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相似文献
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1.
除氧器是热力系统中的重要设备,它有对给水加热、储存凝结水和除氧的功能。正常运行时,除氧器的水主要从凝汽器由凝结水泵打入,因此,除氧器的水位控制和凝汽器水位有着十分密切的联系。除氧器水位是通过调节进入除氧器的凝结水来满足要求的,而凝结水流量又直接影响凝汽器水位,如果凝结水流量大幅度地变化,则凝汽器水位也会大幅度地变化旗毛汽器水位的稳定取决于凝结水流量与凝汽量和化补水的平衡,由于凝汽量取决汽机负荷,汽机负荷不变时,凝汽量基本不变,  相似文献   

2.
1几起汽轮机停机后,汽缸进水事故(1)某机组停机后,凝汽器补水门密封不严,对水位监视不够,引起凝汽器满水返入汽缸,中压缸温由190℃急剧下降至80℃。(2)某机组停运3 h,用给水泵给锅炉汽包补水,高加进水门不严、管系泄漏,使给水漏至汽侧,  相似文献   

3.
在热电厂运行过程中,通常通过除氧器进行补除盐水,保证系统正常的汽水循环。根据改传统的除氧器补水方式为凝汽器补水方式运行的实例,具体从改造方案、经济运行、节能降耗等方面进行了详细分析论证。  相似文献   

4.
程蔚萍 《热力发电》2001,30(3):62-62
中小型机组的除氧器和凝汽器水位通常采用单回路PID调节。由于两水位间存在密切的耦合关系 ,因此 ,这种调节系统往往无法长期投入自动运行 ,而采用智能控制技术 ,为除氧器和凝汽器的水位联合控制提供了新的途径。除氧器水位和凝汽器水位是一个多变量控制对象 ,凝结水流量同时影响除氧器和凝汽器水位。除氧器水位受给水流量与凝结水流量的影响 ,凝汽器水位取决于凝结水流量与凝汽量和锅炉补给水量的平衡。在负荷变化不大时 ,凝汽量基本不变 ,凝汽器水位取决于凝结水流量与锅炉补给水量的平衡。由于锅炉补给水流量只有凝结水流量的 1/2 ,故…  相似文献   

5.
盐城发电厂8号机(125MW)的除氧器水位调节系统,既不同于小机组补给水直接引入大气压除氧器的方式;又不同于大机组普遍采用的凝汽器水位、除氧器水位两段调节系统,而是采用了凝汽器真空补水,补给水经凝泵低加组再进入除氧器。这种系统存在长达数分钟的调节滞延,采用常规方法不能投运,因此需要选择一种恰当的调节方式使之正常投运。1 控制策略的分析与选择1.1 选用“采样调节”方案解决大滞后问题为了使该调节系统能正确投运,当时有下列几种设想: a.改造热力系统,将补给水加泵升压到  相似文献   

6.
针对大唐河北发电有限公司马头热电分公司在使用凝汽器与除氧器水位调节模糊控制时,模糊控制功能存在缺陷的问题,介绍该公司运用ST高级语言设计改进的自动调节凝汽器水位与除氧器水位的模糊控制功能模块,并介绍现场应用效果.  相似文献   

7.
针对过去国产200MW机组除氧器、凝汽器的水位调节系统很难投入自动的问题,在浑江电厂三期工程200MW机组设计中做了改进,使除氧器水位信号直接控制其进水量,凝汽器水位信号直接控制其补水量。改进后的两个调节系统已在YEWPACK MARK Ⅰ微机中小型集散控制系统内实现,并于1991年12月投入自动,对机组安全、经济、稳定运行均起到了良好作用,使设计自动投入率提高了6%。  相似文献   

8.
分析除氧器并列运行时,其压力自动调整出现的问题。提出了对于除氧器水位的普遍变化,要通过水位自动调整灌手动改变补水开度的办法来调整;对于除氧器间水位的相对变化及除氧器的压力变化,则要靠改变除氧器进汽门的开度来调整。并根据实际情况,提出相应的处理方法。  相似文献   

9.
杭州电气公司闸口发电厂工程师王应时用离心式水泵自动调整凝汽器凝结水位有两种,一种是“出水侧自动调整”,一种是“进水侧自动调整”。用出水侧自动调整水位是依靠改变整个系统的阻力特性曲线来完成的,如图1所示。假定图1中 A 点代表出水门全开时的水泵运行情况,那末当凝结水来源减少时,必须关小出水门,亦即增加出水侧的系统阻  相似文献   

10.
某厂发电机断水保护跳机逻辑设置为:发电机进出水差压低于0.06MPa(三取二)与发电机定子冷却水进口压力低于0.15MPa或高于0.4MPa。1事件起因及主要处理经过2号机组负荷300MW,定冷泵B运行,A连锁备用,定冷水箱就地水位400mm(水位计满量程800mm),发电机定冷水进水压力0.27MPa,氢气压力295kPa。2号机副值接到化学通知:发电机定冷水pH值低,要求定冷水箱换水,该副值派巡检至就地进行换水操作,当定冷水箱放水至370mm时,发现就地定冷水流量计摆动幅度较大,立即关闭水箱底部放水门,开启补水门向定冷水箱补水,同时联系控制室,此时监盘发现LCD上…  相似文献   

