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两段提升管重油催化裂化(Ⅰ型)新工艺的初步研究 总被引:7,自引:0,他引:7
针对目前催化裂化提升管反应器后半段催化剂性能严重下降以及产品分布不太合理的状况,提出了采用两段提升管催化裂化新工艺技术取代常规的单段提升管催化裂化工艺技术.该工艺的突出特征是催化剂接力、分段反应、大剂油比和短反应时间. 在对新工艺进行理论分析的基础上,以大庆蜡油掺兑65%渣油为原料,采用ZC-7300催化剂,在小型提升管催化裂化装置上进行了一系列实验,考察两段提升管催化裂化(Ⅰ型)新工艺的可行性和先进性. 实验结果表明:与常规单段工艺相比,在相近转化率下,两段柴油产率提高6~8个百分点,轻油产率提高1~2个百分点;汽油烯烃含量减少,辛烷值提高,产品质量提高. 新工艺在提高柴油收率及改善产品分布和产品质量方面具有明显优势. 相似文献
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论述了两段提升管反应器技术在前郭石化分公司重油催化裂化装置中的应用。通过对单段和两段提升管反应器催化裂化装置运行和标定数据分析对比,说明了两段提升管反应器技术的优越性。应用后装置的产品分布和液体产品收率均明显好转,处理量的加大和液体收率的提高,使装置的经济效益明显提高。 相似文献
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提出了单提升管催化裂化技术的弊端,介绍了两段提升管催化裂化技术的基本原理,分析了两段提升管催化裂化技术的研究情况,最后,讨论了两段提升管催化裂化技术在国内炼油工业的应用。 相似文献
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流化催化裂化是最重要的重油加工工艺之一,提升管反应器是催化裂化装置的关键部分,提升管反应器的进料混合段存在返混严重;油剂两相在提升管截面上浓度分布不均匀等问题。进料段内油滴和催化剂的混合状况对产品的收率与分布有着极为重要的影响。从喷嘴和进料段结构对改善提升管进料段的混合效果进行了分析,同时介绍了近年来研究的新成果,以及设备应用的新进展。 相似文献
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现代石油加工工业的技术发展中,催化加工工艺的重要性越来越明显。催化加工对原料具有更好的适应能力,产品也具有清洁纯净和耗能较低的特点。文章分析了影响石油加工中催化裂化的影响因素,分析了反应一再生装置的技术不同特点和催化剂的发展过程,提出了石油加工催化裂化的发展目标。 相似文献
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苏丹高酸原油两段催化裂化初步研究 总被引:1,自引:1,他引:0
在小型提升管催化裂化实验装置上进行了苏丹高酸原油两段提升管催化裂化的实验研究,考察了LTB-2催化剂和ZC-7300催化剂对苏丹高酸原油的催化裂化效果.结果表明苏丹高酸原油虽然性质较差,但是很容易催化裂化.苏丹高酸原油在ZC-7300催化剂上的转化率很高,但产物分布较差,尤其是柴油的收率太低;采用LTB-2催化剂时,苏丹高酸原油的转化率较低,但柴油和低碳烯烃的收率较高,同时可以完全脱除其中的石油酸.在丙烯产率高达20.18%的情况下,柴油收率可以达到21.63%,而且汽油的烯烃含量非常低.由于原料的残炭很高,焦炭的产率非常高,将增加烧焦负荷. 相似文献
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采用轴径向二维扩散模型对提升管-下行床耦合反应器催化裂化反应进行了数学模拟,并与提升管及下行床进行了对比.结果表明,在下行床之前耦合一段适当长度的提升管不仅可以保证原料具有较高的转化率,而且可以保证目的产品的选择性较高,缩短达到相同产品收率所需的下行床长度.这种耦合反应器充分利用了提升管与下行床各自的优势,并可以根据具体的原料及产品需求调整进料的位置以改变提升段与下行段的长度比例,实现柔性操作. 相似文献
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呼炼催化裂化装置掺炼减压渣油后,由于原料变重,造成转化率降低,轻质油收率降低。后采用高反应温度,大剂油比来提高转化率。虽然转化率提高,但最终的产品分布并不理想,主要表现为二次反应产物增加,主要目的产品产率未见相应增加。对此,他们决定在提高反应苛刻度的同时,采用提升管注终止剂技术来抑制二次反应。实际生产表明;FCC原料变重后,在采用高反应温度,大剂油比的前提下,应用终止剂技术经济效益非常显著。 相似文献
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催化裂化油浆的加工工艺及进展 总被引:16,自引:0,他引:16
随着原油变重和炼厂掺炼渣油比例的增加,使重油催化裂化装置加工难度增加,并影响了其产品质量及分布。为了提高重油催化裂化装置的加工能力和轻油收率,外甩油浆是改善催化裂化操作的有效手段。油浆作为劣质的重油,催化裂化加工困难。目前油浆用于调和燃料油,但经济效益低。油浆中有相当数量的具有较好裂化性能的烃类,是催化裂化的理想原料,同时富含的稠环芳烃是生产针状焦、增塑剂等高附加值化工产品的原料。本文阐述了催化裂化油浆净化、加氢处理、溶剂脱沥青、溶剂精制、延迟焦化等工艺技术及其发展。 相似文献
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<正> 重油催化裂化技术的发展,为原油深度加工经济效益开拓了广阔的途径。我国五十年代后期(?)进苏联43—102型移动床催化裂化,六十年代初建成Ⅳ型流化催化裂化,到七年年代后期又发展了提升管流化催化裂化。催化加工原料由原来撑常、减压镏分腊油,到掺炼或全炼重油(即重金属含量高、残炭值高的常压渣油、减压渣油或原油),使催化原料来源不断扩大, 相似文献
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在当代科技的迅猛发展下,人类能做出许多的实验来解决复杂的问题。例如:溶剂精制对焦化蜡油和催化裂化的性能的影响就可以通过实验来获得人们想要的结论或者解决问题的办法。这个实验采用糠醛对超稠原油直接延迟焦化蜡油及其与催化回炼油的混合油进行溶剂精制,同时必须进行溶剂精制前后劣质焦化蜡油及其与催化回炼油混合油的催化裂化的反应。这个反应在连续反应——再生催化裂化中型实验装置中进行。这个实验表明:溶剂精制法可以拖出劣质的焦化蜡油中百分之七十八到百分之八十五的氮和百分之三十多的芳烃、胶质还有沥青质,但是是在精制油收率在百分之七十左右的条件下。因此要想让催化裂化反应转化率大幅度提高,需要在劣质的焦化蜡油经过溶剂精制后。精制油的催化裂化反应性能优于渣油催化裂化原料,与渣油催化裂化掺炼后,生焦率下降,产品质量明显改善。 相似文献