻力大,粗苯回收率低,洗油乳化,使得氨、苯回收始终未能正常开工,粗苯也被回炉烧掉或放空。为了改善操作,增加效益,1991年末我们进行了回收系统的设备工艺改造。 相似文献
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本集团公司的焦炉煤气净化系统采用的是德国K-K公司的AS法脱硫洗氨工艺,煤气处理量为5~5.5万m3/h。脱硫塔上段为粗洗氨段,用剩余氨水和半富氨水洗涤,下段为粗脱硫段。洗氨塔上部3段为精洗氨段,用蒸氨废水洗涤,下段用循环碱液进一步脱硫。两台洗涤塔均采用钢板网填料,设计喷洒量为37m3/h。每两段填料间装有分配盘,分配盘距填料高度为1.3m,分配盘上有10根DN600mm、高600mm的升气管,装有20个低位喷头及9个高位喷头。由于钢板网的比表面积仅为45m2/m3,因此,喷头对液体的分散性能直接影响其洗涤效… 相似文献
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诺沃利佩茨克钢铁公司焦化厂No5-8焦炉的煤气(总盘为17-18万d/h)净化系统规定,在Ⅱ、Ⅲ期洗苯塔(煤气总处理盘为10万m^3/h)和氨生产车间的脱苯塔(煤气总处理量为9万m^3/h)压力下用煤焦油洗油回收苯烃。 相似文献