11.
目前设计的200MW机组除氧器水位自动调节系统,在投运中,由于存在导致凝结水泵出口压力过高,给水管道剧烈振动及凝汽器水位超限等不安全因素,使得除氧器水位自动调节系统不能正常投用,本文介绍了最新改进的系统,经在新乡火电厂#4机试验,效果很好。  相似文献   

12.
热力发电厂汽水管道振动是常见的威胁安全生产的因素,尤其对人身安全构成极大威胁。略阳发电厂5号机组除氧器化学除盐水补水管就曾长期剧烈振动,并发生过补水逆止门爆炸停机事故。1 振动概况 略阳发电厂5号机除氧器为东方锅炉厂生产的高压喷雾填料式除氧器,工作压力0.49 MPa。为了提高系统补水安全性、操作性,增加了一条除盐水补水管道至除氧器补水系统如图1所示:图1 增加除氧器补水管后的补水系统 正常情况下,4,5号机除氧器并列运行,汽源由5号机5段抽汽提供,抽汽参数301℃,0.69 MPa,除盐水补水压力1.2 MPa,温度20℃左右。 振…  相似文献   

13.
袁方 《江西电力》1994,18(2):28-29,20
125MW机组除氧器及凝汽器自动调节水位系统的改进江西省南昌发电厂(330039)袁方我厂分别于1988、1989年相继投产了两台125MW机组,基建移交后,自动装置共计18套,但绝大多数都不能正常投入使用,其它除氧器水位自动长期不能投入。为解决这一...  相似文献   

14.
分析了蒙达公司1号机、2号机除氧器水位和凝汽器水位自动调节效果不理想的原因,并提出了科学的改进方法,取得了较好的效果.  相似文献   

15.
除氧器和凝汽器水位自控系统的改进   总被引:2,自引:0,他引:2  
中小型火电机组的除氧器水位和凝汽器水位自动控制系统一直难以稳定投运,影响中小型火电机组的自动化水平及机组运行的经济性.提出了除氧器水位三冲量控制、对凝结水母管压力进行自动控制、凝汽器水位加入开关量控制的改进方法.该控制系统在镇海电厂3号机200 MW机组的应用取得了理想的效果.  相似文献   

16.
火力发电厂循环水浓缩倍率的有效控制 ,是循环水实现安全运行和节水的重要保证。实现循环水的浓缩倍率调控 ,需要科学有效地进行水塔补排水。长期以来 ,张家口发电厂采用人工方式调整水塔补排水。水塔排水是根据人工测定循环水水质后 ,手动开闭或调整排水门实现 ;补水根据水塔水位高低手动调整补水门实现。这种调整方式弊端是测试工作量大 ,调节精度不够且不及时 ,最终导致补排水不能满足浓缩倍率控制需要 ,使浓缩倍率不能长期稳定在期望范围内。通过对循环水浓缩倍率和水塔水位进行在线监测 ,实现水塔自动补排水 ,可以做到实时监测 ,及时调节 ,有效控制循环水浓缩倍率在一个稳定值 ,从而有效保障安全生产和节水  相似文献   

17.
在火电厂中,由于设备、管道的渗漏,汽封、射汽抽气器、除氧器的排汽,以及生产过程中锅炉排污、蒸汽吹灰、重油加热等技术性消耗,都将引起工质损失.为了维特机组连续运行,必须经常向热力系统补水;对热电厂,若供汽回水率低甚至无回水,则补水量更大.化学补水可从除氧器进入系统,也可从凝汽器进入系统.两种补水方式对热电厂经济性的影响是不同的.本文用等效热降原理对补水方式引起作功变化及经济效益进行定量分析.  相似文献   

18.
凌默侬 《安徽电力》1996,13(1):22-24
本文分析了125MW机组除氧器与凝汽器水位自动调节系统结构及存在的问题,指出系统间具有耦合关系,提出了水位的交叉控制方案。  相似文献   

19.
介绍了采用人工智能的方法解决目前125MW和200MW机组的除氧器水位和凝汽器水位自动控制中一直无法很好解决的两水位耦合问题,使两水位的自动能长期稳定投入。  相似文献   

20.
张根珠 《热力发电》2001,30(6):63-63
大冶有色金属公司冶炼厂N6 - 35 -I型汽轮机所配C - 2 0主抽汽器在实际运行中易发生冷却器断水、冷却器铜管破裂、隔板垫子破损故障 ,采用排除法逐步找出故障原因 ,并加以处理 ,取得较好效果。(1)冷却器断水。现象为凝结泵不出水 ,主抽汽器排汽管冒汽 ,真空下降很快。应打开凝结水循环门 ,关小通往除氧器的凝结水门 ,必要时给凝汽器补充除盐水。(2 )冷却器铜管破裂。汽轮机启动时 ,当转速到130 0r/min ,真空由 80kPa下降 ,并且主抽汽器排水管喷水 ,被迫停机。经检查 ,此时凝汽器热水井水位正常 ,因此判断为冷却器铜管破裂所致。对…  相似文献   

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